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我矿一台进口的33m~3空气压缩机,使用中突然异常,经检查,发现高压缸内壁有300mm长、15mm宽、4~5mm深的裂纹(图1),根据实际情况及技术要求,已不能使用。故采用铸408焊条电弧冷焊进行了补焊。补焊工艺介绍如下: 1.焊前将裂纹处铲出60°V形坡口,并用汽油清洗干净。 2.为减少焊件受热,采用直流反接及逆 相似文献
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分析了16Mn钢在结构件中焊接时产生裂纹的原因,并提出了预防措施.同时针对广西来宾电厂球磨机筒体产生裂纹的原因提出了补焊措施. 相似文献
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我厂4#汽轮发电机是1988年8月投产的,使用时间已10年。在1998年 6月检修时,发现汽轮机汽缸有两处裂纹,有一条长约250 mm,深约 15mm。经表面磨光后着色探伤,多处发现裂纹。汽缸裂纹处边缘厚约70 mm,裂纹延伸到结合面处。汽缸材质为ZG20CrMo铸钢,化学成分见表1。 碳当量经计算为0.4%~0.6%,焊接性能较差。加以结构的特殊性,决定采取补焊方法进行修复,以保证设备的安全运行。1焊前准备 (1)表面着色探伤,确定缺陷位置,以便彻底消除缺陷。 (2)由于结构情况,内部空间小,裂纹尖… 相似文献
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柴油机缸体平面裂纹(见下图),采用电弧冷焊修复,控制了焊件变形。焊件换缸套自如,焊缝可加工,修复后使用效果良好。现将补焊工艺介绍如下。 相似文献
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汽油机和柴油机的机体出现裂纹时,感到很棘手,往往是刚补焊没用多久,又在原处开出更长的裂纹。其实只要处理得当,这类问题是可以得到很好地解决的。 1裂纹的查找及预处理 首先对发现的裂纹用碱水刷洗干净,然后用气焊炬烧,以完全消除裂纹内外的油垢,用煤油检查出裂缝的实际长度,这步很重要,因为一般人们只凭肉眼看,这样就留下了隐患。在裂纹两端距端部 3~ 5 mm处分别钻 (5~ 8)mm的止裂孔,最后在铣床上沿着裂纹的长度方向开出坡口,以保证焊透。 2焊接工艺参数 采用焊条电弧焊补焊,应尽量使用小电流,因为电流小,熔深… 相似文献
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汽缸裂纹产生原因是复杂的 ,涉及到设计、制造及运行等各方面的因素 ,但归纳起来有两种情况 :一是存在易于产生裂纹的薄弱环节 ,如铸造缺陷 ,脆性大的区域等 ;二是应力较大 ,包括铸造应力、热应力和机械应力等。在汽缸上出现裂纹后 ,在裂纹的两端将引起很大的应力集中 ,极易使裂纹继续扩展 ,若这些裂纹得不到及时有效的处理 ,或者处理方法不得当 ,处理后又产生裂纹 ,将会严重影响机组的安全运行。以在湖北幸福电厂处理的汽缸中分面裂纹为例 ,阐述汽缸裂纹修补工艺 ,以供同行参考。1 裂纹情况分析裂纹位置处在高压汽缸平面 (扣缸面 )两螺栓… 相似文献
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高压加热器是为提高发电用锅炉热效率和保证发电机组出力的设备.由于高压加热器运行压力高、温度高,并且在运行中还将受到机组负荷突变、给水泵故障、旁路切换等引起的压力和温度的急剧变化的影响,这些原因都会给该设备带来损害. 相似文献
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屏蔽电泵是电动机和泵构成一体的转动设备 ,其定子的内表面和转子的外表面装有非磁性的耐腐蚀金属薄板做成的定子屏蔽套和转子屏蔽套。另外 ,在各自的侧面用耐腐蚀的金属厚板与它们焊接密封起来 ,与输送液体完全隔离开 ,使定子铁芯和转子铁芯不受浸蚀。1 损坏情况屏蔽电泵的定子屏蔽套材质为 316L ,厚度为 0 .5mm ,内部介质为DMF ,其工作压力为 1.6MPa。该屏蔽套在侧面折成直角后 ,在槽内与侧面厚板采用等离子弧焊。由于定子屏蔽套在折边处形状产生突变 ,存在较大的应力 ,在使用过程中 ,在折边处产生两条 10~15mm长的裂纹。见… 相似文献
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CAN总线,即控制域局域网,为两线制串行总线,具有可靠的错误处理机制,很好的实时性和较强的抗干扰能力,非常适合在恶劣的条件下使用。针对钢轨气压焊现场焊接出现的问题,提出了基于CAN总线解决气压焊油泵控制系统现场应用问题的方案。研制了基于AT89S52单片机、SJA1000、82C250的CAN总线控制器,采用周立功公司的ICAN系列工业模块采集焊接过程中的油压等各种参数,并且通过CAN总线将数据发回总线控制器。总线控制器根据检测回来的参数进行运算和判断,针对不同的运算结果发送相应的命令帧控制ICAN模块动作,从而实现了焊接过程中压力大小和油压方向的控制。 相似文献