首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
我厂2000t/d预分解窑生产线生料粉磨系统采用了丹麦史密斯公司制造的ATOX35型平辊式立磨,设计产量为160t/h,在当时属国内首家采用。该立磨于1988年6月投入试生产运行,从试生产到转入正式生产的几年间,立磨故障率偏高、出磨生料细度粗、磨机振动大、跳停频繁,基本上达不到设计能力,一般只能达到130~140t/h,这样较为严重地制约了大窑的连续正常运行。  相似文献   

2.
楼美善  李友芳 《水泥》2013,(12):47-48
我公司有三台Φ3.2m×13m边缘传动水泥磨机,轴瓦通过GDY-25稀油站,用N320号中极压齿轮油进行润滑。投产初期,采用开流磨工艺,未带辊压机系统,产量50t/h左右,水泥出磨温度90℃,出磨风温85℃,磨尾轴瓦温度基本保证在55℃以下。运行两年后,2号和3号磨机加装了辊压机系统,台时产量增加到75t/h,水泥出磨温度110℃,出磨风温95℃。磨机经常发生磨尾轴瓦温度高(超过65℃)跳停,尤其是夏季气温高磨机连续运行时,当轴瓦温度设定为70℃时还有跳停发生,严重影响了磨机的生产。  相似文献   

3.
张立华 《水泥工程》2021,34(5):45-45
某5 000 t/d水泥厂煤磨为辊式立磨,立磨设计能力为40 t/h,改造之前物料指标及运行指标如下:(1)入磨物料水分10%左右,(2)给料粒度≤50 mm,(3)煤粉磨产品细度R0.08 mm:12%~18%,(4)磨机产能32~35 t/h,综合电耗24.5 kWh/t。综合考虑可知,该立磨产量偏低、细度合格率偏低。本来就达不到设计产能,更何况近年以来回转窑不断地提产,煤磨选粉机已经额定转速运转,产能和细度产能还是满足不了生产需求。经过长时间的摸索研究发现,该立磨的瓶颈问题出在选粉系统,决定对选粉机存在问题逐一进行研究改进。  相似文献   

4.
邢小民 《水泥》2017,(10):47
<正>我公司两台水泥立磨(TIM45.42)为四辊立磨,设计产量150 t/h,实际产量达到210 t/h,远远大于设计产量,水泥性能指标稳定。但在运行中轴承多次损坏,造成不小的损失,特别是维修工期长、劳动强度大。通过几次轴承处理和故障分析,现将笔者的一点体会和认识与大家分享,希望对同仁有所帮助。1磨辊的运行状态和损伤情况我公司的磨机是四辊,但在日常的运行中是两  相似文献   

5.
李向阳  刘刚  徐昕 《水泥》2016,(6):31
密封对机械产品防止“三漏”、保证设备的正常润滑动作及安全运转起着至关重要的作用。立磨对密封的要求较高,尤其是磨辊轴承对密封的要求。油封设置于静止与旋转部件之间,用于防止润滑油泄漏和防止外界尘土、物料等杂质进入轴承室内腔的动密封原件,具有结构简单、密封性能好,对轴的振摆、偏心的随动性能等特点,因而被广泛应用于立磨磨辊轴承密封中。磨辊是立磨中的关键部件,其使用的轴承都是大型轴承,价格昂贵,由于磨机内部工作环境恶劣、温度高、粉尘多、振动大、气体潮湿,磨辊漏油现象发生或者油封密封失效时,直接影响轴承的使用安全,降低轴承使用寿命,增加设备运行风险与维护成本。因此,完善的磨辊密封解决方案直接决定着立磨磨辊工作的可靠性、使用效率和运行维护成本,甚至会影响整个立磨系统的稳定性。  相似文献   

6.
南方某一矿渣粉磨系统中,采用日本宇部进口的UB46.4S立磨,其电机是上海电机厂制造,功率为3000 kW,主减速机为日本宇部设备。该矿渣粉磨系统自2004年投产运行以来,一直运转稳定,台时产量90 t/h,产品细度平均表面积为430 kg/m2。但在2012年2月对该立磨进行了全面大修,3月立磨带料试车。带料试车时发现立磨运转一段时间,减速机偶尔会发出无规律的金属与金属碰撞声;设备停,该声音即消失;再开起来,最初没有问题,接下来运转一段时间后,偶尔又会出现碰击声。最初怀疑是磨内进入异物或者磨辊与磨盘接触所致。为此在发生碰击声的瞬间实施紧急停磨,待磨内温度降至环境温度时,进磨检查发现,磨内料床平整,料层厚度在70 mm左右,磨辊没有与磨盘接触,也未见磨内有铁块等异物。为查明原因,我们对立磨的减速机内部结构(见图1)进行了分析。  相似文献   

7.
MLS4531立磨是5 000 t/d水泥生产线生料制备的主机设备,磨辊轴承又是其核心零件。磨辊轴承的装配质量、磨辊轴承的润滑、磨辊轴承的密封和磨辊轴承油池温度的控制和处理是MLS4531立磨磨辊轴承的使用与维护的关键。  相似文献   

8.
1 存在问题 我车间立磨投产初期平均台时产量450t/h,随着磨辊辊皮磨损的加剧(辊皮设计使用寿命为10500h,但因我公司入磨物料易磨性偏低,辊皮磨损速度相对较快),立磨台时产量逐渐下降,至立磨喷嘴环改造前,磨机台时产量已下降至410t/h。表1是台时产量与辊皮磨损量的对比表。  相似文献   

9.
甘谷祁连山水泥有限公司2 500 t/d水泥熟料生产线于2010年3月投产运行,煤粉制备系统配置HRM1700M立式煤磨,生产能力≥20 t/h,成品细度R0.08≤12%,入磨风温(上限)<300 ℃,出磨风温80~95 ℃,出磨风量70 000 m3/h,磨机压差5 000~6 500 Pa。投产以来,煤磨台时产量随磨辊耐磨件磨损波动较大,煤粉细度偏高、煤磨效率不稳定。2016年3月,由于公司窑系统进行了提产改造和采购原煤质量降低,煤粉细度无法满足水泥窑系统煅烧要求,所以将煤粉筛余值由原来14%调整为5.5%。该公司用煤全部为烟煤,工业分析、煤灰化学分析分别见表1和表2。  相似文献   

10.
杨鑫 《水泥》2014,(10):40
<正>我公司承接的马来西亚NSCI公司5000t/d生产线,水泥磨采用的是LVT公司的UM 43.4C立磨,主机功率3400kW,选粉机电动机功率160kW,OPC水泥要求产量135t/h,比表面积(3 300±200)cm2/g,45μm筛余5%。2013年10月7日水泥磨开始投料调试,到12日产量达到100t/h左右。后试图增加磨辊压力,提高产量,但是由于料层厚度一直在20~30mm,磨机振动很大,超过100μm报警,超过150μm停机,磨机因振动大无法正常运行。我们根据操作规程,对影响磨机操纵稳定性的磨辊压力、料床厚度和  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号