首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到16条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
精密离心机动平衡系统由2个校正面(每个校正面上放置4个平衡块及相应的步进电机)、2个测试面(每个测试面上放置2个面容测激仪)及测角元件构成。电容测微仪测得非轴承处的振动矢量,轴承处的振动矢量由计算得到。建立离心机转子力矩方程,求得2个校正面上的不平衡矢量,通过动平衡执行机构消除不平衡,应用计算机从数据的采集、处理到控制动平衡执行机构,实现精密离心机高精度、高效率的现场自动平衡。  相似文献   

2.
使用计算机,从数据的采集、处理到控制动平衡执行机构,实现了精密离心机现场高精度调平衡的自动化。精密离心机动平衡系统由两个测试面(每个测试面上放置两个电容测微仪)、测角元件及两个校正面(每个校正面上放置四个平衡块及相应的步进电动机)构成。电容测微仪测得上下测试面处的振动矢量,上下测试面振动矢量之和的相位是静不平衡的相位。通过多次移动平衡块减小静不平衡,测得每次移动平衡块后上下测试面的振动矢量,直至上下测试面振动矢量的大小相等且方向相反为止,这时的静不平衡为零,只有偶不平衡作用在转子上。通过多次移动平衡块减小偶不平衡,直至达到动平衡精度要求为止。  相似文献   

3.
提出了一种新的动平衡测试方法。在精密离心机主轴轴线的某一纵截面内放置两个电容测微仪,测试主轴上下两个横截面在轴向方向的振动矢量。分析电容测微仪的输出信号,对静偶不平衡在双校正面上进行了分离。  相似文献   

4.
多传感器信息融合在精密离心机动平衡测试系统中的应用   总被引:4,自引:1,他引:4  
精密离心机动平衡测试系统由主轴上下两个测试面上的4个电容测微仪、地脚上的1个测力传感器及光栅测角元件组成。5个传感器分别测得离心机在准静态及以某一平衡转速运转时的一次谐波,测得1个地脚测力传感器输出的支反力及计算出4个电容测微仪输出的振动矢量。根据4个电容测微仪及1个地脚测力传感器的输出进行对比,给出5个传感器中某一传感器发生故障的判据。应用冗余技术与多传感器信息融合技术,使用计算机实现同步自动数据采集、处理及传感器故障报警。  相似文献   

5.
分析了惯导用精密离心机动平衡测试系统的测试信号 ,从测试信号中分离出动平衡机构可消除的不平衡信号。  相似文献   

6.
外界振动对精密离心机动平衡测试的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
为从精密离心机动平衡测试信号中分离出外界振动的干扰信号,分析了惯导用精密离心机动平衡测试系统的测试信号,研究了静不平衡与偶不平衡作用下转子的回转中心,分析了来自地基水平方向的外界振动及外界角振动对精密离心机动平衡测试的影响。根据动平衡测试系统噪比对外界振动提出了要求。  相似文献   

7.
本文分析了惯性测度设备(精密离心机)动平衡测试系统的测试信号,从测试信号中分离出动平衡机构可消除掉的不平衡信号。  相似文献   

8.
这里简要介绍了所研制的精密离心机液体静压轴承系统,针对一次轴承研损故障,详细分析了设计、装调中存在的技术问题,最后根据实际工况提出了静压轴承系统的改进措施,改进后,经过多次无故障运行考验,证明了改进设计的实用性和有效性。  相似文献   

9.
精密离心机静偶不平衡分离新方法的研究   总被引:2,自引:1,他引:2  
提出了一种新的静偶不平衡分离方法。在精密离心机机座下放置三个地脚,用一个测力传感器代替其中一个地脚。分析了测力传感器的输出信号,静态测试测得静不平衡后,进行动态测试并计算获得偶不平衡,再对静不平衡与偶不平衡在双校正面上进行分离。  相似文献   

10.
研究使用计算机进行自动数据采集、处理及控制动平衡执行机构,实现精密离心机现场调平衡的自动化方法。测试算例与结果表明,该方法简单、迅速且动平衡精度高。  相似文献   

11.
位移传感器动态精度实验系统的研制   总被引:4,自引:0,他引:4  
根据传感器动态精度理论研究的要求 ,研制了能反映不同速率动态信号激励下系统动态响应的位移传感器动态精度实验系统。该系统可实现动态输入信号速率的无级调速 ,由计算机采集输出信号并进行数据处理。  相似文献   

12.
李树森  刘暾  李群霞 《中国机械工程》2003,14(17):1451-1453
惯性导航用精密离心机静压气体轴承主轴系统的运动稳定性是保障其标定加速度计精度的重要前提,直接关系到整个机组的安全性与可靠性。将静压气体轴承等效为弹性支承,使轴承的刚度以显函数出现,对主轴的稳定性进行了分析,确定了轴系运动的稳定性条件。通过数值仿真,得到了稳定性区域。分析了转速、支承刚度和转动惯量对轴系运动稳定性的影响,为提高精密离心机的性能提供了一定的依据。  相似文献   

13.
贺世正 《流体机械》2001,29(6):32-34
在对卧式离心机产生振动原因进行分析研究的基础上,提出了从整机平衡、动力减振和隔振三方面着手的减振方法,并介绍了这些程序设计的基本思路和实际使用效果。  相似文献   

14.
转子动平衡影响系数法改进   总被引:1,自引:0,他引:1  
影响系数法是转子动平衡的重要方法。本文结合动平衡实践,针对平衡过程中影响系数法存在的一些问题(残余振动量偏大、配重质量受限等),提出了3种改进方法:即加权迭代最小二乘法、限制配重的最小二乘法和基于遗传算法的最小二乘法。经过模拟实验验证,本文提出的改进方法是可行的、有效的。  相似文献   

15.
影响系数法在引风机现场动平衡中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
某引风机长期停止运行转子会产生临时弯曲.利用影响系数法进行现场动平衡的过程中,转子临时弯曲逐渐消失,对现场动平衡计算的影响系数产生影响,充分利用加重量的矢量合成与分解可以得到较多的影响系数,有利于动平衡工作的进行.  相似文献   

16.
为了研究精密离心机主轴回转运动模式以提高其加速度精度,以转子刚体动力学为基础分析了精密离心机回转主轴的定点陀螺运动,建立了考虑公转效应的转盘测试点处的精密离心机加速度矢量模型;同时提出了针对精密离心机动态半径测量的内外基准测量法的加速度矢量模型及加速度误差矢量模型;根据给定参数计算并分析了考虑公转效应时的加速度绝对误差值在100g时为5.89 m/s2,相对误差为6‰;而通常精密离心机相对精度要求为10-5~10-6,此时主轴定点陀螺运动的公转不可忽略。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号