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相似文献
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1.
改进催化裂解装置再生立管气固输送状态   总被引:3,自引:0,他引:3  
荆门分公司催化裂解装置由于使用高堆密度催化剂,再生立管出现了气固输送故障,对反应温度和产品收率影响较大。采取改进措施后取得了显著效果,液化气收率可提高约4个百分点,丙烯收率可提高1-3个百分点。  相似文献   

2.
在中国石油锦西石化公司1.80 Mt/a重油催化裂化装置上实施了提高辛烷值方案,即更换催化剂种类、优化反应-再生部分操作参数、严格控制稳定塔操作参数等措施。结果表明,催化剂RICC-3变更为催化剂LDC-200,改善了异构化和芳构化等氢转移能力;将反应温度提高了3℃,剂油比提高了0.3个单位;稳定塔塔底温度降低了2.9℃,塔顶压力增加了16 k Pa,上路和中路进料改为中路和下路进料,总液体收率和汽油收率分别提高了0.35,0.91个百分点,汽油辛烷值提高了1.3个单位。  相似文献   

3.
针对中国石化荆门分公司现有两套催化裂化装置(一催和二催)的目的产品不同(一催多产低碳烯烃,二催保持较高的液体收率和汽油产率),希望通过调整工艺参数满足要求。通过实验考察了反应时间、剂油比和再生温度对产物分布和选择性的影响。结果表明:延长反应时间,热裂化反应深度会显著增加,干气选择性和氢气产率明显增加,热裂化指数明显上升;增加剂油比是保持丙烯收率、增加总液体收率的优选方案;较高的初始油剂接触温度有利于低碳烯烃的生成,但如果以汽油、柴油为目的产物,则应该适当降低再生温度和油剂的初始接触温度,而不是降低反应温度。  相似文献   

4.
除选好催化剂外,如何用好催化剂也是十分关键的。用好催化剂主要是调控和优化操作条件。操作条件的优化可以更好地体现“量体裁衣”所设想的效果。装置有几个影响产品收率的变量可由操作人员来调控,包括反应温度、原料预热温度、再生温度(取热器操作条件)、反应压力、进料流率、进料雾化分散条件、催化剂补充率(卸剂量、  相似文献   

5.
S Zorb催化汽油精制装置自首次开工以来,一直存在稳定汽油收率偏低、再生器取热系统与催化剂再生放热量不匹配等问题。通过优化稳定系统操作参数,降低了稳定塔塔顶燃料气排放量,提高汽油收率0.7百分点;同时对再生器取热系统进行改造,增设氮气取热系统,有效保护了再生器取热盘管,降低操作难度;然后将取热后的热氮气进行充分利用,作为氮气加热器的原料,节约电能,达到节能降耗的目的。  相似文献   

6.
王岩  王树利 《润滑油》1999,14(1):20-22
对新疆南、北疆渣油丙烷脱沥青过程进行了评价对比和生产因素分析,认为南疆渣油的一、二段油之间性质相近、分离困难以及一段油潜含量低是造成南疆一段油收率下降的主要原因。通过实际生产考察,调整了操作条件,即提高萃取温度、降低沉降温度、提高溶剂比,从而使一段油收率得到提高  相似文献   

7.
针对青岛石油化工有限公司1.4 Mt/a重油催化裂化装置MIP技术改造后提升管第一反应区温度大幅波动的问题,对催化剂性质及再生催化剂流化状况进行分析,通过采取提高第二再生器床层料位高度、改进松动位置及松动风量的措施来改善大密度催化剂的流化状况。采取改进措施后,再生滑阀压降波动范围明显降低,反应温度大幅波动现象消失,总液体收率较改进前增加了0.85个百分点。  相似文献   

