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介绍了几种涤棉织物用卷染机进行退浆、煮练、漂白、丝光的工艺,并与平幅履带退浆煮练机及布铗丝光机工艺进行了比较。 相似文献
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低比例涤棉混纺织物是以棉纤维为主体,将25~35%的涤纶短纤维(长度为33~34毫米)代棉混纺而成的一种新型混纺织物,也称之短涤代棉混纺织物(以下简称短涤代棉)。 这种织物的印花加工,我厂试验采用纯棉印花工艺,通过合理选择染料、工艺流程探索,初步摸索了一些经验。 一、织物前处理 1.品种规格 2121 6058 涤棉(35/65)混纺平布 3030 10060 涤棉(25/75)混纺府绸 2.工艺流程 烧毛→退浆→煮练→漂白→丝光→烘干 3.工艺条件及要求 饶毛 煤气烧毛,二正二反,车速90~100米/分。 退浆 烧碱5~10克/升,温度70℃以 相似文献
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一、引言 涤棉混纺织物的碱氧一浴法练漂工艺,目前许多厂都在摸索试验,有不少好的经验,但尚未大规模地应用于正常生产。我厂的碱氧一浴法新工艺开始于1982年底,当时涤棉花色布市场需求量大幅度上升,而我厂涤棉织物前处理仅有一台LMH042履带退浆机和一台迭卷氧漂机,而且迭卷氧漂机由于制造质量问题只能作平洗机用。为此,我们将LMH042履带退浆机经过改造作为氧漂机使用,进行涤棉印花织物的前处理。如按常规练漂二浴法生产,生产流程长、产量低,不仅满足不了市场的需要。而且影响企业的经济效益。经过反复试验,调整改进工艺配方,修订工艺条件,终于总结出一套适合本厂设备条件的涤棉织物碱氧一浴法练漂生产工艺,使单机生产能力提高一倍,半制品质量稳定,白度好,符合工艺要求。从1982年底至今,一直正常应用于生产,已确定为涤棉织物(花色布半制品)前处理的标准工艺,并取得较显著的经济效益,几年来已节约成本近百万元。 相似文献
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对花树脂泡泡纱的生产,以往都采用涂料与防碱树脂对花的工艺,但在生产阔线条或块面较大的花型时,涂料除了影响手感外,其本身有不同程度的防碱性,浸碱时与防水树脂有同样的起泡作用,使泡型大为逊色,针对这个问题我们进行了工艺摸索,终于试制成功了印地科素与防水树脂对花的泡泡纱印制新工艺。现将该工艺介绍如下: 一、印制工艺 1.对半制品的要求 (1)坯布要求:为了能获得手感柔软、穿着舒适、有“纱”的感觉,印制泡泡纱花布的织物宜采用3036 7269细布。 (2)退浆、煮练要均匀,白度洁白一致,毛效要在10cm以上。 (3)丝光要浓、足、净,落布门幅要达到规定范围。 2.工艺流程 丝光半制品→印花(同时印对花防水树脂)→焙烘(160℃、2 min)→酸显→皂洗→水洗→烘干→上浆(小麦淀粉8~12g/l 增白剂VBL100%3g/l→轧碱(烧碱300~320g/l、室温)→堆置(2~3min)→松式水洗→烘干 3.工艺条件 (1)树脂浆花筒深度21~23丝,要求抛 相似文献
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我厂的退浆煮练工序有两条平幅生产线:1~#煮漂联合机(包括三单元R机)、2~#煮漂联合机(包括二单元R机)都是日本山东铁工所制造。设备虽然比较先进,但工艺相对落后,纯棉厚织物加工路线不断增加(如119.5cm 30~t/40~t 503.9/236.7根/10cm的纯棉退煮漂需加5~7个单元),这样,不仅严重浪费水电汽,而且加工疵也大大增加,染色布合格率一直很低。按照我厂日本专家的建议,使用洛东 相似文献
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煮练酶应用于低级棉中厚织物前处理工艺初探 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍了煮练酶SKD用于低级棉中厚织物的前处理,通过试验得出轧酶冷堆→氧漂;冷堆→热洗→氯漂及酶液在煮布锅内浸泡织物→热洗→氯漂各种工艺路线均可基本达到传统工艺半制品质量标准,手感更好,且污水中污染指标大大降低,减轻了污水处理负担。 相似文献
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SM-315C等速卷染机织物碱退浆白渍病疵的克服我厂开始试用SM—315C等速卷染机织物碱退浆时,由于工艺上及操作欠合理,造成退浆严重不匀,卷染时出现严重的“白渍”疵病。因此,经反复摸索、论证,最后确定了以下工艺流程:上轴一90oC热水洗中速两道→8... 相似文献
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涤棉烂花布深受国内外消费者的欢迎。但传统的烂花工艺过程繁杂、技术要求高,特别是烂花后纤维素分解物的洗除困难,色谱也不齐全。为了提高涤棉彩色烂花布的质量,增加花色品种,满足市场需要,我们试验了一种新的彩色烂花工艺,使烂花和分散染料着色一步完成,而且大多数分散染料都可适用。 一、彩色烂花工艺 1.半制品准备 翻缝→烧毛→退浆→煮练→氧漂→丝光→定形 2.工艺流程 (1)白底 半制品→增白剂 DT→印花→焙烘→洗涤→拉幅整理 (2)色底 半制品→分散染料染色→印花→焙烘→(轧染底色)→洗涤→拉幅整理 如底色为单一分散染料,此工序可省去;如底色是均一或闪光色,可轧染活性、印地素或还原染料。 相似文献
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基于LMH042退浆机和LMH065煮练机汽蒸履带短的特点,对涤棉府绸帮纯棉平布前处理退浆、煮练、漂白三步法工艺缩短为退浆、煮漂合一二步法工艺进行了探讨。该工艺利用了老设备的潜能且大大节能降耗、经济效益显著。 相似文献
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近年来,织物前处理工艺不断向高效快速连续化及平幅的方向发展,由于新型助剂的应用,如亚溴酸钠退浆,Shirlascour、Lufibrol KB煮练助剂的研究,有机稳定剂代替硅酸盐进行高效氧漂,以及溶剂精练和高温高压平幅连续练漂等高效设备的发展使高效退浆、煮练、漂白工艺有了进一步的成效。如何实现高效快速丝光?据1972年以来《世界纺织文摘》(《World Textile Abstract》)所介绍的资料看,近年来国外对于丝光新工艺研究报导较多的是液氨丝光。匈牙利和英国麦瑟泼拉脱公司对热丝光也有研究。 相似文献