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相似文献
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1.
本文介绍了一种直线直流振动电动机的基本结构及基本原理,并从试验结果出发,分析了该电动机的特性,提出了该电动机的基本计算公式,最后列出了可供实用的动态方程。  相似文献   

2.
本文介绍动铁式直流直线电动机的原理、结构及电机推力的计算方法。  相似文献   

3.
李昂  易璋  张全红 《微特电机》2006,34(9):22-24
介绍了一种基于TMS320LF2407的永磁直线无刷直流电动机控制系统的设计方案,对其中驱动电路、电流检测电路、动子位置检测电路、保护电路等内容进行了讨论,给出了硬件电路和软件程序框图。实践证明该设计切实可行。  相似文献   

4.
提出了一种圆柱型平板线圈永磁直流直线电动机的结构,对磁体、气隙、线圈等结构参数进行了优化设计,并加工出样机进行了性能测试与分析。驱动器尺寸控制在Φ6mm×10.5 mm下。矩形平板线圈的对边分别处于两个极性相反的气隙磁场之中,气隙磁场位于两块拱形截面永磁块之间,通过外筒、端盖导磁体的磁路闭合。在电磁有限元分析软件Maxwell 9.0中进行了优化设计,优化了气隙磁场。对加工出的样机测试了推力输出,结果表明该微小型永磁直线电动机平均推力可达0.6 N,适宜于应用在特殊受限空间环境中。  相似文献   

5.
稀土永磁直流直线电动机的优化设计   总被引:3,自引:0,他引:3  
刘景林  蒋宗荣 《微电机》1993,26(1):10-13,60
根据稀土永磁直流直线电动机的特点,对电机电磁场分布进行了分析计算,并从场—路结合的观点对电机采用混合罚函数法优化设计,取得了满意的结果。  相似文献   

6.
樊立萍  王喜阳 《微电机》2007,40(1):22-24
直线电机的诸多非线性因素是影响其控制精度的主要原因。迭代学习控制能充分借助历史控制信息构成当前控制输入且不依赖被控系统的详细模型。基于迭代学习控制思想,在PID控制的基础上,设计应用于直线电机运动系统的迭代学习控制器(ILC)。仿真结果表明,迭代学习控制器能够克服非线性特性对直线电机运动系统的影响,提高系统控制精度。  相似文献   

7.
介绍了一种微小型永磁直流直线电动机的结构,优化了结构参数,加工出样机并进行了试验分析。在尺寸(Φ10×15mm)所限下,该结构使用多个长方体永磁块拼接来近似逼近全径向磁化管形磁铁,利用Maxwell9.0进行了气隙和磁铁厚度等结构参数的有限元优化设计,利用微加工技术制作的样机对其驱动力进行了试验分析,结果表明该微小型直流直线电动机驱动力可以达0.7N,可以应用在空间狭小的驱动场合。  相似文献   

8.
简要介绍了Z900系列某规格直流电动机振动问题的分析和解决过程。为解决该电机振动问题,从机械振动和电磁振动两个方面对可能引起电机振动的因素分别进行了讨论分析,并结合仪表检测和电机装配过程分析、部件实物情况检查等手段,将理论分析与产品实际相对比,确定了电机振动的原因是因为轴承受损引起,通过更换受损轴承,最终解决了电机振动问题。  相似文献   

9.
详细介绍了在生产过程中引起永磁直流电动机振动和噪声的主要原因及解决的基本方法.  相似文献   

10.
提出了一种压缩机用稀土永磁(REPM)无刷直流直线电动机(BLDCLM)可逆控制系统。介绍了系统的工作原量、电机末端冲击方法、无位置传感器检测方法、PWM速度反馈方法及其相关电路。分析表明,该方法可实现电机往复运动下的恒推力控制  相似文献   

11.
直线无刷直流电动机调速系统的仿真   总被引:1,自引:0,他引:1  
基于MATIAB语言的动态仿真集成环境SIMU—UNK,对直线直流无刷电动机调速系统进行了仿真,得出直线电动机的起动过程和突加负载时的速度、推力曲线。  相似文献   

