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HLX—3型电弧炉自80年在我厂安装后,使用正常、操作方便、运行可靠,受到炼钢工人和维修工人的好评。但该产品的电极夹头在使用过程中,常发生烧夹头水箱的现象,电极的松开与夹紧也很困难,尤其在热炉状态下,因而延长了冶炼时间,加大了电耗,甚至发生电极脱落使钢水增碳而影响了质量。据83年的不完全统计:一年内烧穿夹头水箱事故十九起,其中有八起因烧穿严重无法修补而被迫停炉。 相似文献
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我厂3t电弧炉电极夹头自投产以来,经常发生电极夹紧机构中销轴弯曲变形,从而造成夹紧机构失灵。炉前工人被迫采用斜铁固定电极。每次串电极一退一紧非常费事,烟熏火烤,工作非常艰苦。不仅如此,而且损失很多作业时间,影响生产。针对这个问题我们认真分析了销轴弯曲原因,认为是由于冶炼电流流过销轴而造成的。即有一部分电流是通过导电管、拉杆、销轴、掌板 相似文献
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我厂5t电弧炉电极夹持器系气动钢质夹持器,冶炼过程中经常造成夹持器与电极之间打弧,并击穿夹持器,使夹持器冷却水泄漏,被迫停炉。为使冶炼继续进行,常采用堆焊补漏后,再用手提式砂轮机打磨平整,或判废后更换新夹持器。 相似文献
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我厂炼钢车间有1台5t,2台30t电弧炉,每台电炉有三根电极升降液压缸。这些液压缸已使用了20多年。为适应炼钢过程所要求的绝对可靠性、高自动化程度,结合大修液压站,把原来的20号机械油,改为MDT乳化液介质;原来的分式液压滑阀控制阀件改为集成 相似文献
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根据实际交流电弧炉负荷条件和冶炼期间电弧的电气特性,建立了交流电弧非线性时变阻抗模型。该模型考虑了电弧炉控制参数、线路特征及冶炼不同阶段对电弧阻抗的影响,用PID算法实现了电弧炉模型的仿真,结果表明,提出的模型和算法适合于电弧炉冶炼的实际工况,可以指导工程实践。 相似文献
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本文介绍了使用三种基本炉底电极形式-导电耐火材料(ABB),空冷多触针(MAN-GHH和NKK)和触片(VoestAlpine),以及一个或几个水冷钢棒(Clecim和新日铁)的直流电弧炉炉底电极技术。 相似文献
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根据文献[1]报导,西德蒂森特殊钢厂有限公司研制的石墨套圈水冷复合电极,经在80吨电弧炉上试用结果表明:(1)石墨电极消耗平均降低29.5%;(2)每生产100吨钢液石墨电极折断次数减少0.55次;(3)电极费用减少30%。但目前这种复合电极还未实现在炉上自动换接,电极保护套图材质和寿命有待进一步改善和提高。 相似文献
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电弧炉电极混合炉墙:渣线以上采用废电极块砌筑,渣线以下采用镁砂废钢筋打结。 通过试验对比,电极混合炉墙寿命长,在冶炼中采取适当的措施后,炉墙的平均寿命由273炉次提高到587炉次,最高达806炉次,而镁砖砌炉墙的寿命仅为80~120炉次。因此电极混合炉墙寿命长,能节约大批的耐火材料,资金及人力。 相似文献
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