共查询到20条相似文献,搜索用时 140 毫秒
1.
脱氢尾气是苯乙烯装置的副产品,在工艺流程中要送往蒸汽过热炉为燃料烧掉。由于脱氢尾气中含有约96%(体积分数)的氢气,作为蒸汽过热炉燃料烧掉,造成资源的极大浪费。为回收这部分氢气,新上一套PSA变压吸附装置,不但增加经济效益,而且可以节能降耗。 相似文献
2.
固体电解质燃料电池的进展孙宏林,田玫REFLIECTIONOFSTATICALPROPERTYINCARNOTCYCLE1前言固体电解质燃料电池,又称固体氧化物电解质燃料电池,简称SOFC(SolidQxideFuelCell),是一种高温燃料电池,... 相似文献
3.
4.
用热重—差热—红外光谱技术研究和评价煤炭混合燃料 总被引:1,自引:0,他引:1
张明旭 《煤炭加工与综合利用》1997,(4):5-8
结合对流化床混合燃料(高硫粉煤、石灰石、废生物质燃料)的研究,介绍了一种在实验室以热重(TG)、差热(DTA)和傅立叶变换红外光谱(FTIR)联合技术对煤炭混合燃料(如配煤、型煤等)进行的定性、定量研究及评价方法和有关研究结果 相似文献
5.
高能固态FAE燃料贮存寿命研究 总被引:7,自引:1,他引:6
通过测量高温加速老化试验条件下固态FAE燃料中铝粉活性的变化,分别采用贝瑟洛特(Berthlot)方程预测法(火药法)和阿累尼乌斯(Arrhenius)方程预测法(固体推进剂法)进行燃料贮存寿命研究,通过试验和分析初步确定贝瑟洛特方程预测法(火药法)为高能固态FAE燃料的贮存寿命预测方法。 相似文献
6.
最近开工的“宁波德泰年产3万t软(硬)质新工艺炭黑生产及尾气综合利用技改工程”是宁波市镇海炼化100万t乙烯工程渣油和宁波钢铁厂炼焦渣油的消化配套工程。该工程用炭黑尾气作锅炉燃料生产高压蒸汽供其他企业使用,达到资源综合利用。 相似文献
7.
8.
9.
生物质制油过程可分为生物质收集、生物质快速热解、生物油气化、水汽变换、酸性气体净化和二氧化碳捕集、费托(FT)合成和合成原油提炼,以及尾气处理等部分。公用工程系统通过燃料燃烧产生蒸汽、发电、做功,以满足生产过程所需的蒸汽、水、电、功等。公用工程系统燃料为生产过程尾气,外购天然气或其他燃料。生产过程尾气主要包括费托合成过程和合成原油提炼过程尾气,其主要成分为CO、H2、CH4、C2H6、C3H8。生产过程尾气既可以作为公用工程系统燃料,也可以通过重整操作回收其有效组分CO和H2在生产系统循环利用,但公用工程系统需补充外购燃料。本研究以麦秆为生物质原料,基于生产过程和公用工程系统ASPEN模拟,分析生产过程操作参数和尾气处理方式对生产过程产品产量,公用工程系统燃料选择的影响,根据年总收益最大化确定最优的麦秆制油过程和公用工程系统设计。 相似文献
10.
《日用化学工业》1976,(4)
(一)裂解尾气综合利用我厂裂解装置在裂解原料蜡生产烯烃过程中,副产裂解尾气1.5万吨/年,原设计在装置内作加热燃料自用6000裂/年,其余9000吨/年放火炬烧掉。裂解尾气富含低碳烯烃,是宝贵的化工原料,也是优质燃料。放火炬烧掉既造成严重浪费,又使大气污染。为了物尽其用,我们将这部分裂解尾气送到锅炉和道生炉、润滑油加热炉作烧料,实现了综合利用的第一步方案。我厂有二台出力20吨/小时正压炉,虽然炉瓦斯压力较低,一般在0.1~0.2公斤/平方厘米,压力不稳定,因此发生灭火爆炸事故的可能性较大。我厂职工群众由于提高了对环境保护的认识,发扬了敢想敢于的革命精神,既有革命热情,又有科学态度,采取每台炉留一油 相似文献
11.
