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南化公司磷肥厂苯胺生产过程中产生的硝基苯废水毒性大,属难治理的废水之一。公司环科所会同磷肥厂利用HSB微生物菌种,采用全生化法,进行多次试验,最终攻克了难关。2001年12月,南化公司磷肥厂全生化处理硝基苯废水的三种方法全部通过了江苏省环保厅专家组的技术鉴定。南化公司投资建设的全生化处理硝基苯废水装置已投入正常运行,排放水中的COD、MB含量、苯胺含量、pH值等各项指标均达到国家一级排放标准。南化公司治理污水成效显著$镇江精细化工有限责任公司@沈镇平 相似文献
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江西某企业主要生产N-取代苯胺类系树脂促进剂,产生的废水含较高浓度的COD和苯胺类化合物,难生物降解,单一的生化处理工艺难以达到排放标准。采用铁碳微电解+混凝沉淀+水解酸化+BAF组合工艺处理苯胺类生产废水,运行结果表明:系统运行稳定,COD总去除率为97.6%,苯胺总去除率为99.6%,出水COD≤100 mg/L,苯胺≤1 mg/L,出水达到GB 8978—1996《污水综合排放标准》一级排放标准。工艺处理成本为2.68元/m3。 相似文献
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秦皇岛某修船厂生产运行过程中产生的含油废水属于典型的“三高”废水,该废水水质水量波动大,污水站现有处理工艺不能达标且无除盐能力。针对该含油废水的高盐、高 COD 特点,采用沉淀隔油调节+破乳沉淀+电催化氧化/电气浮+二级过滤+蒸发结晶脱盐+生化臭氧安保系统工艺来处理。经调试运行实现含油污水达到 GB/T31962-2015 中 A 标准和 GB 8978-1996 中表 4 三级标准,污水中石油类、COD、Cl-与 TDS 的平均去除率为 97.4%、98%、99.6%、99.6%。 相似文献
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对某石油化工厂废水处理站生化处理系统进行了整体性工艺改造,设计规模为1 440 m3/d。生化处理系统共分为三段,可根据废水水质采取缺氧+好氧+好氧模式,或采取三段好氧双模式运行。采用低功耗模式运行时,生化系统节能约30%。经过300 d的稳定运行表明,系统处理出水达到并优于《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)的一级标准,NH3-N、石油类、硫化物、挥发酚、COD去除率分别为92.68%、92.14%、100%、100%、95.52%。 相似文献
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苯胺生产过程产生的废水中通常含有硝基苯及酚,而硝基苯废水指生产硝基苯过程中产生的废水,该废水中通常含苯胺约几十mg/L、含硝基苯约几百mg/L。苯胺-硝基苯废水处理的难点在于提高废水的可生化性。目前,已有的预处理方法主要有物理吸附法、化学氧化法和络合萃取法等多种方法,其中络合萃取法弥补了物理法和化学法的缺点,更具高效性和高选择性,且萃取剂反萃取率效率高, 相似文献
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双氧水生产过程中产生的高浓度难降解有机废水,废水中主要包含重芳烃(三甲苯及其异构体)、磷酸三辛酯和蒽醌,先通过铁、碳微电解,Fenton氧化预处理,提高其可生化性能,再经过"水解酸化+AO+生物滤池"生化工艺处理设施。其出水水质达到《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)表4中一级标准,工程调试结果显示,COD、TP、SS平均去除率分别达97%、99%、97%,在技术和经济上是可行的。 相似文献
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铁碳内电解-SBR生化法处理硝基苯废水试验与研究 总被引:4,自引:0,他引:4
杨丽 《硫磷设计与粉体工程》2002,(5):7-10
铁碳在水中发生的内电解过程可有效去除硝基苯废水的色度 ,提高污水的可生化性 ,并对CODCr具有良好的去除效果。试验结果表明 :进水CODCr为 34 0 0mg/L的硝基苯废水 ,经内电解法预处理后 ,脱色率可达 75 %,CODCr去除率也可达 6 0 %左右 ;后续处理采用SBR工艺 ,其去除CODCr效果较好 ,处理后的出水水质可达到国家有关标准排放要求的指标。 相似文献
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介绍促进剂M的生产工艺技术以及生产过程中"三废"的产生和处理方法。促进剂M的主要生产方法为以苯胺为原料的高压合成法:苯胺法(间歇法)和苯胺/硝基苯法(连续法),2种方法的收率分别约为85%和89%。促进剂M生产过程中产生的废气硫化氢可制成硫酸或液态硫;废渣目前用作混凝土添加剂或用于防水卷材,今后向制作热塑性树脂和硫化剂发展;废水经电解氧化预处理与生化处理后达标排放。 相似文献
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