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1 问题的提出 获得高韧性铸态铁素体球铁是近年来球铁生产的发展方向之一。铸态铁素体球铁生产不需要进行退火处理,节省了大量设备、工时及原材料消耗,缩短了生产周期。实践证明:只要采取合理炉料配比,严格控制好化学成份,落砂温度,加强孕育,采用低锰、低磷纯净炉料,完全可以生产合格的铸态铁素体球铁。 相似文献
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1.铸态球铁化学成分设计 (1)C、SI 铸态球铁与经热处理后获得的球铁在化学成分上的区别是,铸态球铁在保证一定的原铁水成分的前提下,根据不同的基体要求,通过调整Si_修量来满足生产要求。因此,在生产铸态球铁时,先将原铁水成分中的Si_修量控制在1.1%~1.5%,而Si_修量则根据基体要求做如下调整:铁素体基体球铁Si_修=2.6%~3.2%;混合基体球铁Si_修=2.4%~3.0%;珠光 相似文献
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铁素体球墨铸铁具有良好的塑性和韧性,广泛用于各种机械零部件的制造。文中介绍了通过铁液二次瞬时孕育、调整终硅量等可直接获得铸态铁素体球墨铸铁的工艺方法,而且各项指标均符合国家相应牌号的铁索体球墨铸铁的标准要求。 相似文献
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铜-钛合金化球墨铸铁的研究与应用 总被引:1,自引:0,他引:1
在球铁中添加Cu、Ti元素,以改善球墨铸铁的铸态组织.对所获得的铸态珠光体组织进行了探讨.结果表明,合金元素在球铁中的强化作用,可使球铁的强韧性大幅度提高,从而扩大了球铁的工业应用. 相似文献
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球墨铸铁由于具有优良的力学性能和铸造性能,成本低廉,应用越来越广泛。球墨铸铁的生产,一般都是经过热处理工序,以改善机械性能和简化成份控制。但热处理对生产带来很多不利因素,例如增加热处理设备,消耗大量能源,延长生产周期,提高铸件成本,造成铸件变形和表面氧化等,为此,国内外都对铸态球铁进行了很多研究,并取得成功。铸态球铁即在铸态下达到机械性能要求,取消热处理工序,克服了热处理带来的不利因素,可缩短生产周期、降低成本,提高经济效益。据估算,由于增加热处理工序,每吨球铁 相似文献
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铜—钛合金化球铸铁的研究与应用 总被引:1,自引:0,他引:1
在球铁中添加Cu,Ti元素,以改善球墨铸铁的铸态组织。对所获得的铸态珠光体组织进行了探讨。结果表明,合金元素在球铁中的强化作用,可使球铁的强韧性大幅度提高,从而扩大了球铁的工业应用。 相似文献
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本文研究了Si、Mo合金元素对铸态铁素体球铁热疲劳性能的影响。当铸态铁素体球铁中含Si量为3.1%左右时,能获得较佳的耐热疲劳性能;在此基础上加入适量的Mo元素可使其耐热疲劳性能进一步提高。 相似文献
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本文简述了球铁的发展动态,并结合我厂实际生产现状,对高碳铸态铁素体球铁素全球铁进行了试验探讨,试验结果表明,随着碳当量(4.7-5.0%)和碳量(3.9-4.2%)的增加,其综合机械性能得到提高。 相似文献
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黄伟光 《机械工人(热加工)》1995,(11):2-3
1.前言 目前国内外对球墨铸铁进行了大量的试验研究,尤其是铸态球墨铸铁的生产与应用,取得了很大的进展。铸态球铁的应用不仅能提高产品的质量及性能,而且节约大量能源,省去热处理设备投资及工时,简化了生产工艺,缩短了生产周期,降低生产成本。因此,它具有良好的发展前景,是球铁生产发展的一个 相似文献