Aaron J. Reiter 《Fuel》2011,90(1):87-97
This study investigated the combustion and emissions characteristics of a compression-ignition engine using a dual-fuel approach with ammonia and diesel fuel. Ammonia can be regarded as a hydrogen carrier and used as a fuel, and its combustion does not produce carbon dioxide. In this study, ammonia vapor was introduced into the intake manifold and diesel fuel was injected into the cylinder to initiate combustion. The test engine was a four-cylinder, turbocharged diesel engine with slight modifications to the intake manifold for ammonia induction. An ammonia fueling system was developed, and various combinations of ammonia and diesel fuel were successfully tested. One scheme was to use different combinations of ammonia and diesel fuel to achieve a constant engine power. The other was to use a small quantity of diesel fuel and vary the amount of ammonia to achieve variable engine power. Under the constant engine power operation, in order to achieve favorable fuel efficiency, the preferred operation range was to use 40-60% energy provided by diesel fuel in conjunction with 60-40% energy supplied by ammonia. Exhaust carbon monoxide and hydrocarbon emissions using the dual-fuel approach were generally higher than those of using pure diesel fuel to achieve the same power output, while NOx emissions varied with different fueling combinations. NOx emissions could be reduced if ammonia accounted for less than 40% of the total fuel energy due to the lower combustion temperature resulting in lower thermal NOx. If ammonia accounted for the majority of the fuel energy, NOx emissions increased significantly due to the fuel-bound nitrogen. On the other hand, soot emissions could be reduced significantly if a significant amount of ammonia was used due to the lack of carbon present in the combination of fuels. Despite the overall high ammonia conversion efficiency (nearly 100%), exhaust ammonia emissions ranged from 1000 to 3000 ppmV and further after-treatment will be required due to health concerns. On the other hand, the variable engine power operation resulted in relatively poor fuel efficiency and high exhaust ammonia emissions due to the lack of diesel energy to initiate effective combustion of the lean ammonia-air mixture. The in-cylinder pressure history was also analyzed, and results indicated that ignition delay increased with increasing amounts of ammonia due to its high resistance to autoignition. The peak cylinder pressure also decreased because of the lower combustion temperature of ammonia. It is recommended that further combustion optimization using direct ammonia/diesel injection strategies be performed to increase the combustion efficiency and reduce exhaust ammonia emissions. 相似文献
12.
炼油企业通常由物料生产系统与能量系统组成。传统的企业生产计划优化通常以生产系统物流优化为主, 能量系统基于物料生产优化结果进行产能优化以满足企业级能源供需平衡。此种优化方法不仅压缩了企业整体优化空间并且降低了燃料油与瓦斯等中间产品的利用率。基于装置能耗模型与能源供需以及中间产品的产耗质量平衡关系, 建立炼油企业生产系统与能源系统的集成优化模型, 通过求解MINLP模型进而实现企业生产物流与能流的集成优化。案例实践表明, 相较于传统分步优化方法, 集成优化方法不仅有效降低了全厂的生产成本, 并且实现了生产的节能减排。 相似文献
13.
对壳牌煤气化装置在运行过程中的节能技术进行了系统介绍。主要包括甲醇合成弛放气回收用于气化热风炉作为燃料气使用;低温甲醇洗工序放空的二氧化碳气体回收后经压缩送至气化用作粉煤输送;渣水、灰水中滤出"煤泥"重新掺入原料煤中使用。并以我公司50万吨甲醇装置为例对各节能技术进行了相应的经济分析和经济效益核算。 相似文献
14.
15.
文章就HPE乳化油在东营站热媒加热炉的应用,结合HPE乳化油燃烧的工作机理,分析乳化油节能、降污的原因,得出使用乳化燃料,可以降低原油加热成本,提高输油企业的经济效益。 相似文献
16.
17.
18.
介绍了沈阳石蜡化工有限公司6.0Mt/a尿素脱蜡装置的设计、生产运行及生产中存在的问题。生产运行表明,采用大庆原油的常二线馏分油生产300#重液蜡和-35#低凝柴油,产品质量均达到行业及国家标准,综合能耗也低于原设计。 相似文献
19.