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关于氯乙烯转化系统腐蚀的探讨 总被引:2,自引:2,他引:0
对转化器腐蚀问题进行了研究,对混合气体冷冻脱水、混合气体预热温度、氯化氯活化触媒和触媒含水等问题进行了探讨,并为解决氯乙烯转化系统腐蚀问题提供了理论依据,从而找出了解决氯乙烯转化系统设备管理腐蚀的原因和防治措施,延长了转化使用寿命,减少设备维修费用,确保氯乙烯单体生产连续稳定的进行。 相似文献
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我厂氯乙烯合成转化,自1969年正式开车以来,转化器的合理科学使用一直不十分过关,原料器干燥不合格,触媒也经常结块,从1969~81年经常因为转化器渗漏堵塞,停产停车,造成转化器的严重腐蚀和生产的恶性循环,1973~81年因转化器渗漏停车多次,尤为1981年每月停车达十多次,并有时用大锤砸管内的触媒结块物,造成生产的被动局面。但自1981年以来,我们对转化器的使用做了一些工作,取得了一些成效,自1981年初至今,转化器由于腐蚀还未发现列管、渗漏。保证了生产的正常进行和保证了 相似文献
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合成氯乙烯的反应是在气固相列管式固定床催化反应器(一般称为转化器)中进行的。转化器是氯乙烯生产中的关键设备之一,然而,转化器的腐蚀问题一直没有得到很好的解决,在日常生产中造成了许多不必要的损失和浪费。 一九七四年,我厂有两台φ1300mm的转化器投产运行,二十多天后,即发现系统阻力升高,触媒结块的现象,经过仔细的检查观察,发现转化器的列管两端及花板的腐蚀已很严重,分析其原因,主要存在以下几个问题: 相似文献
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氯乙烯合成转化器常因原料气干燥不合格,触媒要经常结块,造成转化器渗漏堵塞停产停车的生产被动局面。为此,对转化器使用采取了下述方法,取得一些成效。 (1)严格控制原料气流量稳定 一般转化合成气温度应不超过160℃,以避免转化器列管和管板高温膨胀,使转化器管板处渗漏。 (2)保持HgCl_2触媒的干燥 由于转化器必须定期翻换触媒,因触媒 相似文献
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(一)前言 我厂聚氯乙烯(PVC)车间之乙炔气和氯化氢气混合后,经冷冻脱水处理而进入转化器,以合成氯乙烯单体。混合气中若含水量高,进入转化器会腐蚀设备致漏,所生成三氯化铁堵塞管道,使触媒结块失效,缩短触媒寿命,且增加入气阻力,影响单体合成反应。含水量高产生付产物乙醛等杂质组份多,又增耗乙炔气,使精馏塔精制氯乙烯增加负担,影响单体质量。所以要严格控制混 相似文献
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氯乙烯转化器是聚氯乙烯生产中的关键设备之一,根据我厂近年来的生产实践来看,由于转化器的腐蚀,经常造成停车,浪费大量劳动力和严重影响触媒的寿命,使生产经常处于被动地位。 转化器的腐蚀现象除钢材本身的质量影响外,一般来说有二个方面,即由于原料气中带水份过多,形成酸的腐蚀及水质对转化器的腐蚀。我厂转化器腐蚀大体情况如下: 1.转化器规格:Φ2400×4650毫米, 相似文献
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通过改进氯乙烯转化器结构、重新选材、控制混合气及触媒含水量、维护转化器热水系统,并合理调节单台转化器气体流量等措施,提高了转化器的使用寿命,降低了触媒消耗,提高了氯乙烯单体产量,全年可多获效益270.19万元。 相似文献
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对电石法中氯乙烯转化器长期以来存在腐蚀泄漏的老大难问题进行了分析并提出了改进管式反应器的三点意见,再由此推出双管板管式反应器和冷管式触媒床反应器。 相似文献
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介绍了氯乙烯转化工序出现的转化器泄漏、腐蚀,触媒氯化汞流失、升华损失严重等异常现象,分析了问题的原因并提出了改进方案。 相似文献
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氯乙烯转化器腐蚀原因探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
从原料气脱水、循环热水、触媒含水及制造安装等方面对氯乙烯转化器的腐蚀泄漏原因进行了分析并提出了相应的改进措施:(1)增加酸雾过滤面积;(2)控制触媒含水量;(3)严格控制列管的制造和安装质量。 相似文献
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本文对影响氯乙转化器反应管外表面的腐蚀现象的因素进行了讨论,发现氯乙烯转化器的循环冷却水中的氯根离子浓度、冷却水的pH值、温度、压力梯度及它们之间的协同效应是影响腐蚀的主要因素。在循环冷却水介质中加入DYJ-1型复合缓蚀剂获得了良好的缓蚀效果。 相似文献
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在PVC生产过程中,氯乙烯合成工艺转化段氯化汞触媒要进行吸附转换,如果氯化汞触媒中水含量高,会造成以下影响:①触媒在活化过程中,所含的水分会吸收大量的氯化氢气体,并生成盐酸吸附于活性炭内,溶解触媒中的氯化汞;②触媒中的水分吸收氯化氢后形成的盐酸增加了转化器的腐蚀速率;③增加生产成本。因而氯化汞触媒中水含量的测定很重要。氯化汞触媒中水含量的分析方法现采用的是YS/T 相似文献
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