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阐述了平整机芯棒限动传动存在的问题和提高芯棒限动力改造的必要性,确定了通过采用两台同样直流电动机双并驱动两台减速机来提高芯棒限动力的改造方案。对两台直流电动机电枢串联、电枢并联以及主从控制方案进行了比较,介绍了主从控制主回路和励磁回路的构成以及调试中出现的问题。针对主从控制调试出现的问题,提出了采用两套独立的速度、电流双闭环系统和在主从控制基础上加以改进两种不同的解决思路,通过调试确定了将两台直流电动机、两套整流装置分别组成各自独立的转速、电流双闭环系统,将两台电动机电流送入新增的电流平衡调节器经比较放大后作为其中1台电动机的附加速度给定,通过调节电动机的速度来实现两台电动机负荷平衡的最终方案,芯棒限动力双倍提高。 相似文献
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昆玉棒材为提高机时产量,在分析限制提高轧制速度因素的基础上,对加热炉出钢自动控制系统进行优化,改进冷床移钢小车设备,重新计算并调整各道次轧机负荷,优化各工序参数设置等,充分发挥现有装备的潜能,提高了轧制速度,轧制节奏时间从50 s降至47 s左右,机时产量提高4 t以上,达到了增产、增效、降低生产成本的目的。 相似文献
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芯棒预热炉原加热方式为炉外设置燃烧室,燃料为天然气,燃烧后的高温烟气被风机提供的常温空气冷却后,低温烟气用于加热芯棒。为节省天然气燃料,提高芯棒炉燃烧系统性能,同时余热再利用,对芯棒炉加热循环系统进行改造,将环形炉烟气部分引入芯棒炉用于芯棒加热,对烟气引入系统、烟气循环系统进行了改造并建立了全新的自动控制系统、工艺过程,同时对改造后芯棒炉运行的性能指标和带来的经济效益进行了分析比较。 相似文献
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MPM连轧机芯棒限动速度制度的探讨 总被引:2,自引:0,他引:2
通过分析芯棒限动速度与预插入行程、芯棒规格和芯棒调头使用之间的关系,合理确定芯棒的限动速度,以保证连轧工艺的稳定可靠,生产出高精度的产品,提高芯棒的使用寿命。 相似文献
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大冶特钢 170无缝钢管公司从德国引进的Assel轧管机设计有芯棒“全浮”、“半浮”、“回退”三种生产工艺 ,适合于轧制中厚壁高精度无缝钢管。所用坯管直径Φ91~ 2 0 3mm ,长度 3 5~ 7m。轧制成的钢管直径Φ73~ 185mm ,长度 4~ 12m ,壁厚 6 7~ 5 0mm。Assel轧管机有三个工作轧辊 ,由一台 2 6 5 0kW的直流电机驱动。采用的全数字直流调速系统RAL2 0 0 4 ,由意大利ANSALDO公司生产。除主机架外 ,轧管机区域还有芯棒小车、荒管小车、三辊抱闸、托辊、脱棒机、辊道等设备 ,以便完成穿棒、推毛坯管、轧制时… 相似文献
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文章介绍了限动齿条插入行程的工艺现状,通过软件开发芯棒在线预插入功能,避免芯棒插入时发生意外事故,同时有效的提高了轧制节奏。通过文章的描述,便于工艺和设备维护人员对预插入功能的了解。 相似文献
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采用低合金(30Cr2MoV)替代高合金(4Cr5MoSiV1)制造连轧机芯棒,降低了生产成本,给出了大直径(Φ404.7mm×13 500mm)空心芯棒制造的具体热处理工艺。通过提高水对芯棒的冷却强度,低合金(30Cr2MoV)大直径空心芯棒达到了与4Cr5MoSiV1芯棒相同的性能标准。为低合金制造芯棒进一步研究,提供了重要参数。 相似文献
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轧制节奏与产线宽度、轧机布置、机架数量等因素有关,为了提高单机架粗轧机配置下的2 250 mm热连轧线轧制节奏,对轧制节奏的提升方法进行了研究。通过对加热炉-粗轧辊道分区改造,开发了2座加热炉同时出钢功能,实现了4座加热炉连续出钢时粗轧轧制节奏的一致性;调整了粗轧抛钢折返点,优化了粗轧负荷分配策略,减少了粗轧轧制时间;优化了中间辊道速度和精轧同步速度点,改进了精轧咬钢-抛钢的条件并实现多块钢轧制,同时提高了精轧穿带速度和加速度。通过工业应用,产线月平均轧制节奏由125 s减小到105 s,轧制节奏提升了16%,大幅提高了单机架粗轧机配置下的2 250 mm热连轧线的产能和效益,与已有报道的产线相比,轧制节奏有了明显提升。 相似文献
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长芯棒是生产无缝钢管的重要工具之一,宝钢用转炉炼制芯棒钢并进行轧制是国内首创。本文就长芯棒材质、棒坯的制造、检验结果和应用作了全面介绍。 相似文献
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介绍了ABB Industrial IT系统800XA在无缝钢管芯棒限动系统控制中的设计及应用,主要包括工艺流程、系统配置、软件控制功能、性能分析等内容。该系统的使用显著提高了无缝钢管限动芯棒系统的自动化控制水平,有效地提升了生产节奏和控制精度,生产的稳定性和可靠性得到了有效保障。 相似文献
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芯棒润滑的好坏 ,对连轧管纵向壁厚的均匀性有非常重要的影响。由于原设计不足 ,芯棒润滑干燥条件不好 ,影响了芯棒润滑剂的摩擦效果。借鉴国外改造成功的设计方案 ,对宝钢1 40连轧管机组芯棒循环和润滑系统进行了改造 ,增加了芯棒润滑干燥工位 ,取得了良好的效果 相似文献
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针对宣钢公司型棒厂连轧中型生产线工艺设备存在的问题分析了原因并进行了优化改造。通过加粗翻转传动轴直径,并进行调质处理,加大旋转小车轴孔,改小车上下部分连接方式为过眼连接,加焊可拆装挡钢角铁插槽,改变链条材质等对成排台架进行改造;对冷锯机的润滑油箱、减速箱轴承及控制系统进行改造;同时将码垛机磁翻转油缸连接长轴改为一长一短两轴,升降液压缸位置编码改为接近开关。改进后,弥补了原设计的不足,减少了设备故障停机,提高了生产作业率。 相似文献
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芯棒润滑的好坏,对连轧管纵向壁厚的均匀性有非常重要的影响.由于原设计不足,芯棒润滑干燥条件不好,影响了芯棒润滑剂的摩擦效果.借鉴国外改造成功的设计方案,对宝钢φ140连轧管机组芯棒循环和润滑系统进行了改造,增加了芯棒润滑干燥工位,取得了良好的效果. 相似文献