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某铜渣选矿厂采用半自磨+球磨的磨矿工艺流程,球磨机采用中信重工的ф5.03×7.5 m溢流型球磨机,日常生产中球磨机的电耗占到全厂总电耗的40%以上。通过一系列的技改优化:磨机衬板优化改造、磨机电机更换改造、磨矿介质优化替代、一段溢流快速浮选技改,有效地降低了球磨机的吨矿电耗,磨机吨矿电耗从27.27 kW·h降低至20.71 kW·h,吨矿电耗下降6.56 kW·h。按年处理渣量75万t、电费0.55元/kW·h计算,一年可节约电量492万kW,电费约270.6万元,获得较好经济效益。 相似文献
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排山楼金矿引进诺德伯格超细碎技术设备后,为了与碎矿能力相匹配对原有磨矿与分级系统进行了技术改造。对二段MQY3200×6000球磨机进行了提高充填率技术改造,使球磨机钢球充填率由32%提高到42%,q0值由0.57 t/(m3.h)提高到0.79 t/(m3.h);对500mm水力旋流器内部结构及工作参数进行重新设计与调整,缩小进浆口尺寸,增加溢流管插入深度,相对提高水力旋流器工作压力与分级停留时间,进而提高水力旋流器分级效率和处理能力。通过以上技术改造,排山楼金矿磨矿与分级系统处理原生矿石能力由技术改造前的1 750 t/d提高到1 985 t/d,技术改造效果非常显著。 相似文献
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杨有洪 《有色金属科学与工程》2014,5(2):77-80
立磨机在细磨方面具有高效、节能优势,在国外已广泛使用,但在国内属首次引进,为了更好地发挥立磨机性能优势,通过对电流、磨矿浓度、介质充填率等主要因素进行对比研究,确定立磨机电流强度45~52 A、磨矿浓度为55%±5%、介质充填率26 %为最佳运行参数.介绍了立磨机结构、工作原理、磨矿介质和运行注意问题,对比分析了立磨机和传统球磨机经济技术指标.选矿厂生产实践表明,立磨机可节约运行成本,降低钢球单耗0.1 kg/t,节能40 %左右,磨矿产品粒径小于45 μm含量提高11 %,提高铜回收率0.3 %,提高伴生金回收率4 %. 相似文献