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《中氮肥》2019,(5)
安徽晋煤中能化工股份有限公司水溶液全循环法尿素装置(1#尿素装置)存在蒸汽、电力、液氨单耗较高以及放空尾气中氨含量较高等问题,经过近1 a的考察、论证,在借鉴新型水溶液全循环法尿素生产工艺的基础上,于2012年5月份对1#尿素装置实施节能降耗技改:通过增设甲铵分离器,提高甲铵液浓度,降低一甲液的H_2O/CO_2,以提高尿素合成塔的CO_2转化率,降低分解系统负荷,减少中压分解系统蒸汽用量;使用新型真空预浓缩器及水解系统新工艺,将以往无法利用(或利用不充分)的低品位热能予以回收利用,使整套尿素装置的热能利用更加充分;精洗中压尾气,以回收原料(氨),使放空尾气中的氨含量降至0. 3%左右,减少污染物排放。本技改项目完成后,经过不断的调整、改进,1#尿素装置运行稳定,操作简单,生产弹性增大,综合能耗大幅下降,达到了预期的节能降耗目标。 相似文献
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《中氮肥》2020,(1)
目前,国内DMF(N,N-二甲基甲酰胺)生产规模不断扩大,企业要实现环保生产和可持续发展,就必须解决好DMF装置中的尾气回收问题。安阳九天精细化工有限责任公司DMF装置中,DMF反应器及精馏Ⅰ塔(脱轻塔)的放空尾气用水2次吸收后,产生一定量的污水,未被吸收的尾气直排大气,造成二甲胺、甲醇等有用组分大量流失,DMF装置生产成本增加,且对环境造成严重影响,并存在安全隐患。在对DMF装置放空尾气组分及含量充分分析统计的基础上,结合系统的实际情况,采取放空尾气分类治理的方案实现了DMF装置放空尾气污染物的"零排放",有效降低了DMF的生产成本,缓解了因放空尾气排放带来的环保压力和安全隐患,达到了安全、节能、减排、增效的四重效果。 相似文献
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中原大化集团公司生产合成氨30万t/a、尿素52万t/a,于1990年投产。1999年,新建1套1.2万t/a三聚氰胺装置与原氨气提法尿素装置联产,由尿素装置提供尿液、碳铵液、NH_3、CO_2作为原料或吸收液等介质,三聚氰胺产生的工艺冷凝液、急冷尾气送回尿素装置。自2000年4月三胺投产以来,对尿素装置有一定影响,改变了其运行状况。目前公司拟对三胺进行扩产100%的改造。 相似文献
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在尿素生产过程中,原料气二氧化碳中含有0.5~1%的氢气。由于空气的配入,在反应气中形成了一个NH_3-O_2-H_2多元气体体系。当尾气中的氧气和氢气积累到一定数量和比例时,会引起爆炸事故。采用催化方法,以脱除原料气中的氢气,保证尿素生产装置的安全运行,是当代尿素生产中采用的 相似文献
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一、前言我国现有中型氮肥厂55家,其中大部分厂家生产尿素,生产中有废液排放,废液中含有 CO_2、NH_2和尿素,不仅污染环境,而且也是一种浪费。经估算年产11万吨尿素装置每天排放的工艺冷凝液量在140~150吨之间,其中尿素含量为1.5~2%。若含量按 相似文献
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<正> 一、尿素合成未反应物的分解循环现有工业生产用NH_3和CO_2合成尿素时,由于化学平衡的限制,尿素合成单程转化率以CO_2计一般为53~70%(最高78%)。未转化的NH_3和CO_2则以甲铵、游离NH_3和少量游离CO_2的状态存在于尿素熔融物中,需进行分解回收。但究竟如何分解甲铵回收循环使用,是直接关系到尿素生产能耗指标的一个重要问题,也是尿素生产各工艺流程之间主要区别所在。 相似文献
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针对锦天化尿素装置中压放空尾气长期处于爆炸极限范围内这一安全隐患,实施了在尿素合成塔前增加CO2脱氢装置的技改措施。技改结果表明:脱氢装置使用富氧与未增加脱氢装置对比取得总经济效益81.29万元,并消除了中压放空尾气爆炸的隐患。 相似文献
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针对锦天化尿素装置中压放空尾气长期处于爆炸极限范围内这一安全隐患,实施了在尿素合成塔前增加CO2脱氢装置的技改措施。技改结果表明:脱氢装置使用富氧与未增加脱氢装置对比取得总经济效益81.29万元,并消除了中压放空尾气爆炸的隐患。 相似文献
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为降低中、低压系统放空尾气中的氨含量,作者对高压系统操作条件的优化进行了说明,同时对中、低压系统本身存在的问题进行了分析和改进,使尿素氨耗维持在578kg NH3/t.u的水平,并提出了进一步改进设想。 相似文献
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