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我车间原矿堆场上方(+110m平面)原设计为2台2m3固定式 翻车机,电机车牵引矿车进入翻车机笼体内来回旋转翻矿,翻车机由7.5kW起重电机带动减速器驱动,装机容量每台15kW,共计30kW。 1 改造前 翻车机自1993年12月正式投入使用,由于我矿矿石性质复杂,含泥多,含硫高,导致矿车结底严重。由于矿车结底,翻车机必须来回旋转多次,电能消耗大,设备振动大,造成旋转体脱裂,护轨损坏;加之矿车进出笼体时窜动大,减速器和电机底座爆裂,设备基础松动。电机频繁被烧,设备故障率高,维修工作量大,造成原矿供应… 相似文献
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我矿用的一吨翻车机,其传动机构,在1975年以前是用两根长轴分别将两个传动滚轮和两个支持滚轮联在一起的(见图1),电动机通过减速箱带动传动轴和传动滚轮。在翻转矿车倒矿时,传动滚轮轴经常被大块矿石砸弯,这时传动滚轮转动就不灵活了,滚筒因此不易转动,影响翻车机的效率,轴承也经常损坏。 相似文献
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电动翻车机在煤矿使用历史较长。目前国内使用多为F系列电动翻车机,使用中暴露出一些问题。现仅从传动(支承)轴装置存在问题加以说明。一、传动(支承)轴结构及存在问题F系列电动翻车机构传动系统见图1。其中传动(支承)轴装置主要由轴、传动(支承)轮及轴承装置组成,存在问题如下: 相似文献
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柴油机齿轨卡轨车是我国研制的新型煤矿井下辅助运输设备,难免在运行中出现各种弊病,作为用户积极主动地查找弊病的原因,和厂家一起研究克服弊病的方法,文章列举了10个方面的问题,得到了改进,使这种齿轨车做到基本正常运行,发挥其效能。 相似文献
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无极绳连续牵引车多用于矿山地面和井下巷道运输环境,特别适用于坡度不大且有起伏变化的轨道系统。为防止发生脱轨和翻车事故,需要在巷道转弯处设置弯道护轨装置。传统的弯道护轨装置,质量与体积较大、安装操作空间小,有很大的弊端。通过对弯道护轨装置转向轮及轨道安装方式的优化设计,使其结构简化更加紧凑、安装维护钢丝绳更加方便,提高了无极绳连续牵引车安全系数,同时具有较好的经济效益。 相似文献
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窄轨牵引网路的技术改进煤炭工业部沈阳设计研究院王绍义在60年代,煤矿标准设计《窄轨牵引网路》用于工程建设后,在此基础上先后已完成两次国家标准图集《矿山窄轨牵引网路》(第一次图号CD762,第二次图号为89D762),在工程设计及指导施工建设中发挥了较... 相似文献
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翻车机架体结构不合理,是长期存在的问题,因而引起一些薄弱点的应力太高,经常损坏,而大部分构件又太笨重。本文介绍了翻车机结构力学模型的选取,对翻车机以空间刚架结构形式进行了矩阵分析,并在 TQ-16型数字电子计算机上求解,找到了各杆的最大应力。指出现在翻车机在计算及结构设计中存在的问题,找到了现用翻车机的薄弱环节、损坏原因及浪费金属的根源。 相似文献
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我矿使用的翻车机是五十年代产品,其卸矿可换挡板是采用厚度为10毫米的A_3钢板,由于我矿井下没有粗碎设备,出矿块度大,对挡板的冲击磨损严重,更换频繁,费工费时。去年我们设计了一种翻车机专用的可换高锰钢 相似文献
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