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分析了影响铜阳极板悬垂度的因素,并提出了提高阳极板悬垂度的具体解决方案。这些控制技术应用在阳极整形机组上,取得了良好效果。 相似文献
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袁海滨陈钢刘国辉张崇云 《中国有色冶金》2015,(6):30-32
详细分析了影响铜阳极板浇铸合格率的主要因素,通过采取有效措施,提高了铜阳极板的浇铸质量,减少了不合格阳极板在流程内的循环,降低了阳极板的浇铸成本。 相似文献
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金永新 《有色金属(冶炼部分)》2003,(5):24-26,32
对表征阳极板物表质量的6个主要方面作了详细的论述,并对影响阳极板物表质量的原因进行了全面分析,同时提出了有效的提高阳极铜物表质量的方法,通过在生产过程中应用,取得了很好的效果。 相似文献
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分析探讨了原料杂质的含量、双底吹连续炼铜工艺参数的控制、阳极炉的操作等对双底吹工艺中铜阳极板品位的影响,总结了生产实践中提高铜阳极板品位所采取的措施。 相似文献
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浅谈提高铜阳极板质量的生产实践 总被引:1,自引:0,他引:1
简述了电铜生产企业生产合格阳极板的必要性以及介绍了提高铜阳极板质量的生产实践。某铜冶炼公司通过加强生产过程控制和细化过程管理,提高了铜阳极板的质量,使阳极板的质量有了较大的提高, 相似文献
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铜火法精炼中,镍很难降到0.3%以下,在电解过程中,Ni^2+在电解液中不断富集,给生产带来了一系列不利影响,所以各厂家都严格控制Ni^2+浓度在15克/升以下。我厂在1990 ̄1995年的生产中,由于电解车间的配套工程净液车间未能上马,至i^2+含师和度超过工艺要求的范围,最高时达30克/升(中间换了三次电解液)。针对这种情况,我厂积极探索高镍铜阳极电解工艺,取得了一些实践经验。本文就镍的存在对 相似文献
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采用单因素试验研究了电解液温度(40-70℃)、电流密度(200-320A/m~2)、H_2SO_4浓度(110-230g/L)、Cu~(2+)浓度(25-65g/L)、极间距(20-35mm)等工艺条件对铜电解精炼过程直流电耗的影响规律。结果表明,随着电流密度和极间距的增大,直流电耗显著升高,随电解液温度和硫酸浓度的增加而显著降低;随着电解液中铜离子浓度的增大,直流电耗先急剧降低,然后趋于平稳,在55g/L时电耗最小。 相似文献
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分析铜阳极板浇铸装置的特点、组成部分、浇铸曲线在浇铸过程中的关键性,阐述阳极板优良质量的重要意义,介绍一种铜阳极板浇铸曲线的设计方法。 相似文献
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