首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 187 毫秒
1.
溶浸采矿是从贫矿、残矿、废石堆、尾矿中提取金的一种行之有效的方法。本文以试验研究为例,介绍该法的制粒—氰化预处理—堆浸提金新工艺。试验研究以含泥及粉矿产率高的低品位金矿物为对象。试验结果表明,制粒—氰化预处理—堆浸可改善含粘土质矿的渗透性、提高金的浸出率、加强浸出速度、缩短浸出周期、降低成本及改善环境条件。  相似文献   

2.
制粒堆浸技术处理含泥铜矿   总被引:4,自引:0,他引:4  
周晓源  王卉 《有色金属》2002,54(1):47-49
介绍制粒堆浸技术的技术特点和适用范围,评述了国内外的研究和应用现状,指出国内该项技术的发展趋势。制粒堆浸工艺的关键是选择或制备适合矿石特点的制粒粘结剂,保证较高的粒矿湿强度;其适用于含泥粘土矿、选矿尾矿和粉矿量大的矿石的处理。美国金矿堆浸生产中60%-70%的堆浸厂采用制粒堆浸工艺,智利的铜矿堆浸有50%采用制粒堆浸。金的制粒堆浸技术在我国已应用于10多个厂矿。大冶铜录山矿的高含泥氧化铜矿实验室柱浸试验及大冶铜山口矿高含泥化铜矿半工业试验均取得较好结果,在我国该项技术要向产业化、规模化发展,并带动相关产业和技术的发展。  相似文献   

3.
刚果(民)Ruashi和Etoile尾矿中钴和铜的浸出   总被引:1,自引:0,他引:1  
李建华 《有色金属》2002,54(2):45-47,57
采用制粒堆浸工艺处理刚果(民)Ruashi和Etoile的浮选尾矿,制粒后矿堆的渗透速率大于100L.m^-2.h^-1,满足堆浸的要求,控制浸出条件,经分步浸出,分别获得含铜10g/L以上的富铜液和含钴3g/L以上的富钴液,有于生产1#电铜和氧化钴或其他钴产品,酸法制粒堆浸技术,可以有效地从Ruashi和Etoile的浮选尾矿中回收钴和铜。  相似文献   

4.
对某低品位金矿粉矿进行制粒-堆浸试验,考察了固化剂、固化剂用量、水耗、固化时间等对粉矿制粒的影响,并对制粒矿进行堆浸试验,探索制粒金矿粉矿的浸出性能。试验得到金矿粉矿制粒的较佳条件为:水泥用量7kg/t,水耗为30L/t,成球粒径2.36~20mm,固化水分为10%,固化时间大于24h。粉矿经制粒后渗透性大大提高,柱浸试验尾渣金品位低于0.07g/t,堆浸试验尾渣金品位低于0.089g/t,浸出效果良好。为低品位金矿粉矿的处理提供了指导意义。  相似文献   

5.
针对紫金山铜矿的特点,进行生物堆浸提铜工业试验研究。结果表明,紫金山铜矿生物堆浸效果良好,不同浸矿堆累计浸出时间1000h,浸出率在40%~60%,浸出半年,浸出率达80%以上。次生硫化铜矿物的生物堆浸具有两个阶段,在浸出前一阶段,浸出速率较快,而浸出第二阶段浸出速率较慢。随着浸出的进行,浸出液pH连续下降,溶液电位逐步升高。微生物的存在加速堆中Fe^2 氧化使溶液电位上升,同时氧化中间过程的产物元素硫,从而加速硫化矿的氧化溶解。  相似文献   

6.
中国含泥铀矿酸法堆浸制粒技术的应用   总被引:2,自引:2,他引:2  
矿堆的低渗透性能是局限矿石浸出周期及金属浸出率的最主要因素之一 ,因此 ,长期以来 ,高含泥量的铀矿石一直是酸法堆浸提铀技术的应用禁区。核工业铀矿开采研究所经过多年的研究 ,研制开发了酸法制粒粘和剂及相应的制粒、养护等工艺 ,并对多种含泥矿石进行了制粒堆浸试验 ,研究成果已经成功应用于某含泥铀矿提铀工业生产中。通过采用制粒技术进行酸法堆浸 ,可有效地改善矿堆的渗透性能、提高浸出效率 ,矿石的浸出周期可从直接堆浸的 2 0 0d以上降低至 6 0d以内 ,金属的浸出率可从 4 0 %以下提高到 96 %以上。  相似文献   

