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铝电解炭渣回收利用技术 总被引:1,自引:0,他引:1
以往电解炭渣作为工业垃圾扔掉,既浪费资源,又严重污染环境。本文介绍了电解炭渣的组成成份,回收利用技术,阐述了浮选法在分离炭渣中炭和电解质方面的应用,并对整个工艺过程作了详细的描述,介绍了炭渣回收处理后给企业和社会带来巨大的经济和社会效益,针对提高电解质的回收率和品质,降低劳动强度,改善工作环境方面提出了必要的改进措施。 相似文献
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干阳极糊上插自焙槽阳极炭渣浮选回收实践,把多年废弃的阳极炭渣变废为宝,炭渣浮选底流产品电介质品位达到87.2%,回收率达到84.83%,极大地降低了电解氟化盐消耗,取得十分显著的经济效益。浮选系统采用全流程闭路循环生产方式,具有极好的环保效果。 相似文献
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炭渣作为铝电解生产过程中排放的危险固体废弃物,目前主要通过浮选工艺处理,但由于浮选炭渣碳含量较低且存在二次污染风险,限制了其资源化利用前景。采用常压酸浸对浮选炭渣进行深度提纯,依次研究了盐酸浓度、酸浸温度、液固比、搅拌速率、酸浸时间对提纯效果的影响,并通过XRD、XRF、浸出毒性分析探索浮选炭渣处理前后的物相组成、元素含量及氟离子浸出浓度的变化规律。结果表明,随着盐酸浓度、酸浸温度、液固比、搅拌速率、酸浸时间的增加,浸出渣碳含量呈现先增加后减缓的变化趋势。在盐酸浓度4 mol/L、酸浸温度60℃、搅拌速率1 200 r/min、液固比25、浸出时间4 h的最佳条件下,浮选炭渣的碳含量由82.67%提高至98.05%,氟离子浸出浓度从137.80 mg/L降低至62.49 mg/L。常压酸浸工艺具备实现浮选炭渣深度提纯的技术可行性。 相似文献
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通过对电解铝炭渣进行化学分析及差热分析,结合XRD及氧化反应试验,分析了电解铝炭渣中成分及其反应规律。结果表明,在565~725℃利用流态化燃烧技术可以回收电解铝炭渣中的电解质。 相似文献
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铝电解槽炭渣是铝工业冶炼生产过程中产生的一种危险废物。炭渣的大量堆存,在浪费电解质资源的同时,也会造成大气、土壤以及水体的污染。本试验以炭渣为原料,Na2CO3为添加料,对炭渣的焙烧?水浸工艺回收炭粉和冰晶石的可行性与过程进行了研究。试验结果表明,将质量比为2.5∶1的Na2CO3与炭渣混合后置于坩埚电阻炉中,在950 ℃下焙烧2 h,炭渣中氧化铝、冰晶石和亚冰晶石被Na2CO3消耗,焙烧后混合料由C、Na2CO3、NaF、NaAlO2组成。焙烧后混合料在pH为13、浸出温度为25 ℃的条件下浸出1 h,固液分离后的浸出渣经过水洗、烘干后得到炭粉,其纯度可达89%。利用碳酸化法回收浸出液中F?,可获得主成分合格的粉状冰晶石。适当地提高焙烧温度和延长保温时间可提高炭和电解质的分离效率。研究经济而有效的炭渣处理方法,不仅可以解决炭渣带来的环境污染问题,还对社会的可持续发展产生深远影响。 相似文献
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重点介绍了处理炭渣的一种新工艺, 即H2SiF6 - H2SO4 炭渣隔膜电解法。该方法是针对我厂目前处理炭渣的工艺流程所存在的缺点, 经过多种试验方法的摸索、实践、研究后而提出的一种新方法。该法为进一步探讨炭渣处理的工艺流程开辟了一条新路。 相似文献
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东营方圆有色金属有限公司采用浮选工艺对铜熔炼渣和吹炼渣进行混合选矿,以回收炉渣中的铜等有价金属。实际生产中采用三段破碎+两段球磨的浮选工艺,通过合理控制破碎粒度、磨矿粒度以及加药量等工艺参数,有效地提高了铜等金属的回收率。 相似文献
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针对高锂钾电解质体系下铝电解生产过程炭渣量显著偏高的问题,研究分析了电解质对炭素材料润湿性的变化规律,以及分子比对电解质含碳量的影响,并开展了降低炭渣量的工业试验,炭渣量降低显著。结果表明:相比纯净体系电解质,高锂、高钾体系电解质对炭素材料的润湿性较好,降低分子比或提高过热度能够降低润湿性;通常条件下,高锂、高钾体系电解质中含碳量高于纯净体系,但合理的分子比控制范围可以使含碳量保持在0.2%以下;高锂和高钾体系下降低炭渣量的关键措施略有不同,但所遵循的规律与电解质对炭素材料润湿性变化的规律相同。 相似文献
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通过对铝电解生产中炭渣产生及危害的分析,针对目前我国现有阳极生产原材料的实际情况,采取均质化阳极生产、稳定铝电解工艺控制和精细化生产管理等措施,减少铝电解生产过程中产生的炭渣量。 相似文献
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目前,含铜和金矿处理量达127000mt/d的选矿厂在PFI(PT Freeport Indonesia)矿投入运行。该工厂由常规的破碎、球磨及其浮选回路和一半自磨、球磨、破碎(SABC)及其浮选回路组成。工厂的扩建缘于1998年中期增加了另一台半自磨机、4台球磨机及其粗选回路。届时选矿总处理能力将超过20000mt/d。本文描述了该厂以往的扩建情况并详述了与No.4选矿厂扩建工程相关的设计考虑。 相似文献
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长期跟踪了某电解铝企业电解槽的运行过热度、不同炭阳极运行期间的炭渣量和电解质中含碳量,开展了电解质组分调整试验,跟踪分析了炭渣量和运行过热度随锂钾含量变化的过程。结果表明,高品质阳极能够明显降低炭渣量和电解质中的含碳量。电解运行过热度偏低,炭渣量偏高可能是高钾低锂电解质体系的特征,降低电解质中钾含量、适当提高锂含量,能够提高电解运行过热度,降低炭渣量。阳极质量、电解质中锂钾含量、运行过热度、阳极覆盖料中的含碳量都是影响电解过程中炭渣产生量的重要因素。 相似文献
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为实现经济运行、回收稳定的钢渣处理,采用闷泼法预处理同欧洲先进的分选设备进行优化组合,使钢渣中的游离氧化钙含量从10%下降至7.5%左右。采用石钢锤打砸冲击动能可达200kJ,每吨渣加工成本控制在50元之内。新分选系统解决了筛分堵筛、分选不净的难题,整体负荷只有第二代系统的三分之一。采用粗细破碎可将10-60mm的尾渣分段加工为0-10mm的钢渣粉,并可多回收10%的钢渣磁选粉。通过球磨提质获取最为经济稳定的钢质料,其球磨污泥用于钢渣热闷以替代新水可节约污泥回收难题。 相似文献