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对小尿素装置中一分塔内件、一段蒸发器加热器、一吸塔、氨冷器等设备进行了改造。改造后氨耗下降为590kg/t尿素,产品合格率95%以上,经济效益良好。 相似文献
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通过造气炉膛扩径,滚动底盘改造,风机选型和降低系统阻力等技改,使造气的总体能力提高,推动小合成氨技术进步。 相似文献
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介绍兴化采取下列措施,减小气化炉耐热衬里层厚度;扩大激冷室底部喉管和文氏管口径,取得投油量提高,阻力减小的效果,同时讨论了提高操作压力的可能性。 相似文献
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1前言郑州化肥厂现合成氨能力为人5万t纽,联碱双产品能力各4万t扫。其中,联碱生产的各项技术经济指标已进入全国小型联碱厂的先进行列。但合成氨系统仍居省小氮肥行业平均水平之下。因此于1993年实施了合成氨全系统的蒸汽自给节能技改工程。2节能技改Xi程主要特点2.l针对郑化既生产合成氨,又联产纯碱、氯化铁,系统大,用能多,需高位能蒸汽多的特点,统筹用能,合理分区,即联碱用中压饱和蒸汽和合成氨蒸汽分开界区,各成系统。联碱回收的低压蒸汽并入合成氨低压蒸汽管网,经过热后送造气炉使用。2.2为适应联合制碱工艺,该厂合成氨… 相似文献
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我厂是70年代建成的中型氮肥企业,几经改造,形成了一定的生产规模,但仍存在设备陈旧,工艺落后,能耗高等问题,加之1990年又建成了尿素装置,使合成氨生产能力与加工能力很不平衡。基于上述原因,我们多方筹集资金,于1995~1997年对合成氨系统又进行了改造,增加了设备,引进了新技术、新工艺等。1997年年度大检修后,合成氨日产量达到300t,各项技术经济指标均有明显的改善,实现了预定9.2万t/a合成氨的扩产目标。1技术改造增况1.1造气1序改造造气工序原有3台f3.6m煤气发生炉和2台十3.0m煤气发生炉。1993年我们利用自己的力量将1… 相似文献
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