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相似文献
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1.
针对潜山储层的特点,室内采用具有抗温性和强乳化能力的表面活性剂作为乳化剂,配套抗高温增黏剂及流型调节剂,研制出了抗220℃高温水包油钻井液体系,并对其性能进行了评价。实验结果表明,该钻井液具有乳化稳定性强、抗温稳定性好、储层保护效果好等特点,适合于奥陶系潜山储层深井钻探。该体系在某A1井水平段进行了现场应用,表现出良好的高温稳定性及易维护等特点,满足了本区块潜山高温储层开发,欠平衡钻井技术的要求。  相似文献   

2.
抗高温水包柴油乳状液研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对欠平衡钻井对低密度钻井液的要求,以水包柴油乳状液为研究对象,通过实验优选乳化剂,研究了2种和多种乳化剂协同作用下水包柴油乳状液的稳定性,优选出了抗温性能好、乳化能力强的复合乳化剂,配制出了抗180℃高温的水包油乳状液.  相似文献   

3.
针对低压油气层和欠平衡钻井,以海水为外相,以生物毒性低、闪点高的矿物油(5#白油)为内相,采用抗温性和乳化能力强的表面活性剂作为乳化剂,研制了抗高温海水水包油钻井液体系,并对其性能进行了评价。试验结果表明,该钻井液具有乳化稳定性强、抗温稳定性好、储层保护效果好等特点,适合于渤海湾地区潜山地层深井钻探。  相似文献   

4.
针对目前水包油乳化钻井液在深部地层钻井中出现的抗温能力不足的问题,室内用自制的抗高温两性离子乳化剂SKT-1、辅助乳化剂Span-80、抗高温增黏剂Dristemp、降滤失剂磺化酚醛树脂(SMP-I)和两性离子包被剂FA-367等配制了抗高温水包油乳化钻井液,研究了钻井液的稳定性、抗温性、高温高压流变性和抗污染能力。研究结果表明,抗高温水包油乳化钻井液最佳配方为:2%钠膨润土+2.5%SMP-I+0.2%Dristemp+0.2%FA-367+0.2%NaOH+2%乳化剂(SKT-1∶Span-80=3∶1)+0.5%硬脂酸铝,清水、柴油体积比5∶5。该钻井液体系流变性良好,密度可在0.90~0.98 g/cm~3范围内调节,抗温达210℃,且稳定性良好;该体系对油气层损害小,可抗20%水污染、20%油污染、2%氯化钠污染和15%钻屑污染,能满足深部地层钻井的要求。  相似文献   

5.
针对梨深1井目的层营城组和沙河子组地层压力梯度较低(为0.94-0.98),选用了低密度水包油钻井液进行欠平衡钻进,密度为0.89-0.91 g/cm3。该井从井深3 799.33 m点火成功,到井深4 368.5 m完钻,实现全井段边喷边钻,共发现13个气层,厚度为26 m,最高气流量达3 326 m3/h。水包油钻井液具有井底负压值波动小、高温稳定性强、密度可调范围广、防塌和润滑效果好,对油气层污染小等优点。在温度达到160℃,油水比高达70∶30的情况下,没有出现油水分层现象。该井欠平衡钻进868.5 m、泥页岩浸泡69 d,没有发生井壁垮塌现象,平均井径扩大率为9.3%,达到了负压钻井的目的。  相似文献   

6.
针对低压储层钻井保护油气层的要求,通过室内研究形成了油水比为7:3~3:7的水包油钻井液,密度在0.88—0.97g/cm3可调,抗温达180℃,具有良好的乳化稳定性和流变性,防塌能力强,在城深7井和城深9井的现场应用结果显示,研究的水包油钻井液性能稳定,具有良好的抗高温、抗CO2污染能力,有利于安全快速钻井和发现、保护油气层,能够满足深井近平衡、欠平衡钻井的要求。  相似文献   

7.
抗高温低密度水包油钻井液在文古2井的应用   总被引:10,自引:4,他引:6  
文吉2井是位于中原油田文留地区古潜山的造的一口重点探井,是实现东濮潜山突破的首选目标。文古2井井深为4750.18m,地层孔隙压力系数为0.98-1.0,井底温度为166℃,该井在五开井底欠平衡钻井施工中首次使用了抗高温低密水包白油井液,该体系乳化剂为新研制出的抗高温水包油乳化剂A-1(抗温可达180℃);油为5#白油,体系荧光级别在6级以下,对探井地质录井无影响;油水比为6:4;该钻井液密度在60℃下为0.89g/cm^3,在40MPa,150℃下为0.93g/cm^3,基本满足欠平衡钻井要求,在现场应用过程中,占井液遇到了H2S气体侵以及严重的石膏侵和HCO3^-,CO3^2-问题,经处理后,保证了钻进液PH值在12-13之间,钻井液整体性能良好,证明该钻井液抗污染能力强。现场用水包白油钻井液在高温高压下有良好的流变性;静、动态涌透率恢复值分别为91.4%和83.1%,保护油气层效果好;具有良好的抑制性和润滑性,携砂效果良好,起下钻畅通无阻;钻井液密度一直稳定在0.88-0.89g/cm^3之间,实现了真正的欠平衡钻井;电测一次成功率为100%。  相似文献   

