共查询到20条相似文献,搜索用时 125 毫秒
1.
2.
针对天钢Q235B棒材出现的端头裂纹,从冶炼、轧钢、剪切等环节进行了分析,找到了端头裂纹的产生原因。从冶炼过程中的拉速、冷却温度等关键工艺参数控制入手,解决了Q235B转炉直上坯料因为坯料脱方、内部对角裂纹造成圆钢端头开裂的质量问题,提高了圆钢合格率。 相似文献
3.
4.
为进一步改善转炉经济技术指标、降低冶炼成本,分析了铁水消耗较为富裕的情况下,转炉冶炼过程采用石灰石替代部分石灰造渣的可行性。对比了不同造渣工艺冶炼Q235B钢的主要参数,分析了渣料对钢铁料成本的影响,并提出了主要控制措施。通过工艺优化及技术改进等方式,在保证脱磷效果的基础上,转炉造渣料消耗、成本等指标得到了明显改善。 相似文献
5.
6.
7.
8.
9.
本文运用数据统计软件Minitab,以2009年1~3月在太钢第二炼钢北区转炉冶炼Q235B钢过程中应用碳钢红泥球数据为基础,分析了其对转炉冶炼过程主要转炉消耗指标、终点成分等的影响,认为:转炉冶炼中使用碳钢红泥球可降低转炉主要消耗指标,减少生产成本,同时可实现循环经济,杜绝转炉粉尘对环境的二次污染。 相似文献
10.
采用120 t转炉-120 t LF+RH-380 mm×280 mm矩形坯连铸机短流程生产重载齿轮钢20CrNiMoH,介绍了其成分、性能设计要求及冶炼关键技术。通过采用转炉高拉碳工艺、钢包顶渣控制FeO+MnO≤1%、LF高碱度白渣精炼、RH全程底吹氩、连铸末端电磁搅拌等技术,钢水纯净度、化学成分窄带得到有效控制,成品材氢含量1.5 ppm,化学成分、低倍组织、外金属夹杂物、晶粒度、末端淬透性等各项指标均达到优质钢材水平。 相似文献
11.
为了进一步优化转炉生产工艺,降低冶炼Q235单位合金使用量,找出Q235的成分与性能的对应关系,结合生产实际来确定生产Q235的最佳成分。 相似文献
12.
通过提高转炉出钢温度(Q235A/Q235B钢1 660~1 670℃, Q345A/Q345B钢1 665~1 675℃,终点[C]≥0.06%,终点[P]≤0.025%),强化钢包周转管理,出钢过程减少下渣量、加炉渣改质剂或脱硫剂提前造渣脱硫和精确计算合金加入量,控制钢包底吹氩流量防止二次氧化和卷渣等工艺措施,使150 t LF Q235B和Q345 B钢平均送电时间分别从8.10 min和9.39 min降至2.60 min和3.13 min,平均电耗分别从17.33 kWh/t和20.09kWh/t降至5.55 kWh/t和6.69 kWh/t,平均LF精炼时间分别从40 min和42 min降至20.1 min和22.4 min,各项精炼指标均达到要求,取得了较好的经济效益。 相似文献
13.
14.
彭文忠 《金属材料与冶金工程》2014,(3):14-16
对冷水江钢铁有限责任公司2014年5月生产的出现焊接后分层质量问题的Q235B热轧带钢取样进行了理化检测、组织分析。分析表明:Q235B热轧带钢发生焊接后分层的主要原因是钢中非金属夹杂物含量偏高,而尤以塑性非金属夹杂物--硫化物和硅酸盐等造成的危害最大。采取优化冶炼工艺,降低钢中硫含量、硅含量、氧含量的方法成功解决了分层问题。 相似文献
15.
介绍了宣钢开发生产Φ75 mm 25钢的冶炼、LF炉精炼、连铸工艺和轧制工艺,并对铸坯和成品进行了低倍组织、力学性能等检测.通过合理控制生产工艺参数,宣钢生产的25钢均满足GB/T 699-1999《优质碳素结构钢》的要求,成品钢的低倍组织和热顶锻合格率较高,可以满足用户的使用要求. 相似文献
16.
Q235B钢(0. 11% ~0. 17%C)10~20 mm热轧板的生产流程为铁水预处理-50 t转炉-吹氧-(2。0 ~ 230)mm x(900 ~ 1 600)mm板坯连铸-热轧工艺。分析表明.Q235B钢热轧板表面裂纹来源于铸坯纵裂。统计分 析了成分、钢水过热度、拉速、连铸二冷水量、保护渣等对连铸坯纵裂的影响。通过控制Mn/S≥40,钢水过热度 15-35 °C,拉速1. 15 m/min,按季节调节二冷水量,釆用熔点≥1 100 °C,粘度0.20 ~0. 32 Pa .s,碱度≥1. 10的保 护渣等措施,使Q235B钢热轧板表面纵裂纹由3.51%降至W0. 96%。 相似文献
17.
介绍了620 mm生产工艺流程及超快冷工艺设备.使用超快冷后,通过控制冷却,Q235板坯轧制可以达到Q345B性能,带钢冷却能力可达到230℃,通条温度偏差控制在±15℃以内,可以满足部分钢种使用要求,同时使用超快冷后,带钢表面质量较好. 相似文献
18.
19.
Q235B控轧控冷在CSP生产线的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
利用CSP工艺生产的钢带为本质细晶粒钢的特点,结合控制轧制和冷却技术,使Q235B钢种达到了Q345B钢种的催能,降低了合金元素的加入量,低温冲击韧性有所提高,充分发挥了CSP生产线的潜力. 相似文献
20.
Q235B钢(/%:0.14~0.17C,0.30~0.60Mn,0.010~0.040Als)和Q345B钢(/%:0.15~0.18C,1.30~1.60Mn,0.010~0.040Als)100 mm厚板的生产流程为铁水预处理-120 t转炉-LF-200 mm板坯连铸-轧制工艺。通过分析得出中厚板表面纵裂纹源于铸坯裂纹。通过保护渣碱度由1.16提高至1.26,1300℃黏度由0.80Pa·s提高至0.97 Pa·s,软搅拌时间不低于10 min,拉速控制在1.0 m/min左右,液面上下波动≤5 mm,保持结晶器锥度9.0 mm,钢水过热度20~25℃,二冷水为0.662 L/kg等工艺措施,使Q235B和Q345B钢中厚板纵裂率由2.17%下降至1.08%,板材综合合格率由原94.78%提高到98.16%。 相似文献