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相似文献
 共查询到16条相似文献,搜索用时 93 毫秒
1.
 通过双道次压缩试验,研究一种钒氮微合金钢道次间隔时间内在奥氏体区变形后的软化行为,采用应力补偿法计算静态再结晶的体积分数,并建立静态再结晶动力学模型。分析变形温度与间隔时间以及钒的析出物对静态软化行为的影响。结果表明,在高于900℃时进行第一道次变形,该钒氮微合金钢很快完成了静态再结晶;在850、800℃变形后的等温阶段,发生了形变诱导析出现象,使再结晶激活能增加,静态再结晶进程受到抑制,导致软化率曲线上出现了平台。  相似文献   

2.
使用MMS-200热模拟实验机研究V-N微合金钢Q550D的静态再结晶行为,获得了其真应力-真应变曲线,同时分析了不同工艺参数对其静态再结晶过程的影响.结果表明:随着变形温度、道次间隔时间、应变量和应变速率的增加,实验钢静态软化率升高.根据实验结果计算得到该钢的静态再结晶激活能为389.4 kJ/mol,回归了静态再结晶动力学模型.  相似文献   

3.
陈俊  周砚磊  唐帅  刘振宇  王国栋 《钢铁》2012,47(5):54-58
 通过双道次压缩试验研究了Nb-Ti微合金钢的静态再结晶行为,确定了应变诱导沉淀析出前Nb-Ti微合金钢的静态再结晶激活能,并建立了静态再结晶动力学模型。采用面积法及积分-能量法计算的软化率,很好地反映了微合金钢的静态再结晶行为及应变诱导沉淀析出行为。应变诱导沉淀析出的鼻尖温度在900~925℃之间,静态再结晶的临界温度(SRCT)高于950℃。  相似文献   

4.
热连轧生产船板钢E36静态再结晶行为研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
基于热模拟双道次压缩试验,研究了热连轧生产过程中船板钢E36奥氏体变形区不同变形温度、变形间隙时间内的软化行为,分析了变形温度和轧制变形间隙时间对静态再结晶软化率的影响,结果表明:变形温度是影响再结晶的最主要因素,在达到轧制变形温度时,随着轧制间隙时间的延长,再结晶软化率呈现逐步递增的趋势。通过金相分析,得出了最佳轧制...  相似文献   

5.
实验用非调质钢48MnVS(/%:0.48C,0.60Si,1.50Mn,0.35Cr,0.14V,0.05S,0.020Al,0.0150N)由100t EAF冶炼,连铸成280 mm×360 mm坯,轧成Φ100 mm棒材。通过Gleeble-3800热模拟实验机研究了变形温度950~1150℃,变形速率0.1~10 s-1,变形量60%的单道次压缩钒微合金非调质钢48MnVS的奥氏体再结晶过程得出真应力-应变曲线,计算得出实验钢的动态再结晶晶粒尺寸模型和动态再结晶状态图。结果表明,钒微合金化非调质钢48MnVS变形温度越高,变形速率越低,则发生动态再结晶的形变储能越小,越容易发生动态再结晶。实验钢48MnVS的动态再结晶激活能为Qd=343.202 kJ/mol。  相似文献   

6.
通过热模拟和透射电镜(TEM)等研究方法对三种不同V含量的V-Mo-N微合金钢在贝氏体铁素体基体中析出粒子分布、形貌和尺寸进行了观察和分析。结果表明:在V-Mo-N微合金钢中,当Mo的添加量较低时,析出粒子为V(C,N),Mo元素全部固溶于基体中起到固溶强化作用,并不会形成Mo的碳氮化物析出。随着V含量的提高,组织中的贝氏体板条逐渐变细并向粒状贝氏体转变。V含量在0.05%~0.16%时,试验钢析出量随V含量增加而增加,同时,钢的硬度也增加。  相似文献   

7.
在单道次压缩变形实验中,利用Gleeble-2000热模拟实验机测定了EH36船板钢的应力-应变曲线,研究了变形温度、变形速率对实验钢再结晶行为的影响,建立了EH36船板钢的动态再结晶模型.  相似文献   

8.
Nb微合金化低碳贝氏体钢的再结晶和应变诱导析出   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过Gleeble-2000热模拟试验机研究了850~1 050℃双道次变形(第1道次60%,20 s-1,第2道次20%,10 s-1)及不同道次间隔时间(10~50 s)对含铌低碳贝氏体钢(%:0.21C、1.50Cr、0.20Mo、0.047Nb)再结晶的影响和应变诱导析出Nb(CN)与热变形奥氏体再结晶的相互作用.结果表明,该钢在1 000~900℃变形10 s后,开始应变诱导析出Nb(CN),延迟静态再结晶过程;通过双道次变形,可获得≤10 μm奥氏体晶粒.  相似文献   

9.
在Gleeble 2 0 0 0试验机进行了Q345c hq微合金钢 (% ) :0 11C 1 2 7Mn 0 0 2 0P 0 0 0 7S 0 0 4Cu 0 0 2Nb 0 0 1Ti的连铸坯在 6 0 0~ 10 5 0℃、应变速率 5× 10 - 1 s至 5× 10 - 3 s下的高温拉伸试验。结果表明 ,应变速率为 5 0× 10 - 1 s时 ,Q345c hq钢的脆化温度为 70 0℃左右 ,当应变速率降低到 5 0× 10 - 3 s时 ,钢的脆化温度范围扩大到 6 0 0~ 90 0℃。显微组织分析得出 ,70 0℃时在γ晶界形成网状薄膜先共析铁素体 ,成为裂纹源 ,是脆化的主要原因。避免在 6 0 0~ 90 0℃脆化温度区矫直是防止该钢连铸坯产生裂纹的关键措施  相似文献   