8.
油包水钻井液在抗高温、稳定井壁、油气层保护方面具有明显优势。研制了一套抗高温油基钻井液体系,该体系在经过220℃高温老化之后,具有较好的流变性能、降滤失性能、强的抑制性能和抗污染能力,密度调节范围广。  相似文献   

9.
以妥尔油脂肪酸和马来酸酐为主要原料合成了一种油基钻井液抗高温主乳化剂HT-MUL,并确定了妥尔油脂肪酸单体的最佳酸值及马来酸酐单体的最优加量。对HT-MUL进行了单剂评价,结果表明HT-MUL的乳化能力良好,配制的油水比为60:40的油包水乳液的破乳电压最高可达490 V,90:10的乳液破乳电压最高可达1000 V。从抗温性、滤失性、乳化率方面对HT-MUL和国内外同类产品进行了对比,结果表明HT-MUL配制的乳液破乳电压更大、滤失量更小、乳化率更高,整体性能优于国内外同类产品。应用主乳化剂HT-MUL配制了高密度的油基钻井液,其性能评价表明体系的基本性能良好,在220℃高温热滚后、破乳电压高达800 V,滤失量低于5 mL。HT-MUL配制的油基钻井液具有良好的抗高温性和乳化稳定性。   相似文献   

10.
针对渤海油田潜山地层压力控制钻井中水包油钻井液抗高温性、稳定性、可重复利用性不足等问题,通过优选抗高温乳化剂、增粘剂、降滤失剂等研制了新型抗高温水包油钻井液.室内评价结果表明,新型抗高温水包油钻井液具有良好的抑制性、润滑性、稳定性、抗污染性和油气层保护能力.根据JZ25-1S等油田潜山地层井中低温特性,为降低钻井液成本,对新型抗高温水包油钻井液配方进行了优化,取得了成功应用,可在渤海其他油田潜山地层中推广.  相似文献   

11.
通过阐述钻井液流变性与钻井工作密不可分的特点 ,引出钻井液高温流变性的重要性。重点介绍在塔参 - 1井运用测得的高温流变参数及回归方程 ,调整钻井液流变性 ,改善钻井液携砂能力 ,提高滤饼致密度 ,防止钻井液对井壁的冲蚀 ,以减少易坍塌井段由井塌引起的蹩钻、阻卡、下钻不到底、划眼频繁、甚至卡钻等的复杂局面 ,成功地为塔参 - 1井提供了技术支持。  相似文献   

12.
钻井液研究与使用应考虑的环境问题   总被引:3,自引:0,他引:3  
在深井钻井和海洋钻井中,钻井液中的各种化学添加剂和油基钻井液用量日益增多,对自然生态环境造成一定的危害。现在世界各国环境保护日益受到重视,这对钻井液体系及其添加剂的研究和使用提出了新的要求与挑战。钻井液及其添加剂的危害,主要表现在所含物质有毒和难生物降解,评价方法主要是采用生物毒性测试和生物降解性测试。对生物毒性测试,文中主要介绍了美国石油学会(API)制定的钻井液96h生物鉴定试验、加拿大的显微毒性试验和其它生物毒性试验,以及生物降解性试验。  相似文献   

13.
宋深101井是大庆第一口欠平衡井,与常规钻井相比,该井机械钻速明显提高,配套的欠平衡钻井地面设备在该井三开欠平衡井段进行了成功应用,创造了大庆油田开发以来钻井液密度最低条件下井壁稳定,尤其是侏罗系沙河子组泥岩井壁稳定的纪录。形成一套大庆外围深层气层的水包油欠平衡钻井液体系,取得探井侏罗系井段井径平均扩大率6%的好成绩。  相似文献   

14.
以丙烯酸(AA)、衣康酸(IA)、2-丙烯酸酰胺基-2-甲基丙磺酸(AMPS)和苯乙烯(St)为单体,分别合成了AMPS/St/AA和AMPS/St/IA两种聚合物降黏剂。用淡水基浆和盐水基浆分别对降黏剂的加剂量与室温和高温老化后降黏性能进行了优化和评价。室内实验表明:在降黏剂加量0.5%的淡水基浆于260℃老化16h后,降黏剂AMPS/St/AA和AMPS/St/IA的降黏率分别达到76.81%和59.54%,降切率达到72.26%和71.53%。与SF260相比,260℃高温下两剂的降黏效果较好,表观黏度、塑性黏度和动切力方面均较好,尤其AMPS/St/AA的降切率达到73.62%,但耐盐性较差;降黏剂St/AMPS/IA受盐污的影响较大。降黏剂AMPS/St/AA和AMPS/St/IA具有较好的耐高温能力、降黏效果,优异的降切效果,一定的抗盐性能。  相似文献   