8.
中国石油化工股份有限公司洛阳分公司Ⅰ套蜡油FCC装置设计加工能力1.4 Mt/a,采用单段常规再生技术。2009年由于进料性质变轻,出现了再生器密相温度低,稀相温度超标、再生滑阀全开、滑阀差压低、再生烧焦效果差、平衡剂碳含量居高不下等现象,给正常的生产操作带来了不便。为解决上述问题,2010年改成完全再生工艺。针对再生器后部易发生尾燃和催化剂跑损问题,采取了提高主风量、加入CO助燃剂等措施。实施后,提高了再生器烧焦效果,催化剂碳质量分数在0.05%左右,活性上升约7个单位,单耗降低,液化石油气和汽油收率增加。2011年再生器内取热系统切除,原料以加氢蜡油为主,加工能力可达到1.6 Mt/a。汽油收率达到50%左右,轻液收率约90%,优化了产品分布,证实了完全再生工艺的适用性。  相似文献   

9.
钟镇鹏 《广石化科技》2003,(1):20-23,31
该轻烃回收系统投产以来生产操作不稳定。分离效果差。液化气收率低。通过对影响因素的分析,采取了降低解吸塔进料和塔底温度,提高吸收塔压力和吸收剂流量,提高脱丁烷塔压力和塔底温度以及整改其塔顶冷却系统等措施。使干气中C3-C5的总含量降到10%左右。不凝气实现基本不排放,液化气收率最高达0.47%。调优效果显著。  相似文献   

10.
采用烧焦罐再生强化技术及冷再生催化剂循环催化裂化技术,对中国石油锦西石化公司Ⅱ套催化裂化装置进行了改造。结果表明,装置改造后,由于在原料蜡油中掺炼了质量分数为30%的大庆减压渣油,导致原料油残炭质量分数由0.08%提高到2.61%,并且运动黏度和密度均有所提高;对反应-再生系统的原料预热温度、再生催化剂冷却器冷后温度、主风量等操作参数进行了适应性调整;干气收率下降,轻柴油和总液体收率与改造前持平,油浆和焦炭收率提高;能耗由改造前的45.35 kg/t(以标准油计,下同)降至40.09 kg/t,经济效益显著提高。  相似文献   

11.
结合生产实际,分析了影响毫秒炉生产过程的裂解原料、裂解温度及停留时间等因素,并通过对其进行操作优化和采取注硫措施后,裂解装置的烧焦周期明显延长,乙烯产量增加,收率提高。  相似文献   

12.
MPC 在重油催化裂化反应-再生系统控制中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
将多变量模型预测控制(MPC)技术应用于工业催化裂化装置反应-再生系统的过程控制,有助于提高反应-再生系统的稳定操作以及优化操作。从烧焦控制、裂化苛刻度控制,压力平衡控制,分馏塔底控制和裂化产率优化控制等五方面详细论述了反应-再生系统的控制策略。工业实践表明,应用 改善了对再生催化剂温度、分馏塔底第一层板下温度等关键工艺参数的控制,提高了装置的转化率与轻油收率。  相似文献   

13.
MPC在重油催化裂化过程控制中的应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
介绍了多变量模型预估控制技术应用于重油催化裂化装置时控制范围划分和控制目标 ,详细论述了反应再生系统的控制策略 ,包括再生器烧焦控制、提升管反应苛刻度控制、分馏塔底液位温度控制、压力平衡及阀位控制和收率极限控制等 5个子功能。工业实践表明采用该技术后关键工艺参数的控制明显改善 ,再生温度波动下降 5℃ ,转化率及产品分布波动也减小 ,从而提高了装置的转化率与轻质油收率。  相似文献   

14.
重叠式两段再生催化裂化装置的优化运行   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了延安炼油实业集团公司0.8 Mt/a重叠式两段再生催化裂化装置的设计特点和优化运行经验。装置主风与催化剂在两个再生器之间逆流接触,增加了预提升段的长度,采用了提升管上部急冷技术,并在提升管上设有上下两组进料喷嘴。该装置的独特设计为操作者根据具体的原料性质选择合适的剂油比、反应时间等反应条件提供了更多的选择。通过不断优化反应再生部分的工艺参数,即合理分配第一、二再生器主风风量,控制再生温度,优化油剂接触,根据原料性质灵活选择不同的进料方式、剂油比以及加强再生催化剂的脱气等,在保证产品质量的前提下最大地提高了液体收率,而主风、催化剂等的消耗降到最低,同时也指出了今后进一步改进的方向。  相似文献   

