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相似文献
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1.
目前我国在井控过程中一般采用"四七"动作关井程序。普遍认为硬关井的优点是关井迅速,地层流体侵入量少,关井套压小,但缺点是对井口及井眼冲击震动大。软关井又会引起地层流体进一步侵入井眼,其最终结果是后者引起的对井口、套管鞋处及井底的压力增高。到底孰优孰劣,针对关井方式的选择,本文阐述了硬关井、软关井原理、适用条件和操作方法等。  相似文献   

2.
针对外围油田"注水难放溢更难"的钻关特点,及其储层导特点。通过多年研究实践,较为成功地预测出待钻井处地层压力增值,进而合理设计钻井液密度,打破了钻外围调整井300m以内注水井关井恢复压力不超过3MPa的钻关要求。  相似文献   

3.
目前,现场广泛采用关井测压试井方法获得地层压力及地层参数,但在气井中往往遇到困难,有些超高压气井关井后井口压力很高,其井内管柱和井口装置都难以承受这样高的压力;对于低渗透气层关井常常需要数周的时间,才能获得满意的压力恢复曲线资料,对产能影响较大。针对这些问题,雅克拉采气厂通过不关井,只改变工作制度的方法来改变产量,测取井底(或井口)压力的数据变化,运用多孔介质气体不稳定渗流理论,得出基本方程,通过计算并拟合确定油气藏的目前平均地层压力、地层有效渗透率和表皮系数等参数。  相似文献   

4.
普光气田为国内首例开发的超深高酸性气田。单井产能高,关井后油压恢复出现随关井时间延长持续下降的异常情况。通过综合考虑井筒中各种因素,特别是温度的影响,引进井筒效应的概念,从理论上分析了高产纯气井在纯井筒储存和径向流动阶段,产生井口油压动态异常的机理,包括产生的条件及适用范围.研究表明,引起高产气井产生井口油压动态异常的主要原因是关井过程中井筒流体温度的变化和重组分的密度差异引起。因此,在井底压力的计算过程中,必须考虑井筒流体温度和重组份的影响。  相似文献   

5.
为了解决压力恢复关井时间的问题,本文通过供气边界影响的关井时间确定方法、常规的关井时间确定方法和结合曲线形态确定合理关井时间的方法,计算汪家屯气田动态监测的气井关井时间,最终确定出合理的关井时间。结果表明:汪家屯气田合理关井时间平均为22天。  相似文献   

6.
艾池  高见  冯福平  黄芮  郑惠峰  王远航 《当代化工》2016,(12):2845-2847
针对注水后低渗裂缝性储层地层压力和注水井泄压时间难以确定,影响调整井安全钻井的问题。结合低渗裂缝储层渗流特点,运用变形双重介质渗流理论,建立泄压后储层动态地层压力模型。利用数值模拟技术,预测关井泄压和溢流泄压方式下泄压区地层压力分布随泄压时间变化规律。应用预测泄压过程中泄压区地层压力分布变化规律得出不同泄压方式注水井的钻关时间,制定注水井的钻关方案。研究表明,泄压区内裂缝连通低压处起提高泄压效率的作用;关井和溢流泄压过程,注水井井底压力不应作为衡量待钻点处地层压力的指标;应用对泄压区地层压力预测指导注水井进行钻关,满足安全调整井钻井实际应用。  相似文献   

7.
A地区部分长关井已恢复开井,长关井的治理工作取得阶段性成效。本文针对长关井治理效果差异,从长关井分布区域,措施类别、地层压力、关前产能等不同角度,综合评价了长关井治理效果,总结出了长关井治理时机及选井方向,对今后长关井治理效果的保证起到一定积极作用。  相似文献   

8.
景永红 《内蒙古石油化工》2013,(20):146-147,156
文章针对卫城油田长关井、低效井多,油藏整体开发效益低下的问题,开展了油藏构造、沉积微相、剩余油分布规律、长关、低效井精细挖潜技术及精细挖潜模式研究,明确了精细挖潜思路及挖潜对策。2012年对138口长关井、低效井实施精细挖潜,油田开发效果明显改善。  相似文献   

9.
以往的钻关井泄压均采取放溢流泄压方法进行泄压,但受环保等因素限制,该区块主要采取关井自然泄压。为了寻找适合低渗透油层的钻关方法,尽量减少钻关带来的不利影响,在整个钻关期间,根据钻关井压降时间、压力变化、溢流量情况及油水井的地层发育和连通关系等因素分析,积极探索新的、适用于外围低渗透油田的钻关泄压方法,有效缩短钻关周期,保证钻井进度,同时使加密井区及时恢复注水,延缓老井产能递减速度。  相似文献   

10.
大庆油田现阶段已经进入特高含水期,油田开采面临诸多困境,且由于地层能量不足、单井含水较高、套损等因素影响,造成一些井连续停产长达十年之久,形成了长关井。这些长关井的存在不仅使油水井利用率降低,而且还使区块注采系统不完善,储量动用不均衡,直接影响区块整体开发效果,造成油田资产浪费,并产生一定的安全环保风险。治理长关井,恢复生产,是老油田提质增效的重要手段。依据大庆油田某后续水驱区块的长关井现状,根据关井原因,通过注采调整、补孔等技术手段进行综合治理,使之复产增油。  相似文献   

