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1 引言 在现代化的高炉生产中,炉前操作的好坏直接影响高炉的安全生产,而炉前事故中发生最多、影响最大的是浅铁口出铁。 铁口是高炉炼铁过程中产生的渣铁排放的出口,不同容积的高炉,对铁口深度的要求不同。在固定的铁口角度下,铁口越深,就越 相似文献
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对本钢6号高炉(2850m3)强化冶炼的实践过程进行了总结。通过采取精料、提高和稳定炉温、加大矿批重、降低燃料比、优化布料矩阵使煤气流合理分布、提高风温、出净渣铁、降低慢风率和休风率等措施,使炉况长期保持稳定顺行,实现了高产、低耗的目标。 相似文献
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唐钢3号高炉扩容后铁口喷溅严重,增加炉前工人的劳动强度,增加生铁成本,制约炉前生产和炉内技术经济指标的提高。采取灌浆、压炮、改善原燃料质量和优化操作方针等多方面措施后,得到明显改善。 相似文献
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对本钢7号高炉降低焦比的实践经验进行了总结。认为原燃料条件的改善、合理的炉型、优化布料矩阵及大批重、合理的送风制度、高风温、高富氧,以及各项制度的合理匹配是本钢7号高炉降低焦比的主要经验。由于7号高炉率先使用大批重煤气利用率好,炉况稳定顺行,焦比降低,煤比提高,各项技术经济指标达到国内3000m3级高炉先进水平。 相似文献
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对新钢9号高炉铁口深度合格率偏低的原因进行分析,通过采取严格控制炮泥质量、规范操作、加强管理等措施,浅铁口现象明显改善. 相似文献
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和歌山5号高炉铁口漏煤气比较严重,通过向铁口内周围灌入树脂材料和改进铁口泥的质量,使铁口工作情况有改善,铁口工作很稳定。 相似文献
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许多炉内气体从和歌山5号高炉出铁口吹出,通过在铁口附近压入树脂、改变炮为改进出铁口状况。通过这些改进,出铁情况很稳定。 相似文献
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