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王建国 《机械工人(热加工)》1992,(11):10-11
我们通过严格控制冲天炉熔炼工艺和铁水化学成分,采用含钡球化剂球化处理,加强炉前出铁槽的随流孕育,实现了稳定生产铸态QT450-10球铁,并成功地用于上海桑塔纳轿车压缩机支架铸件的生产。铸件在铸态下的力学性能为:σ_0=500~570MPa,δ=13%~18%。 相似文献
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郭玉昆 《机械工人(热加工)》1989,(9)
一、前言近代孕育理论的发展科生产实践证明,有效的孕育处理,可以减少或消除铸态碳化物,提高铸态铁素体量,改善球化石墨形态,延缓球化、孕育衰退。这些都有利于改善材料机械性能,特别是塑性、韧性的提高。因此,国外在生产高韧性球铁(不论是铸态还是经热处理后)时,特别注意孕育处理 相似文献
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球墨铸铁生产的技术关键 总被引:1,自引:0,他引:1
李德臣 《机械工人(热加工)》1999,(12):7-9
由于球黑铸铁(下称球铁)具有与钢相似的韧性及铸铁特有的优良铸造性、耐磨性和耐压性,故球铁的产量在铸铁件总产量中所占的比例逐年上升,国外达到35%,国内达到22%,而且已兴建了许多专业球铁厂。然而要生产出优质球铁,尤其是优质铸态球铁绝非易事。这里仅就球铁生产中最主要的技术环节,简要的探讨一下。 相似文献
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在长江牌客车底盘零件曲生产中,球铁 QT42-10铸件占铸件总量95%以上,长期以来,我们一直采用高温退火工艺,不仅能耗高,在原材料成分不稳定的情况下,较难稳定获得铸态铁素体球墨铸铁件。长期的生产实践中,我们摸索出用低温退火工艺,生产铁素体球铁的经验,只要正确的掌握工艺,完全可以使铸态金属基体里没有或仅有少量渗碳体。 相似文献
16.
李婷婷 《机械工程与自动化》2012,(2):94-95,98
采用冲天炉熔炼,通过合理控制化学成分、以及采用球化处理工艺和大剂量孕育处理工艺,稳定生产出符合国家标准的QT450-10纺织机械铸态球铁铸件。 相似文献
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研完了稀土、锰和硅元素对冰箱压缩机铁素体球铁曲轴硬度的影响,并依据铁素体的固溶强化机理进行了理论分析。测试了球铁试样的力学性能,并观察了材料的金相组织。结果表明:影响铁素体球铁曲轴硬度的主要元素是硅。硅溶于铁素体(α-Fe)形成置换固溶体,造成晶格畸变,引起硬度提高。在试验范围内.铁索体球铁硅含量与其布氏硬度成正比关系。通过调整硅含量,控制曲轴的硬度达到140~160HB,满足了机加工对曲轴切削加工性的要求。 相似文献
18.
俞四清 《机械工人(热加工)》2012,(5):69-71
随着我国铸造原辅材料、炉料、球化剂、铸造机械、质量监控设备等整体应用技术的提高,铸态球墨铸铁生产和质量水平上了新台阶,铸态球墨铸铁性能稳定,可替代一些铸钢精密铸造的产品。 相似文献
19.
姜广友 《机械工人(热加工)》1997,(7):5-5
1.前言 目前国内外对生产铸态球铁进行了大量的研究并取得了可喜的进展。我厂在1V—3/8型空压机曲轴生产中,采用瞬时孕育及相应的铸造工艺控制措施,使铸件在铸态即达到相应的力学性能。从而省去了热处理设备投资,节省电能,简化了生产工序,降低了生产成本,取得了令人满意的效果。 相似文献
20.
于松府 《机械工人(热加工)》1976,(11)
我厂在1974~1975年期间,球铁曲轴较脆,皮下气孔也较多。其原因是:由于炉料变动频繁(特别是焦炭含硫高),为保证球化,球化剂由1.5%增至2.2%(占原铁水重量),使含硅量增加。为避免终硅量过高,就减少了炉前孕育硅量,这导致铸态出现大量游离渗碳体。在一般正火工艺后(920±10℃、3小时),金相组织中仍有较多的游离渗碳体,造成了曲轴发脆的质量 相似文献