7.
本文介绍了堆浸法的制粒-堆浸工艺流程和制粒的技术条件,列举湖南某矿粉矿制粒溶浸试验研究,即矿石可浸性试验、制粒条件试验和柱式堆浸,并着重探讨制粒的主要工艺参数及对金浸出的影响。  相似文献   

8.
含金的低品位粉矿、表外矿、尾矿、含粘土质矿及其他工业副产的含金物料(如硫铁烧渣)等用常规堆浸法处理时因渗透性不好,容易产生沟流或板结而使浸出率不理想。所以堆浸法的改革方向是改善物料的渗透性能,其中制粒—堆浸工艺是解决这一技术难题行之有效的方法。  相似文献   

9.
福建紫金矿业股份有限公司硫化铜矿生物堆浸过程   总被引:11,自引:0,他引:11  
针对紫金山铜矿的特点 ,进行生物堆浸提铜工业试验研究。结果表明 ,紫金山铜矿生物堆浸效果良好 ,不同浸矿堆累计浸出时间 10 0 0h ,浸出率在 40 %~ 60 % ,浸出半年 ,浸出率达 80 %以上。次生硫化铜矿物的生物堆浸具有两个阶段 ,在浸出前一阶段 ,浸出速率较快 ,而浸出第二阶段浸出速率较慢。随着浸出的进行 ,浸出液 pH连续下降 ,溶液电位逐步升高。微生物的存在加速堆中Fe2 氧化使溶液电位上升 ,同时氧化中间过程的产物元素硫 ,从而加速硫化矿的氧化溶解。  相似文献   

10.
用于金、银矿石堆浸前的制粒是一种将细粒(小于150μm 即100网目)矿粘结在较粗颗粒上的过程.细矿粒是固定且均匀地分布在整个矿堆中的,需要使矿堆有更多的孔隙及浸出液可均匀地流动渗浸。本文阐述了制粒所用的溶液和粘结剂,同时,阐述了制粒技术及设备.包括圆筒制粒机、圆盘制粒机、堆场制粒和皮带运输机制粒、振动床制粒及逆向运转皮带运输机制粒的应用.  相似文献   

11.
On the optimization of heap leaching   总被引:4,自引:0,他引:4  
Although heap leaching has become established as the technology for treatment of some copper, gold, and zinc minerals, as well as its extension to the treatment of other types of minerals such as saltpeter and mine tailings, little study has been made on the optimization of this technology. Usually the operation of heap leaching is carried out until the maximum recovery has been obtained, or until observing that the concentration in the output solution of the heap exhibits no further extraction. The present study makes an analysis to determine if these criteria present the best conditions from the economic standpoint. Two variables are examined including, (1) leaching time, and (2) height of the heap, at a copper mineral treatment plant. The results of the study showed that the design (height of the heap), and planning of the operation (operational time) were interactive factors, and that maximum recovery was not necessarily the best measure of operational efficiency based on economic considerations.  相似文献   

12.
根据矿石性质进行了选矿试验研究。其中,全泥搅拌氰化浸出金浸出率为94.01%;对-15mm和-25mm矿样进行柱浸,金浸出率分别为87.18%和84.28%。试验结果表明,该矿石适合就地浸出生产。  相似文献   

13.
胡福成  李小捷 《矿冶》1995,4(2):51-56
江西瑞昌市吴家金矿系武山铜矿北矿带1 ̄#铜矿体上部的铁帽金矿,孩矿品位低《An1.0~3.0g/t),含泥高(30%~40%)。本文论述了采用制粒堆浸技术处理此种金矿的研究和工业生产实践。结果表明,制粒堆浸浸出串达77.01%,与直接堆浸相比,浸出车提高11,96%,浸出周期缩短5天。吴家金矿年获利税359.80万元。  相似文献   

