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概述了在炼钢电炉上运用神经网络电极升降调节器,对原二手的模拟电极升降调节器进行改造的实例,并对其效果和效益进行了评价。 相似文献
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我厂炼钢车间有1台5t,2台30t电弧炉,每台电炉有三根电极升降液压缸。这些液压缸已使用了20多年。为适应炼钢过程所要求的绝对可靠性、高自动化程度,结合大修液压站,把原来的20号机械油,改为MDT乳化液介质;原来的分式液压滑阀控制阀件改为集成 相似文献
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用微机控制电极调节器改造老设备余渭龙,马新平,周永坤浙江绍兴渚铁矿机械厂我厂标称1.5t的炼钢电弧炉是1976年自行制造安装投产的炉体移出式非标设备。其电极升降控制为晶闸管一直流电机系统。设备性能落后、故障率高、热停时间长、灵敏度低、能耗高、效益差。... 相似文献
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我厂从事炼钢生产已有二十多年的历史,由0.25t酸性电弧炉发展到现在的一台3t和一台5t碱性电弧炉。现年产钢水量约16000t。电弧炉结构为炉体开出式,电极升降为主立柱升降式,电极把持器采用水冷气动电极夹头,电极卡头曾采用铸钢、钢和焊接结构;铸铜和铸铜焊接结构。但在多年使用中常出现电极脱落,卡头和电极接触处起弧,卡头被击穿漏水,短网局部烧坏等事故,给正常生产带来了一定的困难。 相似文献
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我国最大的一台炼钢电弧炉于80年代初在西安变压器电炉厂诞生。这台容量为75吨的炼钢电弧炉是由一机部西安电炉研究所和西安变压器电炉厂联合设计,西安变压器电炉厂制造的。该炉系供熔炼优质合金钢之用,是重机行 业制造电站设备的关键工艺设备之一。 西安变压器电炉厂制造的75吨炼钢电弧炉的结构形式是基础分开式,而炉体摇架安装在一基础上,电极升降机构、炉盖提升和旋转机构,包括形架部分装于主油缸上,主油缸安装在另一基础上。电弧炉为全液压传动式,即 相似文献
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“八五”国家重点节能示范项日、国内第一台10t 单电极直流炼钢电炉自今年6月2日在南京第三钢铁厂试转成功,至今已断断续续炼出钢水18炉。目前,已取得部分项目数据,其中仅电极消耗一项即下降了50%以上,节能效果显著。电极是电炉炼钢中的高耗能产品,每生产1t 石墨电极需耗电近10000kWh。而每炼1t电炉钢需消耗电极7kg 左右。使用单电极直流电炉炼钢,每生产1t 钢仅消耗电极3kg 以下, 相似文献
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1 前言 冶炼每吨合格钢的石墨电极消耗是电弧炉炼钢的重要经济指标之一,尤其是近年来,随着市场电极售价的不断上涨,电极费用在电弧炉炼钢成本中所占的比重也越来越大。因此,电极消耗水平已被冶金部定为电弧炉进等升级的重点考核指标之一。 相似文献
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Pittini集团公司的子公司FerriereNord公司于2003年1月向意大利米兰市德兴公司订购一台120t炼钢电弧炉。该炉子采用最新研制的数字式电极升降自动调节系统(TDRH系统),这种调节系统还包括了各次谐波吸收和控制内容。另外该炉还配有KT型新式喷粉系统。德兴公司的新电弧炉设备投入运行后,每吨石墨电极消耗减少量为0.2kg,生产率提高为130t/h。意大利德兴公司研制的数字控制电弧炉投入运行@花皑 相似文献
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一、电渣炉的简况 电渣炉额定容量 1000kg 供电变压器 额定容量700kVA 单相初级电压10kV,次级电压47V~70V,五级可调 冷却水耗量 20吨/小时 排风量 3m~3/小时 直流慢速拖动系统供正常冶炼时电极升降自动调速用,是支臂升降的主拖动系统。 快速交流拖动系统供装卸电极时,支臂调整修理时快速提升、下降电极用,也做为电极升降的备用拖动系统。 相似文献
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绪言 电极消耗是电炉炼钢成本中主要的组成部份。因此,在20多年以前埃德蒙顿钢厂就开始计划研究一种减少电极消耗的办法。本计划的最终目的是研制出一种新型的复合电极系统。该系统已于1980年1月起在埃德蒙顿厂的一座80吨的超高功率电炉上使用,本文介绍了该系统的原理及操作过程中积累的数据。 电极成本 在1979年,埃德蒙顿厂电极成本是炼钢总成本的(1/3)还多。当电极消耗控制在6—7公斤/吨钢或12-14磅/吨钢坯的范围内,而电极本 相似文献
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我厂两台HX-10电弧炉系炉盖旋开顶装料式,电极升降采用西安电磁机械厂生产的晶闸管水冷双绕组电机(KZY),在使用中,手动电极上升到位(即上升的极限位置)后,若转换开关不搬回零位,双绕组电机就出现堵转,电机温度将剧烈上升而烧毁电机绕组。为此,我们对电极升降的手动电气线路进行了改进。 参见附图,手动电极上升过位保护电气原理图。该装置有一过流继电器IGLJ,手动上升时,电动机通电上升过流继电器就同时动作 (即过流继电器的动作电流和手动电极上升的额定电流一致),时间继电器开始计时,25s(事 相似文献
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