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《化肥设计》2001,39(6):60-60
1套 90年代国外引进的年产 4万吨低压甲醇合成装置 ,采用杭州林达公司低压甲醇塔技术进行改造 ,产量增加到年产 6万吨。这一新技术于去年 5月份在哈尔滨气化厂 (以下简称哈气厂 )成功应用以来 ,引起国内厂家的广泛关注 ,先后有不少厂家主动去哈气厂实地考察。如江苏武进化工公司实地考察后将本公司的低压甲醇装置由采用原管壳式反应器改为林达均温型低压甲醇反应器 ,并成功投产 ,取得显著的经济效益。哈气厂低压甲醇合成装置为 90年代由国外引进的城市煤气联产甲醇 ,甲醇合成塔为直径 2米冷激式 ,原料气中甲烷含量高 ,在每小时原料气量 2 .5… 相似文献
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《化肥设计》2000,(4)
哈尔滨气化厂采用杭州林达公司JW2 0 0 0低压均温型甲醇合成塔取得显著效果。该厂为煤气联产低压甲醇合成 ,原有甲醇装置从俄罗斯引进 ,甲醇合成塔是2 0 0 0冷激型 ,生产能力为 4万吨甲醇 /年 ,于 1 993年投产使用至今年 4月 ,触媒使用寿命 1~ 2年。1 999年哈尔滨气化厂经国家经贸委立项决定对该甲醇装置进行改造以提高生产能力 ,改造的关键技术采用杭州林达工业技术设计研究所的合成塔技术 ,并于 1 999年底签订了专利实施许可合同和合成塔订货合同。该项目要求在既不增加原合成塔装置动力设备 (单台压缩机、循环机 )和静止设备 ,又… 相似文献
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一、概述为了充分利用合成氨生产中的废气,在消化引进国外甲醇生产先进技术的基础上,我国自行设计的6000吨/年低压法甲醇生产装置于1987年在我厂建成投产。该装置采用西南化工研究院研制的CNJ202型低压甲醇催化剂。装置于1986年下半年开始试车, 相似文献
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1套20世纪90年代从国外引起的年产4万t低压甲醇合成装置,采用杭州林达化工技术工程有限公司低压甲醇塔技术进行改造,年产量增加到6万t。这一新技术在哈尔滨气化厂成功应用以来,引起国内厂家广泛关注。 相似文献
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介绍了C30 6型低压甲醇合成催化剂在以天然气为原料合成甲醇装置上的使用情况 ,通过测试 ,对C30 6型催化剂的使用效果作出了评价 相似文献
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长庆甲醇厂以天然气为原料,采用一段蒸汽转化装置,德国鲁奇低压合成工艺生产甲醇,年产10万t精甲醇。我厂1998年11月竣工投产,第一炉合成催化剂选用NC501-1型,装填量为46t,累计生产精甲醇85582t:2000年5月第二炉催化剂更换为C306型,装填量为 相似文献
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CHM-Ⅰ型催化剂主要成分为 CuO 40.2%、ZnO36.2%、Al_2O_34.7%(Wt),活性组分为 Cu~+/ZnO相。哈尔滨气化厂甲醇装置采用 ICI 法低温低压甲醇合成技术,引进原苏联成套设备和 CHM-Ⅰ型三元铜系催化剂。CHM-Ⅰ型催化剂具有选择性好、活性高、活性温度低,适于低压操作等诸多优点,但在实际生产中还存在一定的缺陷,如耐热性、抗毒性 相似文献
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<正> 一、前言目前低压甲醇装置技术是比较成熟的。现在世界上按ICI低(中)压法生产的数十个甲醇厂,操作情况良好,合成塔运行中尚未发生过重大问题。ICI低压甲醇法由英国帝国化学工业公司在1967年研究成功,采用51-1型铜基催化剂,合成压力50大气压。此法与一般高压法相比较,所耗动力少,在原料气中不需补充二氧化 相似文献
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对蒲城清洁能源化工有限责任公司1 800 kt/a甲醇合成装置的甲醇合成工艺技术进行了介绍,分析了NC310型甲醇合成催化剂在该装置的应用情况,考察了新鲜气消耗量、粗甲醇中乙醇质量分数、催化剂床层压力降等运行参数的影响,结果表明:NC310型甲醇合成催化剂在1 800 kt/a煤制甲醇装置上成功实现了工业化应用,各项指标均优于原设计值,完全符合该装置工艺技术要求。NC310型催化剂表现出活性好、选择性好、强度高、消耗低以及操作弹性大等优点,能够完全满足大型甲醇生产装置的要求,可为同类甲醇生产装置选用催化剂提供参考。 相似文献
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《化学与生物工程》2000,(5)
哈尔滨气化厂对引进俄罗斯 2 0 0 0mm冷激型甲醇塔进行技术改造中 ,采用杭州林达公司设计制造的JW 2 0 0 0mm低压均温型甲醇塔内件。自 2 0 0 0年 5月 1 3日投产以来 ,运转正常 ,各项技术指标均达到设计要求 ,为企业带来显著的经济效益。这项采用我国低压甲醇合成塔内件成功改造国外进口甲醇塔的实例 ,引起国内不少厂家的关注。该技术改造项目在不增加原合成装置动力设备 (单台压缩机、循环机 ) ,又基本保持原合成原料气量情况下 ,通过对内件的改造 ,大幅度降低甲醇合成塔触媒温差 ,消除冷激气对甲醇合成的稀释效应 ,充分发挥触媒的… 相似文献
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0引言
我公司甲醇厂600kt/a甲醇合成装置选用的是德国鲁奇公司水冷串气冷反应器工艺技术,配套使用德国南方化学公司生产的铜基C-79/7GL型甲醇合成催化剂,精馏装置采用节能型三塔双效精馏工艺,生产符合美国联邦AA级标准或我国GB338--2004的高纯度精甲醇。该装置2008年12月29日打通流程后,甲醇产品质量完全达到美国联邦AA级要求。在2011年12月(第1炉甲醇合成催化剂已使用近3a)精馏工段相继出现采出精甲醇羰基化合物、乙醇含量超标和精馏操作多次返采现象,杂醇油的采出量也大幅增加,约为投产初期的2倍。 相似文献
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0前言随着合成氨企业的甲醇装置增多,单套装置的能力也越来越大,随甲醇合成塔直径的增大,每次用催化剂的用量也越来越多。这样,除了低压甲醇企业对催化剂还在用低氢还原外,中压、高压的联醇装置或单醇装置有氢氮气源条件下,已很少再用低氢还原方法。但由于对甲醇合成铜催化剂性 相似文献