15.
为了解决钻井过程中的井漏和减少对低压低渗油气藏的伤害,研究了适合于长庆油气田地层特点的可循环泡沫钻井完井液体系。试验表明:这种可循环泡沫钻井完井液体系稳定、密度低(0.7~0.96 g/cm3),防漏堵漏效果明显,有微孔暂堵作用,对产层保护效果好,试验井油气产量提高。为钻井防漏堵漏和油气层保护提供了新的技术手段,在鄂尔多斯盆地低压低渗油气田有较好的应用前景。  相似文献   

16.
为满足海上高温低渗油田压裂施工的需求,以丙烯酰胺、丙烯酸、N-乙烯基吡咯烷酮和长链季铵盐阳离子单体为原料,制备了一种新型两性离子型聚合物稠化剂CHY-2,并以此为主要处理剂,研制了一套适合海上高温低渗油田的耐高温高矿化度海水基压裂液体系。该压裂液体系具有良好的耐温耐剪切性能,在160℃,170 s-1的剪切速率下实验120 min后,体系黏度仍能保持在100 mPa·s以上;压裂液基液具有良好的耐盐性能,使用105000 mg/L的模拟水配制的基液黏度较高。此外,该压裂液体系还具有较好的滤失性能、悬砂性能和破胶性能,并且破胶液对储层天然岩心基质渗透率的伤害率小于10%,具有较好的低伤害特性,能够满足海上油田压裂施工的要求。现场应用结果表明,海水基压裂液配制过程简单,性能稳定,X-11井压裂施工过程顺利,压后日产油量18.3 t,取得了良好的压裂施工效果。  相似文献   

17.
HRD弱凝胶钻开液的研究与应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
HRD弱凝胶钻开液是一种新型无粘土相水平井钻开液,它所形成的弱凝胶具有独特的流变性,表观粘度低、动塑比高、低剪粘度高、静切力恢复迅速、无时间依赖性,具有很好的动态携砂和静态悬砂能力,能有效地克服水平井或大斜度井段携砂难、易形成岩屑床等问题。同时该体系在低剪切状态下具有高粘弹特性,可减少钻开液中固相和液相对储层的损害,有利于储层保护。在冀东油田水平井应用时,井壁稳定、可有效抑制岩屑床的形成,井眼畅通保证了钻井和完井作业的顺利进行。  相似文献   

18.
双南等地区防塌钻井液体系的研究与应用   总被引:1,自引:1,他引:0  
针对辽河油田双南等地区沙河街组地层井壁不稳定问题,优选和研制了一种新型的硬脆性泥页岩井壁稳定剂——JHS,并优选出两种较好的防塌钻井液体系。经5口井的现场试验证明,试验井较对比井平均钻井周期缩短58.4d,平均井径扩大率降低16%,电测一次成功率提高22个百分点,具有很好的推广应用前景。  相似文献   

19.
高温无机/有机复合纳米降滤失剂NFL-1研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
苏俊霖  蒲晓林  任茂  贺明敏  陈勇 《钻采工艺》2012,35(3):75-77,12
采用细乳化法合成的降滤失剂NFL-1是一种以无机纳米二氧化硅粒子为联接基,以-C-C-键为分子主链的两亲嵌段聚合物无机/聚合物纳米复合材料。-C-C-键分子主链上吸附基团为酰胺基(20%~30%)、主水化基团为磺酸基(40%~50%),次水化基团为羧基(10%~15%)、疏水基团为苯乙烯基(0.5%~5%)。对其在钻井液中的降滤失性能进行了评价,结果表明,NFL-1在钻井液中的黏度效应小,热稳定性好,抗盐抗钙能力强,用该降滤失剂处理的钻井液最高在220℃高温老化后其滤失量仍然较低。讨论了NFL-1的主要高温降滤失机理是纳米SiO2的高温稳定作用和NFL-1成膜阻水作用。  相似文献   

20.
一种无固相钻井液的研制及应用   总被引:5,自引:2,他引:3  
针对陕北油气田地质和钻井作业特点,研制了一种无固相钻井液。它由无机和有机材料复合而成,所配成的钻井液密度为1.01~1.05 g/cm3,漏斗粘度26~30 s,pH值7~9。通过室内及现场试验研究,对该无固相钻井液的配方进行了优选,并对其性能进行了系统评价。研究结果表明:该无固相钻井液有很好的防塌、护壁作用,操作简便,使用安全,完全可以满足该区域钻井作业的需要。使用该无固相钻井液时,所钻井眼规则,钻速可达到10~18 m/h,在同等条件下,与使用其他钻井液相比,钻头寿命延长20%~30%,钻井液成本有所降低。  相似文献   

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