11.
以往的钻关井泄压均采取放溢流泄压方法进行泄压,但受环保等因素限制,该区块主要采取关井自然泄压.为了寻找适合低渗透油层的钻关方法,尽量减少钻关带来的不利影响,在整个钻关期间,根据钻关井压降时间、压力变化、溢流量情况及油水井的地层发育和连通关系等因素分析,积极探索新的、适用于外围低渗透油田的钻关泄压方法,有效缩短钻关周期,保证钻井进度,同时使加密井区及时恢复注水,延缓老井产能递减速度.  相似文献   

12.
随着油田的快速发展,日益繁重的生产任务成为制约油田不稳定试井发展的瓶颈。为减小停井测试造成的产量损失,通过选井对××区块的××井进行二流量试井工艺及分析评价试验,测试结果与关井恢复结果对比得出,二流量试井较关井恢复测试不但能得出准确的地层流体渗流特征和油储参数,而且可以有效减小产量损失的结论,为二流量试井的进一步深入试验及应用提供了可靠借鉴经验。  相似文献   

13.
临东区块为复杂断块油藏,近几年由于套损、转大修、出砂等原因造成长关井数日益增多,导致了大批的生产井闲置废弃的同时也严重影响油藏开发效果,为了减少目前由于长关井造成的资源浪费,我们提出对断块长关井进行治理的建议,以期提高油井利用率,从而进一步改善开发效果,提高采收率.  相似文献   

14.
陆梁油田石南21井区头屯河组油藏部分井由于注水不受效等因素导致地层能量下降,地层供液能力差,连续生产产量低,吨油能耗高,井口盘根干磨损坏频繁。对于这些低产低能井,利用动液面连续监测数据判断关井后动液面恢复情况,从而确定关井时长,并利用井区自动化程度较高的优势,连续计量产量和实时采集功图,根据产量变化和功图诊断结果确定开井时长及关井时机,由此制定出合理的间开制度,可以改善油井供采关系,减少无效生产时间,提高其开发效果,实现节能降耗和延长设备寿命的目的,为国内外自动化油田低产低能井方便快捷地确定油井合理间开制度提供了借鉴。  相似文献   

15.
气井开井、关井作业时井口温度、压力随之变化,引起井下管柱变形与受力变化,引起地层压力变化和介质重新分布,进而影响井下管柱、封隔器与气藏的安全性。本文以陕北气田地质情况及常用管柱结构为例,利用管柱力学理论分析了开关井对井下管柱安全性、封隔器密封性能的影响,分析了开关井对气藏的影响。分析表明:就陕北气田储层情况、井身结构情况而言,开关一次井对井下管柱安全性、封隔器密封性能影响不大,也不会造成封隔器的蠕动;开关井会对气藏造成影响,气藏的性质不同,开关井对气藏造成的影响也不同,影响的方式与大小取决于孔隙度、渗透率、孔喉连通情况、孔隙结构特征、地层中岩石的矿物成分、气藏的驱动方式,以及是否存在底水、边水、酸性气体。  相似文献   

16.
储层压力的分布规律是气藏开发策略制定的重要依据。高含硫气井下放压力计到井底困难,测试数据少,对此常规方法无法准确求取地层压力。针对这一问题,提出一种利用井口压降求取气藏压力变化的新方法。首先论证了关井时井口油压与地层静压之间具有一致性,然后采用生产过程中关井时井口油压总结了各井的井口压降公式,根据测试点的地层静压得到单井区域地层静压随累产变化的公式,最后得到目前累计产量下各井的地层静压。  相似文献   

17.
基于有限元方法,建立了密井网拟稳定流动条件下单井地层压力计算的数值方法;考虑关井测试前地层压力场,建立了密井网条件下数值试井理论,并分析了井距、注采比、供给区域形状、储层参数等因素对密井网数值试井曲线的影响,确定了密井网试井分析方法,为密井网条件下地层压力计算和试井解释奠定了理论基础。  相似文献   

18.
渤海A油田在开发井作业初期三口井发生了井口抬升现象,严重影响了井筒和井口的完整性及安全性,危及油水井的生产寿命。在实际井身结构、固井数据、地层流体温度及产量等参数的基础上,通过对井口抬升井的数据计算分析,判断井口抬升的主要原因为油水井生产过程中自由套管在热应力作用下伸长,进而产生上顶力导致井口抬升。针对本油田的井口抬升问题,制订了两种应对措施,即采用低密水泥浆体系对φ244.475mm套管全封固井和增大抵消井口抬升所需井口预应力,在实际应用阶段未出现过油水井井口抬升现象,为渤海油田防止现场发生井口抬升提供了借鉴与参考。  相似文献   

19.
本文将所有变流量试井资料分为三类:所有恢复段都是直线上升的井;短关井恢复段直线上升、长关井恢复段曲线变缓有拐点出现的井;所有关井恢复段曲线变缓有拐点出现的井。将这三类曲线用早期试井解释软件对每个压力恢复段进行分别解释。并把短关井恢复段拟合法平均压力与长关井恢复段拟合法平均压力进行对比,寻找各恢复段平均压力之间的规律。  相似文献   

20.
兴茂油田从2004年9月投入开发以来,受资源条件限制,开发难度越来越大。随着开发时间的延续,长关井、低效生产井越来越多。该区目前共有投产老井407口,其中长关井48口,占油井总数比例为11.8%;低效井89口,占359口正常生产井总数比例为24.8%。本文从长关井、低效井的分类入手,重点分析造成油井长关、低效的原因,探讨治理长关井、低效井的技术对策,对逐步恢复长关井产能、进一步提高低效井开发效果具有积极的指导作用。  相似文献   

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