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三角控制织针和沉降片的运动,乃是工作机件作顺序式运动的针织机成圈系统的缺点之一。成圈系统结构的特点,是织针从一只三角过渡到另一只三角时,在织针同三角间产生冲击载荷,这是造成织针损坏和三角磨损的原因。应用无冲击三角,对提高编织机件的可靠性方面并不能完全解决问题。研究[1]表 相似文献
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A076型单打手成卷机棉卷压钩释压机构原设计如图1所示。它是由连杆和软轴、拔销、释压拉杆、释压重锤等组成。在使用过程中经常发生定长变换齿轮和定长过桥齿轮53齿上的雌雄牙碰损、连杆和定长齿轮连接处顶裂、加压托被撞坏等使释压失灵的现象。我们对释压机构进行了改进,在四台成卷机上使用半年多来未出现故障,释压效果比较理想。 相似文献
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A076C型成卷机放辊机构原为辅助轴传动一系列轮系、压杆等机件,在落卷后将棉卷辊送入棉卷罗拉槽内。由于此传动机件多、机构复杂,经常出现故障,或无法准确有效地将棉卷辊送入槽内,从而造成生头不良回卷增多。1991年10月我们对放辊机构进行了改进(见附图)。 相似文献
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文中通过对纯棉罗纹织物疵点数与纱线摩擦系数的关系分析,提出合理的弯纱角度应为60°;通过上蜡使纱线摩擦系数降低到0.11,可以使织疵减少97%;改进垫纱过程,降低纱线张力,可使棉结断头率下低到17%。 相似文献
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本文就如何提高针刺机的针刺频率分析介绍了原有针刺机的缺陷及几种改进方法。其中主要是将传动针梁、针板升降的单轴偏心机构改成一对反向旋转的双轴偏心机构,以尽量减小残余不平衡力和振动。 相似文献
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A0 76E型单打手成卷机上的渐进加压机构 ,是由 2 2 T 传动一根带有重锤的齿条 ,使重锤随棉卷直径的变化而发生位移 ,改变加在棉卷上的压力 ,从而满足在卷绕过程中小卷加压小、大卷加压大的工艺要求 ,以保证棉卷成形匀密 ,稳定质量的目的。A0 76E型单打手成卷机的渐进加压机构在生产中常发生故障 ,不能正常使用 ,此时 ,一般采用定加压的方式进行加压 ,即将重锤固定在某一固定位置进行加压。但是 ,定加压对小卷来说压力较大 ,小卷易伸长 ,单重偏轻 ,造成棉卷不匀率高。鉴于此种情况 ,我们对此机构进行了认真的分析和研究 ,发现该机构常见… 相似文献
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经编机成圈运动装置的设计是研发经编机的关键,故分析槽针型经编机成圈运动中的主要运动——梳栉、槽针和针芯运动的要求,包括每种运动装置末段执行件的运动类型和运动变化规律。探讨在梳栉数较少情况下实现机构的选型,并对实例进行运动分析,获得了实际装置中梳栉和槽针之间的配合以及槽针针钩尖和针芯头端之间闭合的运动关系。根据三者之间的运动配合关系研究梳栉、槽针和针芯运动机构主动件之间的相位关系,从而为梳栉、槽针和针芯运动装置的安装调试和结构设计提供参考。 相似文献
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GD-SJ系列数控成绞机是浙江省农科院和杭州都锦生丝织厂联合开发的新一代成绞设备,该机结构新颖,电子控制先进可靠,因而被广泛用于捻线丝出口企业。我公司在1996年3月引进并投人使用一台9厢GD-SJ数控成绞机。使用中我们结合实际对该机作了适当的改进,取得了良好的效果。经使用,我们认为该机(主要在退绕和张力控制方面)有下列不足之处:(l)筒子盘原设计为间隔100mm的筒子芯棒6根并列,该设计适用于K系列小卷装简管退绕(芯棒有防止小简管倒下的作用)。显然,这不能适用GD143捻丝机直径为118mm的捻丝筒管退绕;(2)该成绞机张… 相似文献
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《国外纺织技术(纺织针织服装化纤染整)》1978,(4)
滞后成圈是把上针(上针盘织针)线圈的形成再分为两个阶段的一种成圈方法。第一阶段中将纱线弯成圈状,而在第二阶段中才形成一个完整的线圈。由于把线圈的形成再分为两个阶段,其成圈机件对纱线的作用比在同步成圈时要缓和得多。此外,线圈表面的外观也不同;但是,不是每种线圈组织结构都可用滞后成圈来编织的。 相似文献
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我厂A076A型成卷机在生产过程中经常发生火警苗子。经调查分析,发现有95%以上是由于一只3公斤吸铁的线圈烧毁引起。该吸铁位于A076A型成卷机辅助轴的左端,与卡在辅助轴离合器被动齿滑槽内的拨销相接,以控制自动落卷的放辊、生头和定位动作。造成3公斤吸铁烧毁的原因,经分析,主要有以下几点: 1.根据原机安装要求,吸铁是外露式装配,吸铁全部暴露在含有飞花的空气中,一旦 相似文献
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