14.
张岳  陈景河 《金属矿山》2006,(11):47-49
对紫金山金矿的堆浸贵液采用静态炭吸附提金工艺流程,可显著降低设备投资及生产成本,提高堆浸浸出率,使降低入选品位、增大矿石日处理量、充分利用金矿资源及产生规模经济效益得以实现。该项改造产生了显著的经济效益。  相似文献   

15.
胡立嵩  肖友发 《中国矿业》2004,13(10):34-37
介绍了特低品位红土型金矿石堆浸法提金工业试验的试验条件及结果,采用制粒堆浸工艺可有效地从特低品位金矿石中回收金,而且浸出率高,浸出时间短,提高了矿产资源利用率,为矿山创造了较好的经济效益。  相似文献   

16.
某泥质氧化金矿制粒堆浸工业试验   总被引:4,自引:0,他引:4  
在室内试验研究的基础上,在生产现场对贵州某泥质氧化金矿石进行了小堆(365t)、大堆(1015t)规模的制粒堆浸工业试验,确定了烘干、破碎、造粒、喷淋的相关设备设施以及流程中的主要参数。矿堆渗透性完全满足了浸出的要求,浸出率达90%以上,渣品位低于0.2g/t。该工艺简单,运行成本低,可获得良好的经济效益。  相似文献   

17.
邓锦勋  李建华  程威  周磊 《铀矿冶》2012,31(2):74-78
根据某矿床铀矿石的化学组成和矿物形式,分别进行酸法、碱法搅拌浸出及酸法柱浸试验,以探索处理该矿石的工艺条件。试验结果表明:在适当条件下,酸法搅拌浸出时,铀浸出率达到88.44%;酸法柱浸时,铀浸出率达到87.63%;碱法搅拌浸出时,铀浸出率较低。综合考虑,工业上宜采用酸法堆浸工艺处理该矿石。  相似文献   

18.
陈庆根 《矿冶工程》2019,39(5):106-110
针对含铜氧化金矿采用氨氰选择性浸出提金,考察了分段加药制度、硫酸铵用量、矿石粒度等对金浸出率及浸出液铜金比的影响。结果表明:当硫酸铵用量8.00 kg/t,氰化钠用量0.60 kg/t,石灰用量5.00 kg/t,矿浆浓度40.00%,磨矿细度-0.074 mm粒级含量不低于95.00%时,平均金、铜浸出率分别为86.66%和1.16%。工业试验连续运行70 d,氰化尾渣金品位约0.55 g/t,金吸附率99%,金解吸率99.2%,电积回收率99.5%,金精炼回收率99.5%,金锭纯度99.99%,产品金达到国标Au-1标准。  相似文献   

19.
某低品位金矿石综合回收金的研究与实践   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对某低品位金矿石的物质组成和矿石的结构、构造及金的赋存状态,决定用堆浸的方法来处理该低品位矿石。通过柱浸进行了不同粒度的渗透性、CN-浓度及浸出时间对浸出率的影响等条件试验,确立了较佳堆浸的工艺条件,并在此基础上成功地进行了大规模的堆浸,堆浸结果为该金矿带来了较好的经济效益和社会效益。  相似文献   

20.
某石英脉型微细粒嵌布低品位金矿石选矿试验   总被引:2,自引:0,他引:2  
为了给某石英脉型微细粒嵌布低品位金矿石的开发利用提供依据,根据矿石性质,采用浮选-浮选尾矿氰化浸出-浮选精矿焙烧后氰化浸出工艺流程进行了选矿试验。结果表明:浮选-尾矿氰化浸出可获得金品位为61.88 g/t、砷含量为4.21%、金回收率为77.57%的金精矿和作业金浸出率为75.85%、对原矿金回收率为17.02%的尾矿浸出液,两者的金回收率合计达到94.59%。金精矿经焙烧预处理,焙砂砷含量降到0.38%、金品位提高到88.40 g/t;焙砂氰化浸出的作业金浸出率达93.28%、对原矿金回收率为72.36%,金精矿焙砂和浮选尾矿氰化浸出的综合金回收率为89.38%。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号