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分析了影响熟料窑产能的关键因素,通过热力学计算和生产条件分析,认为山西铝厂Φ4.5m×110m料窑台时产能可达到58~60t.指出稳定热工制度及生料成分、强化烘干能力、推广保温耐火材料、改进喂料等是提高熟料窑产能的有效途径. 相似文献
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浅议提高熟料窑台时产能的途径 总被引:1,自引:0,他引:1
熟料窑一直是山西铝厂达标达产的薄弱环节,提高熟料窑的台时产能是烧吉法增产降耗的关键。本文分析了影响熟料窑产能的关键因素,热力学计算和生产条件分析,山西铝厂Φ4.5*110m熟料窑台时产能可达到58-60t/h.台 相似文献
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提高熟料窑台时产能的途径 总被引:1,自引:0,他引:1
针对我厂热料窑台时产能低的问题,结合兄弟厂家先进经验,分析我厂热料窑操作、配料原因,通过实施高铝硅比烧结、增加扬料板数量和窑尾立烟道喷料,应用畅焰操作法,可提高我厂热料窑台时产能. 相似文献
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本文全面总结了几年来为提高窑的台时产能与运转率所进行的大量技术改造,并将几年来的成功经验应用到了3#窑的建设上,使3#窑在投产后很快达标达产,取得了良好的经济效益。 相似文献
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本文总结了现场实测所得数据,计算了熟料窑热平衡,经过技术分析指出,中州铝厂2#熟料窑产能提高的途径是:降低烧成煤灰分;加强窑头密封,减少漏风;在立烟道顶部下喷料浆,实施窑外烘干. 相似文献
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阐述了降低熟料热耗和提高熟料窑产能的具体途径及效果。经过多年的研究和实践,积累了降低熟料热耗的经验,证明这些措施是有效的。 相似文献
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四台熟料窑是中国铝业河南分公司氧化铝生产的大型主体设备,稳定大窑工况一直是技术攻关的焦点。企业改制前,四台熟料窑的平均内衬运转周期为160天,运转率为86%,台时产能也一直徘徊在200t/h。2002年企业重组转制以来,公司坚持挖潜增效,深入推行标准化管理,重点加强了操作的过程控制,到2005年,四台熟料窑的运转率和台时产能分别达到93%和240t/h,平均内衬运转周期突破300天。此外,由于熟料窑工况稳定,运转率提高和内衬运转周期的延长,每吨熟料的工艺能耗大幅下降,煤耗和电耗分别比改制前下降了15%和10%。 相似文献
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分析了生料成分的变化对熟料窑操作的影响。结合生产实际,探索生料成分变化时相应的熟料窑操作条件,为熟料窑稳产、高产提供保证。 相似文献
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介绍Φ4.5m×100m氧化铝熟料窑烘干带内衬结构的改造实践。改造后节约能耗,提高熟料窑的产能,缩短检修工期,降低熟料窑的检修费用。 相似文献
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主要针对熟料窑窑口砼不耐用且难清理缺点,借鉴山东分公司的成熟经验,提出了应用砌块砌筑的方法,以达到窑口砼耐用且清理容易的目的。 相似文献
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通过对熟料窑系统能量平衡的测定结果的分析,找出影响熟料窑燃煤消耗高的因素,并结合生产实际提出行之有效的解决措施。 相似文献
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本文通过对影响生料浆细度的因素分析,从理论和实践两个方面阐述了在强化烧结法生产氧化铝工艺中,降低生料浆细度的方法和途径,摸索出了适合强化烧结法生产的“枣核式”配球制度、降低磨机的清理周期,维护了钢球级配制度。生料浆细度的降低,提高了熟料窑的台时产能。 相似文献
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