15.
应用前置烧焦罐式高效再生器催化裂化装置动态机理数学模型及其仿真软件平台, 考察了原料处理量对反应-再生系统过程动态及其稳定性的影响。在汽提段和二密相床催化剂藏量闭环控制的前提下, 沉降器压力和反应温度只有均被控制或均不被控制时反应-再生系统才是稳定的, 否则不稳定。再生器压力、沉降器压力和提升管反应器出口温度均被控制, 原料处理量提高后, 气体、汽油和焦炭产率均下降。因此, 应适当提高反应温度给定值, 以改善产品分布。原料处理量的变化对再生烧焦效果有一定的影响。  相似文献   

16.
采用等温固定流化床反应器,对N_2O一步氧化苯制苯酚所用Fe-ZSM-5分子筛催化剂的再生工艺条件进行了实验研究。在对固定流化床反应器性能研究的基础上,以单因素实验法考察了再生温度(350~550℃)、再生气中N_2O体积分数(6.25%~25.00%)和再生操作气速(0.040~0.072m/s)等对再生过程的影响;并采用L_9(3~4)正交实验设计,综合考察了再生温度、再生气中N_2O体积分数和再生操作气速对再生过程的影响。以苯酚收率最大为目标最终确定的相对适宜再生工艺条件为:再生温度440℃、再生气中N_2O体积分数12.50%、再生操作气速0.059 m/s,在此条件下,苯酚的收率可达64.24%。  相似文献   

17.
 采用等温固定流化床反应器,对N2O一步氧化苯制苯酚所用Fe-ZSM-5分子筛催化剂的再生工艺条件进行了实验研究。在对固定流化床反应器性能研究的基础上,以单因素实验法考察了再生温度(350~550 ℃)、再生气中N2O体积分数(6.25%~25.00 %)和再生操作气速(0.040~0.072 m/s)等对再生过程的影响;并采用L9(34)正交实验设计,综合考察了再生温度、再生气中N2O体积分数和再生操作气速对再生过程的影响。以苯酚收率最大为目标最终确定的相对适宜再生工艺条件为:再生温度440 ℃、再生气中N2O体积分数12.50 %、再生操作气速0.059 m/s,在此条件下,苯酚的收率可达64.24%。  相似文献   

18.
RFCC过程干气和焦炭的生成规律及减少其产率的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用连续反应-再生催化裂化中型实验装置研究了重油催化裂化提升管反应器内干气与焦炭的生成规律。结果表明,干气和焦炭的生成主要发生在提升管反应器底部的油剂混合反应初期,而提升管反应器后半段的催化剂整体活性状况及高温反应环境对干气和焦炭的生成也存在一定的影响;而降低再生剂温度、提高剂/油质量比、减少再生剂与原料油接触温差有利于降低干气与焦炭产率,在相同转化率下可以获得更高的轻质油收率和液收率。  相似文献   

19.
本文分析了目前催裂化吸收稳定系统运行的基本情况,指出了液化石油气收率低等所存在的几个问题,对如何改造吸收稳定系统,优化操作条件,提高液化石油气的收率提出了个人的看法。  相似文献   

20.
采用高效θ环填料塔,考察了真空精馏过程中操作压力、精馏温度和回流比等因素对顺酐精馏纯度、收率等因素的影响。精馏后顺酐纯度可达99.3%以上,收率大于90%;采用变参数间歇蒸馏操作有利于提高产物收率,适宜的操作条件为:操作压强11-14 kPa,回流比3-12。  相似文献   

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