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低渗透凝析气藏,在气井开发过程中,当地层压力降低到露点压力以后,凝析油会析出,积液造成地层污染,使气井产能下降。为此,对濮8-12井探索实施了注(甲醇段塞和N2)(干气)反凝析污染治理技术,解除其地层反凝析造成的污染,恢复了气井生产产能。 相似文献
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消耗式开发的水驱凝析气藏,在开发中后期因地层压力下降,必然引起凝析油反凝析和边底水的侵入,地层中液相饱和度的增加,使储层中由单相流(气相)变成了多相流(油、气、水),极大地降低了含气饱和度和气相相对渗透率,从而导致气井产能急剧下降,造成携液能力降低而产生井筒积液,井筒积液又抑制气井的产气能力,导致气井停喷。要使气井恢复生产,必须排除井筒及地层中过多的积液,目前最有效的办法就是排水采气,通过对陆上复杂断块凝析气田成功的排采经验进行归纳总结,结合海上相似气田实际情况,进行了海上凝析气田排水采气工艺探讨,对于为海上凝析气田排水采气提供有益的参考。 相似文献
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《中国石油和化工标准与质量》2014,(4)
凝析气藏在开发过程中,随着地层压力下降,气井表现出不同的见水特征。采用Cl-、含水率、矿化度等资料将气井产水划分为凝析水和地层水两类。通过分析气井的含水、矿化度、水气比、氯根等变化特征,研究不同见水类型对气藏开发的影响,并结合气藏的地质特征,提出气井的控水、治水对策。 相似文献
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随着衰竭式开发的加深,由于地层压力下降,举升能量降低,以致气井产量达不到临界携液流量,井筒积液严重。气井积液已经严重影响到气井的正常生产和气田产能发挥。泡沫排液采气技术具有施工容易、见效快、成本低等优点,对积液严重的凝析气井具有更重要的意义。本文结合两种新型适用于高含凝析油井(20%~90%)的泡排剂的现场应用,简述了该工艺的基本原理,分析了通过应用该工艺取得的经验和认识。 相似文献
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长庆气田气井连续携液临界流速的确定及其应用 总被引:3,自引:0,他引:3
长庆气田大部分气井主力气层为不含边、底水的马五1储气层,但目前发现,由于马五含有滞溜水,部分气井有大量的地层水产出。即使气井不产地层水,也会由于井底、井口状态参数的变化而产凝析水。为了防止地层水及凝析水在井底聚积,增大井底回压,降低气井产量,确定气井... 相似文献
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文南气藏是一个构造复杂、渗透率较低、储量丰度小的凝析气藏 ,生产过程中极易在井筒附近地层及井底形成反凝析积液 ,导致气井产能大幅度下降 ,甚至停产 ,大大降低了气藏采收率。经过对气井积液状况进行评价及积液原因分类分析 ,合理确定排液方式 ,取得了较好的排液效果。 相似文献
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气井生产过程中,随着地层压力的不断降低,地层中不断有凝析水或地层水析出。当气井产量低于临界携液流量时,气井产生不同程度的井底积液和水锁效应,严重影响气井的生产和产能的合理发挥,同时对储层产生损害。本文详细的阐述了气井积液的来源和积液过程,总结了水锁产生的机理和评价方法,同时分析了水锁效应对储层渗透率的危害,对认识井底积液和水锁效应的危害有重要意义。 相似文献
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世界凝析气藏含量丰富,但是在开发过程中容易侵入地层水,有一部分气井因边底水侵入,含水量过高,已经停止生产。地层水侵入的过程是漫长的,一般需要的时间比较长,所以我们也不应该将出水原因全都归咎于边底水入侵。由于边底水凝析气藏的反凝结特征,通常采用有事渗流通道判别方法分辨凝析气井的出水来源。本文阐述了优势渗流通道定量描述方法,能够精确计算大孔道厚度、孔喉直径以及渗透率,能为施工过程提供一定的参考。 相似文献
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《辽宁化工》2017,(9)
针对在进行凝析气井生产动态分析以及优化设计过程中深水凝析气井井筒压力、温度分布预测、采气工艺等重要问题。考虑应用SRK状态方程与相平衡闪蒸计算模型结合的方法并对此方法进行充分研究。想要构建以相态变化的深水凝析气井的井筒压力和温度耦合的计算模型为基础的计算模型。然而深水凝析气井还存在井身温度分布不规律,气井在海水中暴露的长度较大,井身的传热与地层部位有不同的规律。凝析气还存在井筒里面发生的相态变化比较复杂,这些问题导致单单是设计计算模型是不远远够的。最终还要利用四阶龙格库塔法对计算模型进行解答才能预得到较为完整的数学模型。这样便可以利用建好的数学模型并且通过提供实际的数学参数计算得出水凝析气井井筒内压力以及温度分布。该模型能够预测出水中气井的生产动态分布等问题,能为今后的深水采气工作提供完整数学理论基础。 相似文献
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文 2 3气田是一个整装块状砂岩气田 ,主块气井不产地层水 ,只含少量凝析水 ,投产 5年后陆续发现生产管柱大都腐蚀穿孔 ,严重的则断裂落井。研究发现腐蚀机理是天然气中CO2 气体与凝析水或地层水作用形成的碳酸水腐蚀。且腐蚀速度及腐蚀程度主要与气井产CO2 总量、CO2 分压、气流速度密切相关 ,气井应用加注缓蚀剂 ,应解决注药工艺及分散性问题。加强对 CO2 井内监测 ,及时进行工况诊断 ,定期检换生产管柱 ,改进油管节箍组装结构 ,优质防腐涂层是延长气井寿命的重要措施 相似文献
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赵靓 《中国石油和化工标准与质量》2011,31(11):201
长庆气田储层属于"三低"储层,因压裂酸化等改造措施进入地层及井筒的液体,返排非常困难,长期滞留不仅对储层造成伤害,而且直接影响试气速度和资料的准确录取。对于致密地层的气井,由于气藏的渗透率较低,流通性差,导致天然气的生产速度较低;另外,大量气井在生产过程中因种种因素导致地层堵塞,造成气井产量下降,对于低压气井,返排压井液就成为问题。 相似文献
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《化学工程与装备》2020,(8)
冷凝气藏具有超低孔隙率、超低渗透性、低压差、高过载等特点。处于发展的早期阶段。与常规低渗透气藏相比,转换后的凝析气藏的存在会使低渗透凝析气藏的泄漏过程复杂化,逆凝析损害是降低气井产能的主要因素,凝析气藏属于特殊的气藏,在开发过程中,在井旁发生逆凝析,形成凝析并聚集堵塞储层,凝析油的存在会降低反凝析带的气体渗透性,这将导致气井产能下降,当反凝析油的临界流量较大时,反凝析油对气井产能的影响更为严重。可导致气井提前关闭,超压比一般气藏高5-18mpa,即使是非常差的冷凝气容器,如印尼的Arun气容器,最大反向冷凝量仅为1.1%,当气藏压力低于露点压力时,气井产能下降50%,另一方面,当气井产量低于液体的临界输送能力时,会引起底部中空液体的聚集,在井眼压力、山地密度和微沉积毛细管压力的作用下,底部中空液体吸收低渗透储层的微沉积孔隙,形成重吸附和水锁,进一步加剧了井眼封闭地层的堵塞和损害。因此研究凝析油气藏现状具有重要意义,改善开采的难度。 相似文献