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通过对热轧硅钢薄板的板型不平度与生产工艺制度及过程参数的关系分析 ,提出了合理控制热轧辊型和退火工艺参数 ,有效改善板型的具体改进方案 相似文献
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通过对热轧硅钢薄板的板型不平度与生产工艺制度及过程参数的关系分析,提出了合理控制热轧辊型和退火工艺参数,有效改善板型的具体改进方案。 相似文献
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阎江玲 《机械工程与自动化》2002,(1):59-60
结合近年来低硅钢退火的生产实践 ,在对影响低硅钢电磁性能的各因素进行多方面试验和大量的生产数据统计基础上 ,阐明了合理控制低硅钢冶炼化学成分是提高磁性能的有效途径 ,并提出了低硅冶炼化学成分的最佳控制范围。 相似文献
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结合近年来低硅钢退火的生产实践,在对影响低硅钢电磁性能的各因素进行多方面试验和大量的生产数据统计基础上,阐明了合理控制低硅钢冶炼化学成分是提高磁性能的有效途径,并提出了低硅冶炼化学成分的最佳控制范围。 相似文献
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用常规工艺参数车削低碳合金钢,刀具耐用度低,工件精度差。通过调整退火温度和控制工件硬度,以及改变切削因素等方法可克服上述缺陷。 相似文献
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《机械工程材料》2016,(5)
针对1.5 mm厚双辊薄带连铸Fe-1.3%Si无取向硅钢铸带在不同变形量(56.7%,66.7%,76.7%)下进行冷轧,之后再在不同温度(800,850,900,950℃)和时间(1,3,5,7min)下进行退火处理,研究了硅钢的显微组织、析出相和磁性能。结果表明:在退火过程中钢中的析出物以MnS为主,其尺寸主要在30~40nm之间,对晶粒的钉扎作用较为明显;退火硅钢的磁感B50稳定在1.77~1.80T;随着变形量从56.7%增大到76.7%,再结晶晶粒明显细化,退火硅钢的铁损P_(15/50)从5.54 W·kg~(-1)下降到4.23 W·kg~(-1);变形量为66.7%的硅钢在900℃退火5min后,再结晶晶粒较大,硅钢的磁性能最优,P_(15/50)约为4.54 W·kg~(-1)。 相似文献
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硅钢连续退火线是无取向硅钢生产的成品线。由于受机组布置的影响,带钢经转向辊进出口活套后,当套量达到60%后就出现偏离生产线的情况,从而影响最终产品的质量及成材率,甚至损坏设备。针对某冷轧厂硅钢连续退火机组出口活套入口处带钢跑偏开展纠偏研究,利用Matlab对该纠偏系统进行动态仿真研究,分析系统的稳定性。 相似文献
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王向宇 《现代制造技术与装备》2022,(9):139-142
厚度为0.05 mm以下极薄不锈钢带的光亮热处理,对退火后表面光亮度、平整度、微观组织结构均匀有着极高的要求。炉内气氛是精密不锈钢退火的重要工艺参数之一。炉内气氛的控制对钢带的退火性能有着决定性影响。介绍精密不锈钢在光亮退火时炉内气氛的质量对退火性能和退火质量的影响,并分析原因,讨论如何控制设备能够保证良好的炉内气氛,研究对氢气的露点、氧含量、含尘量和炉压的控制方法和要点。通过良好的设备控制能够对炉内氢气露点、氧含量、含尘量和炉压等指标进行较好的控制,实现超薄不锈钢的微张力光亮退火,解决了表面氧化、性能不良等质量缺陷,可达到精密不锈钢极薄带的高品质要求。 相似文献
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采用双辊薄带连铸工艺制备了厚度为2.4mm的3.98%Si-0.71%Al无取向硅钢带,经常化、冷轧、不同温度退火后,对其显微组织、析出物、织构和磁性能进行了检测分析。结果表明:随着退火温度的提高,退火板晶粒尺寸增大,组织均匀性提高;退火板析出物主要是AlN和MnS与AlN复合析出物,尺寸较粗大,达0.5~2.5μm;退火板织构沿厚度方向变化明显,表层和1/2层存在较强的{100}织构,1/2层还存在较强的{111}织构,1/4层主要是{112}织构;随退火温度的升高相应的铁损和磁感应强度均降低。 相似文献