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日本钢管公司开发了一种新型的高炉炼铁工艺,这种工艺从炉缸风口鼓入常温氧气而不是高温空气,并且从炉身风口向炉身上部喷吹预热气体。该公司进行了新工艺试验,试验高炉容积3.9m~3,炉缸直径0.95m,炉喉直径0.70m,风口至炉喉高度5.1m, 相似文献
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大型紫铜水冷壁板的熔炼与铸造 总被引:1,自引:0,他引:1
秦占超 《特种铸造及有色合金》1999,(6):53-54
冶金炉用一次性耐火材料打炉,开始逐渐减少,代之以大型水冷金属壁板。如电弧炉,闪速炉,高炉(包括若干种类的沸腾炉)等。电弧炉由过去的全水冷炉盖,发展到炉壁,高炉过去仅风口用紫铜,现在金属炉壁也大量使用。而制作炉壁的材质也开始高级化,由铸铁到紫铜,紫铜优点是导热性?.. 相似文献
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日本钢管公司已开发出一种新型高炉炼铁工艺。采用这种工艺冶炼时,以常温氧气取代热鼓风通过高炉风口喷入炉内,同时还在炉身上部向炉内喷吹预热煤气。为了开发这一新型炼铁工艺,现已利用一座试验高炉进行了数学模拟和操作试验。操作试验时炉况稳定,经技术鉴定符合炼铁 相似文献
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一、引 言 水冷铜风口的材质对现代高炉生产有重要作用。为避免过长的休风时间,高炉上的各种水冷铜件都必须有高的使用寿命。特别是风口,使用条件非常恶劣。要提高其使用寿命,一方面要严格控制高炉操作,另一方面要保证风口的铸造质量,要求无任何缺陷。 相似文献
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本钢7号高炉炉缸水温差和热流强度异常升高,通过在入炉料中配加钒钛矿护炉、优化高炉操作制度控制产能、加强铁口维护、提高冷却强度﹑使用加长风口和局部堵风口作业等措施,炉缸水温差和热流强度逐步降低到安全范围内,保持了炉况稳定顺行,减缓了炉缸侵蚀。 相似文献
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重钢620m~3 3号高炉由于受炉体结构、冶炼强度、炉内工况、材料疲劳因素的影响,3号风口区炉皮在1985年3~4月间连续两次发生炸裂,裂纹沿风口上下延伸达9.5m,宽40mm左右(图1),严重影响了高炉的安全运行。根据裂纹情况确定了修复方案,并对其进行补焊处理。 相似文献
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为了满足炼钢对铁水含硫量的严格要求,约有80 %的高炉铁水还需进行炉外铁水预脱硫,从而造成生产成本提高。日本钢管公司发明了一种高炉内脱硫炼铁方法,铁水不需炉外预脱硫,就能满足炼钢的严格要求。该发明是把炉芯探测器通过高炉风口插入炉芯“死焦层”,碱性熔剂和空气从炉芯探 相似文献
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《上海金属》1985,(4)
为了研究高炉直接利用含铁粉料的可能性及其对铁水成分的影响,日本住友金属公司在内容积为2700米~3的和歌山4高炉上进行了风口喷吹含铁粉料的试验。考虑到省去干燥工序,故选用瓦斯灰代替铁矿粉,它的成分为,%:TFe 50.3,FeO 4.7,SiO_2 6.2,Al_2O_3 1.9,CaO 7.0,C6.8,S0.08,Zn0.13。借用喷煤设备作为喷吹装置,经过12个风口(全炉28个风口)喷入高炉。试验共进行二次,一次持续4天,另一次持续5天,共吹入瓦斯灰1000吨。试验期间高炉的矿焦比等各种操作条件保持不变,用风温调节炉热。结果表明:喷吹含铁粉料对风口循环区的透气性和通液性有好的影响,当喷吹量达到10公斤/吨铁以上时,促使 相似文献
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前言“风口”是向高炉内鼓风的通道,是一种工作条件极为恶劣的低压容器。炼铁生产时1100℃以上的炽热空气要经此道进入炉内,使风口受到熔融渣流、铁流的侵蚀和炽热焦碳块的冲刷,一旦灼损就要及时休风或拉风更换。频繁的休风会破坏高炉连续性生产,严重影响高炉的技术经济指标。为此,我厂组织技术力量对风口进 相似文献
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据《AISESteelTechnology》近期报道 ,高炉风口回旋区内煤粉的燃烧程度直接关系到高炉上部未燃尽残炭的逸出量 ,也和未燃煤粉在中心焦柱即死料柱外表面的沉积量有关。这不仅对煤焦置换比、而且对高炉炉况稳定性和炉缸状况都有重要影响。影响高炉风口前煤粉燃烧率的因素有许多 ,已知的影响较大的有以下几种 :(1 )煤粉的粒度。随煤粉粒度减小 ,燃烧率提高。但细粒度煤粉增加 ,会使磨煤机能耗加大 ,并增加设备损耗 ,故在生产实践中仍受到限制。(2 )富氧率。提高富氧率可以缩短煤粉在风口内的着火延迟时间 ,从而提高燃烧率。… 相似文献
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本钢板材有限公司6#高炉炉役后期炉缸冷却壁热流强度上升,在保障炉缸安全的前提下,对6#高炉操作制度进行不断摸索和优化,探寻在低冶炼强度下合理的操作制度,以降低燃料消耗。文章介绍了对6#高炉采取钒钛矿入炉和降低冶炼强度等措施护炉,在低强度冶炼条件下采取降低富氧、缩小风口面积、缩小矿批重等措施,在保证炉况顺行的基础上实现了低强度冶炼低耗生产。 相似文献
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炉喉钢砖是冶金工业中高炉反应器的重要部件,该产品的质量影响高炉冶炼过程能否长期稳定进行,对高炉冶炼十分重要.通过数值模拟和高炉实际生产研究相结合的方法,对炉喉钢砖的破坏机理进行了分析研究.结果表明,炉喉钢砖破坏的原因主要是高温侵蚀,在实际应用过程中,炉喉钢砖底部承受较大的热流,致使底部温度较高,温差较大,持续高温使炉喉钢砖上翘、变形、剥落.通过实际考察破损的炉喉钢砖,证实了数值模拟结果与实际情况吻合较好,证实这种被高炉冶炼所广泛采用的炉喉钢砖存在设计缺陷.因此,在炉喉钢砖的实际浇注过程中,应对其设计参数作进一步调整、优化,同时,也证实了带水冷的炉喉钢砖的合理性和必要性. 相似文献