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我车间原矿堆场上方(+110m平面)原设计为2台2m3固定式 翻车机,电机车牵引矿车进入翻车机笼体内来回旋转翻矿,翻车机由7.5kW起重电机带动减速器驱动,装机容量每台15kW,共计30kW。 1 改造前 翻车机自1993年12月正式投入使用,由于我矿矿石性质复杂,含泥多,含硫高,导致矿车结底严重。由于矿车结底,翻车机必须来回旋转多次,电能消耗大,设备振动大,造成旋转体脱裂,护轨损坏;加之矿车进出笼体时窜动大,减速器和电机底座爆裂,设备基础松动。电机频繁被烧,设备故障率高,维修工作量大,造成原矿供应… 相似文献
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FCJ—Ⅱ型遥控自行式液压翻车机研制 总被引:1,自引:1,他引:0
参加研制工作的还有南方冶金学院的张悦规、陈显勇教授。 介绍了新型遥控自行式液压翻车机的结构和工作原理,此机是FCJ—I型翻车机的改进型。生产实践表明,此机巳成为重要的卸矿设备。 相似文献
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介绍了一种可实现向多个矿仓自动卸出矿物的自行式液压翻车机工作机构,它是一种集机械、液压传动为一体的机械系统。本文在Adams环境下建立起该翻车机工作机构的虚拟样机模型,并在其基础上进行机液联合仿真,获得了工作机构各参数随时间变化的规律。仿真结果显示出工作机构机械系统与液压系统匹配状况,为设计人员实现对整机性能的评估提供了技术支持。 相似文献
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结合国内某深井提升系统,对底卸式箕斗的卸载过程进行了详细的受力分析,指出了现有常用箕斗卸载曲轨存在的不足,通过对箕斗卸载曲轨的优化可以减少对提升钢丝绳的冲击,这些分析在延长提升钢丝绳使用寿命方面有较大的意义。 相似文献
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<正> 近年来,我们在东北工学院王明恕副教授的帮助下,研究了一种曲轨式自动翻矸机。其特点是:翻矸过程平稳、安全、冲击力较其它形式的小;卸完矸石可自动复位;节省人员和时间;同时它能适应现有各种规格吊桶,而吊桶不必作任何改动。(一)构造和原理曲轨式自动翻矸机的构造如图1所示。装满矸石的吊桶提过倒矸台后,翻矸门 相似文献
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大吨位箕斗曲轨卸载技术研究 总被引:4,自引:2,他引:4
对箕斗曲轨卸载力学过程进行了分析,探讨了曲轨卸载全过程各力学参数量化计算方法,研究了曲轨曲线的合理设计方法,并对相关环节的影响进行了分析。并结合某大型箕斗闸门曲轨卸载实例进行了研究。 相似文献
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《有色金属(矿山部分)》1978,(1)
ZX型自行曲轨前卸式矿车,是无底柱分段崩落法采场出矿的一种运载工具。1975年,我们学习兄弟矿山的经验,仿造了一台,但因井下涌水量大、泥浆多、弯道多,常易损坏,维修工作量很大。1976年初,我矿组织干部和技术人员到三工区蹲点劳动,与工人同志一起对原自行矿车作了改进,使用效果良好。如166米中段,原来用U型矿车出矿,每条进路每班仅出40车,改用自行矿车可出70车,最多达100车,出矿量增加了一倍,而且大大减轻了工人的劳动强度。自行矿车适用于高2.2米、宽2.5米的巷 相似文献
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1 存在的问题井运生产是我矿生产环节中的重要一环,人们不会忘记,井运生产曾伤透了矿里上上下下干部职工的心,“人、车、道、水和大块”诸多因素恶性循环,严重困扰井运生产。当6m3底卸式矿车改造完后,使井运生产发生了根本变化,尤其是,由我矿自行研制的6m3底卸式矿车投入使用后,井运生产发 相似文献
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