10.
11.
在热模拟实验的基础上,分析了变形条件及微合金元素Nb(0.018%~0.056%)、V(0.01%-0.02%)、Ti(0.01%-0.02%)对0.06%-0.08%C实验钢的热变形行为的影响。在Sellas-Tartat方程的基础上,建立了应力-应变曲线数学模型:动态回复模型σ(e)=σ0 (σp—σ0)[1-exp(-3.23ε/εs)]^0.5,式中:σp-峰值应力,σ0-初始应力,ε-变形应变,σs-加工硬化与回复进入稳态的临界应变;动态再结晶模型σ=σ(e)-(σp-σss){1-exp[-2.363(ε-εc)εc^0.3425)^2]},式中:σss-动态再结晶进入稳态时的应力,εc-动态再结晶临界应变。利用该模型对0.07%C-0.018%Nb实验钢工业轧制时轧制压力进行了预测,其结果与实测值吻合良好。  相似文献   

12.
珠钢采用EAF-LF-CSP工艺生产1.8-6.3mmV微合金化HSLA S-F80钢带(%:0.03-0.07C、1.10-1.60Mn、≤0.05Nb、≤0.05Ti、0.05-0.25V、0.010-0.035N)。试验结果表明,采用再结晶控制轧制工艺(开轧温度1000-1100℃,终轧温度820-950℃,卷取温度550-650℃),钢带的组织3-4μm超细铁素体+少量珠光体,析出相V(C,N)粒度为44nm,钢带的屈服强度590-620MPa。  相似文献   

13.
含硼微合金钢动态再结晶模型的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
李立新  汪凌云 《特殊钢》2003,24(6):30-32
采用单道次压缩实验方法,在Gleeble 1500热模拟机上试验和测试了含硼微合金钢(0.05C,1.57Mn,0.5Cu,0.25Mo,0.05Nb,0.01Ti,0.0012B)在不同变形速率下1000℃和1100℃时应力—应变曲线和热加工应变量对该钢晶粒尺寸的影响。在实验数据的基础上建立了该含硼微合金钢的动态再结晶动力学模型和动态再结晶晶粒尺寸模型。  相似文献   

14.
魏立群 《特殊钢》2007,28(1):10-12
用Gleeble-1500热模拟试验机研究了成分(% )为。.08C、l. 59Mn、0.34Mo、0.12Ti的BH08G焊接用 钢在950 ~ 1050℃ 、变形速率 ε 为0.1 ~ 10.0 s -1时的热变形行为。通过奥氏体再结晶动力学回归计算得出: BH08G钢的Zener-Hollomon参数Z与峰值应力的关系式为Z =3. 829 x 1012exp(0.046 46 δm); 峰值应力 δm、动态再结晶临界应变εc、峰值应变εm、动态再结晶完成应变εs与InZ的关系为:δm=21.338InZ-516.49,εc≈ 0.83εm= 0.032 6InZ-0.732, εs=0.052 2InZ -0.980 1 。通过BH08G钢动态再结晶状态图得出,BH08G钢粗轧温度为980 ~ 1 050 ℃、精轧温度为930 -980℃有利于变形晶粒细化,改善材料的力学性能。  相似文献   

15.
通过Gleeble 1500热模拟试验机试验研究了Nb-Ti微合金化低碳钢(/%:0.06C,0.22Si,1.80Mn,0.03Nb,0.15Ti,≤0.007N,≤0.002S)10mm带钢在850~1100℃,以应变速率0.1~20.0 s-1,总变形量75%单道次压缩变形时动态再结晶,由真应力-真应变曲线,结合加工硬化率曲线,得出动态再结晶临界应变0.4~0.7和完全再结晶应变量1.1~1.4。该钢的热变形激活能为618.225 kJ/mol。根据试验结果得到Zener-Hollomon方程和动态再结晶状态图,利用Johnson-Mehl-Avrami(JMA)方程法得到再结晶体积分数实际值,采用Epsilon-P模型对实验数据进行回归,得到试验钢的再结晶动力学模型。  相似文献   

16.
铌对低碳钢形变板条马氏体组织再结晶的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了0.05%C-0.12%Nb钢板1200℃固溶,10%冰盐水处理-15%冷轧变形600~680℃时效时Nb对钢中板条马氏体再结晶行为的影响。试验结果得出在600~680℃范围内,Nb能阻止变形马氏体组织的再结晶,时效组织主要为保持板条马氏体位向的回火索氏体,未发现粒状铁素体。该钢在固溶处理 15%冷变形 640℃时效后的屈服强度为712.5MPa,抗拉强度740.0MPa,延伸率邀19.5%,而该钢经固溶处理 640℃时效后的屈服强度为490.0MPa,抗拉强度562.5MPa,延伸率δs22.5%,发现未经15%冷轧变形的0.05%C-0.12%Nb钢在时效过程板条马氏体组织发生明显的相变再结晶,表明时效过程变形能促进Nb的碳氮化物弥散析出,阻止板条-马氏体相变再结晶,从而提高钢的强度。  相似文献   

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