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鞍钢高炉富氧喷吹烟煤优化试验研究 总被引:1,自引:1,他引:1
鞍钢2号高炉经一年多富氧喷吹烟煤优化冶炼试验,提出了原燃料质量,优化喷煤工艺,设备,喷煤品种和操作手段,取得显著效果。高炉连续半年以上富氧24.71%,100%喷吹烟煤161kg/t,煤焦转换比0.88。掌握了富氧喷吹烟煤的冶炼特征和操作规律,并转入大工业生产。 相似文献
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鞍钢高炉喷吹烟煤工业试验 总被引:1,自引:0,他引:1
本文总结了鞍钢高炉喷吹烟煤工业试验的经验和成果。采用以控制含氧浓度和火源为重点的技术,形成了一套完整的喷吹烟煤工艺体系。该系统能满足喷吹高挥发分烟煤的要求,试验期间炉况稳定顺行,各项技术经济指标得到改善。鞍钢5座高炉100%喷吹烟煤,喷吹量增加30%,生铁增加3.6%,焦比降低25kg/t,煤焦置换比提高0.1~0.2,吨铁成本降低4.12元。 相似文献
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鞍钢为适应高炉喷吹烟煤的安全要求,根据粉煤着火爆炸的条件,对制粉、输粉和喷吹工艺进行了全面技术改造。重点是降低系统含氧浓度和控制火源。试验证明,改造是成功的,达到了预期的目的。 相似文献
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高富氧大喷吹冶炼特征及调剂 总被引:1,自引:0,他引:1
本文总结了鞍钢2号高炉高富氧大量喷吹煤粉的冶炼特征及其调剂规律。指出,在2号高炉原燃料和设备条件较差情况下,最高鼓风含氧达到28.59%,最大煤粉喷吹量170.02kg/t铁,高炉基本稳定顺行,各项冶炼指标明显改善,生铁成本降低,取得了较好的冶炼效果。 相似文献
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5烟煤喷吹5.1煤粉发生爆炸的原因和条件目前高炉喷吹煤粉大多是采用高压罐喷吹装置,煤粉是处在密闭的、氧密度较高的罐内,这是造成煤粉爆炸的一个主要原因。煤粉爆炸具有以下条件:5.1.1煤粉本身所具有的爆炸性主要决定它所含的挥发份,可燃基挥发份<10%的煤为无爆炸性煤,即无烟煤;可燃基挥发份>10%为具有爆炸性煤;>25%为强爆炸性煤,一般都为烟煤。所以喷吹无烟煤粉比较安全,无需特殊防爆要求,喷吹含挥发份比较高的烟煤必须考虑特殊安全措施。5.1.2煤粉在空气中悬浮的液度表4煤粉爆炸下限浓度煤粉悬浮于空气中形成爆炸的… 相似文献
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鞍钢大型高炉喷吹烟煤新技术,于5月30日通过国家鉴定。专家们认为,这项技术达到了国际水平。其中,喷吹高挥发份烟煤和系统惰化安全技术达到了国际先进水平。这项先进技术将为冶金系统带来巨大的经济效益。鞍钢以煤代焦,吨钢成本可降低4.12元,一年可增加利润千万元。烟煤含炭氢化合物高,对高温生产有利,因此一级品率可提高10~20%。据专家预测,这项新技术在冶金系统推广后,一年可多取得经济效益3~4亿元。以煤代焦,喷吹烟煤,鞍钢可就地取材,还可减少对现有焦炉的压力。 相似文献
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富氧与喷吹—高炉强化冶炼的主要技术 总被引:1,自引:0,他引:1
高炉强化冶炼除了精洒、炉料分布控制、高压炉顶、高风温等技术外,富氧和喷吹燃料是主要的技术。富氧可使高炉大幅度增产,喷吹燃料可置换大量焦炭,二者相辅相成,还可提高煤气热发热值,进一步改善高炉生产指标。 相似文献
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为了研究富氢气体进行高炉喷吹对于冶炼工况的影响,建立高炉喷吹富氢气体的能质平衡模型,研究了天然气、焦炉煤气、炉顶循环煤气喷吹量对燃料比、直接还原度、炉腹煤气量、氢利用率、炉腹煤气量以及CO2排放量的影响。对风口理论燃烧温度的计算方法进行修正,将原燃料灰分吸热、未燃烧煤粉吸热、甲烷分解吸热等因素考虑在内,计算结果更精确。富氢气体喷吹可不同程度地降低直接还原度,发展间接还原,减少燃料消耗。当富氧率和焦比不变时,天然气对于直接还原度、风口焦炭质量、理论燃烧温度的影响最大,焦炉煤气其次,循环煤气最小。天然气、焦炉煤气、循环煤气喷吹量每提高10 m3,直接还原度分别降低0.014、0.009、0.002 4,风口燃烧焦炭量分别增加3.22、2.01、0.55 kg,理论燃烧温度分别增加20、14.33、10.17℃。高炉喷吹富氢气体后高炉CO2产生量和排放量减少,其中天然气喷吹的CO2减排效果最显著,与基准期相比,喷吹60 m3天然气时CO2排放量减少了9.46%。 相似文献
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鞍钢2号高炉从1986年4月起开始富氧并增大喷煤量的工业试验。经过一年多的努力,取得了良好的冶炼效果,于1988年元月27日在冶金部组织的鉴定会上通过技术鉴定。鉴定会认为:鞍钢2号高炉富氧大喷吹工业试验是成功的。在1000m~3级的高炉上富氧率首次达到28.59%,喷煤量由73kg/t铁 相似文献
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