12.
1.前言近十年来,仪用直流直线电动机有很大的发展。并已开始广泛地被应用在各种测量仪器中。近几年来,我组在仪用直流直线电机研究方面,也作了一些工作。造出了各种样机数台。并把它们装在台式记录仪上进行了较全面的整机测试。试验结果表明:这种直线电机用在仪器仪表领域中,是有很强大的生命力。传统的自动平衡记录仪,都是采用旋转饲服电动机,再经过一套齿轮和拉线传动系统,才能使记录笔得到所需要的直线运动。因而使得传统的自动化仪表总体结构庞大复杂、传动效率低、精度差、灵敏度和快速性都受到一定的限制。国内外的实践表明:在自动平衡记录仪中采用了直流直线电机以后,可以完全消除上述缺点。可使自动化仪表跃进到一个崭新的水平。  相似文献   

13.
研究了一种用高响应直线直流电动机实现的快速定位控制系统,阐述了高响应直线直流电动机的结构特点,对快速定位控制系统中要求直线电动机具有的高响应动态特性进行了分析。介绍了基于DSP的数、模混合控制的方案,并用临界比例振荡实验的方法设计了PID控制器的参数,控制系统在5000μm位移时的阶跃响应调节时间小于30ms。实验结果表明,在10Hz工作频率、±5000μm的冲程时,定位误差在±12μm范围内。  相似文献   

14.
介绍了一种由电枢和永磁体构成的永磁直线直流无刷电动机。运用时步有限元法分析了电机的动态性能。基于分析结果,设计了一台样机。试验结果与分析结果接近,证明了所提出的方法是有效的。  相似文献   

15.
孙树敏  梁得亮  谢增荣 《微电机》2005,38(5):7-9,44
研究了一种新型永磁直线无刷直流电动机的精确定位系统.以DSP(TMS320LF2407)作为核心控制器,光栅作为位置传感器,控制策略采用的改进的单神经元PID控制算法.通过在Ansoft的Simplorer6综合仿真平台下进行的系统仿真,验证了控制策略的有效性,为进一步研究奠定了基础.  相似文献   

16.
为减小由齿槽效应引起的永磁直线无刷直流电动机的磁阻力,运用叠加原理与数值分析相结合的方法对磁阻力进行分析,发现磁阻力为每对永磁体叠加而成,且波形为正弦波.因此,合理地移动每对永磁体,使它们叠加的磁阻力合力最小,即通过磁极偏移的方法来减小磁阻力.根据计算出每对永磁体移动的距离,利用仿真软件进行了仿真.仿真结果表明磁阻力大大降低,特别是当极对数为偶数时,磁阻力几乎为零.  相似文献   

17.
美国北方磁性元件公司(Northen Magnetics Inc.)提供的高性能直线步进电动机,运行精度达0.001英寸(0.0254毫米),可重复度0.0005英寸(0.127毫米),没有位置反馈,受力范围5~40磅(222.5~178牛顿),运行速度可达100英寸/秒(2.54米/秒),直线行程的长度可任意选择,适用于小  相似文献   

18.
直线电动机技术   总被引:2,自引:0,他引:2  
神奇无比的地面飞车,奥妙无穷的新颖驱动 ——直线电动机带给人类新的文明  相似文献   

19.
直线电动机的发展(自发明起经历了一个世纪直到今天的现代化时代)已在过去一篇文章中有过叙述。自从这种电动机问世后,经历了一条漫长而曲折的道路。过去,直线电动机创造性的理论长时间未予重视,直到一九五○年前后才开始引起电机设计人员们的兴趣。必须提高其速度,同时,还要很好的了解电动机产生电磁过程的结论。在技术中常有长期忽略而无进展的概念突然会引起人们的兴趣,直线电动机也是如此,从其专业文献和专利报告以及各种工业尖端装置迅速发展情况可以看到它。但是,要特别注意  相似文献   

20.
德国西门子集团的A和B公司研制成第二代直线同步电动机 ,由IFN2型永久磁铁励磁 ,适用于机床。这种电机和异步机相比有不少优点 ,如有大的功率 ,允许有较大的偏差 ,有散热的活动部分等。电机由变频器“正弦驱动6 11”控制很紧凑 ,具有良好的热绝缘 ,用水和空气冷却新一代直线电动机@杨钦慧  相似文献   

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