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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 187 毫秒
1.
介绍了低硅球化剂与普通稀土镁硅铁合金球化剂复合使用,采用一般普通生铁生产厚大断面球铁件的铸造技术,并对产品质量进行了分析。  相似文献   

2.
介绍排气歧管用Si-Mo球铁的技术要求,原材料的选择,化学成分控制范围,球化剂和孕育剂以及球化处理和孕育处理工艺的选择.通过采用微量元素含量低的新生铁和低REMg球化剂,加入微量Bi和Sb,浇注时采用SiBaCa进行随流孕育工艺,确保了排气歧管铸件法兰处球状石墨≥90%、薄壁部位的铸态珠光体体积分数+Mo的碳化物小于15%.  相似文献   

3.
介绍了最大壁厚为110 mm球墨铸铁前轴的铸件结构及生产情况,针对生产中出现的铸件断面石墨球数少以及碎块状石墨,通过增加冷铁强制冷却,球化时添加纯La低RE球化剂,热包时随流加入石墨型增碳剂以及采取包内孕育+型内孕育+随流孕育的3次孕育等措施,使铸件厚大位置的球化率≥85%、石墨球数达到130个/mm2,满足使用要求.  相似文献   

4.
介绍了QT400-18AL的主箱体和QT450-10的3 MW行星架铸件的要求和铸造工艺,以及生产厚大球铁铸件必须重视的问题,试验结果显示:应用Y基重REMg球化剂生产大断面风电球铁铸件,具有较强的抗球化衰退能力,铸件的各项力学性能指标完全符合材料要求。分析Y基重REMg球化剂抗球化衰退的原因为:①重RE元素沸点高;②不会发生因返S现象而导致的球化衰退;③具有较强的抗石墨畸变能力;④充分利用了RE元素间和Mg、Ba、Ca之间互为补充的叠加作用及复合作用。  相似文献   

5.
合金球铁用带有200号坩埚的感应电炉熔炼,以镍硅镁合金作球化剂,生产球墨铁件,铸件浇铸后经1040℃正火,并用620℃退火,获得Ni20Cr2奥氏球铁汽轮机转动环。  相似文献   

6.
作者在分析了我国常用的稀土镁硅铁合金球化剂存在不足的基础上,提出了低硅球化剂的研制,简述了低硅球化剂的研制情况,文中着重阐述了低硅球化剂的特点和使用该球化剂生产球铁所带来的显著的经济效益。  相似文献   

7.
1稀土球化剂的选择 在湖南铸造企业冲天炉熔炼原铁液含硫量较高(0.05%~0.10%)的条件下,一般采用含稀土比较高的球化剂(QRMg8RE7或QEMg8RE5),因为RE与Mg都有较强的脱硫和脱氧能力.在生产中要注意,用这种球化剂处理球铁时,白口倾向对合金加入量的敏感性较强,稍有不慎,不得不对铸件进行热处理.  相似文献   

8.
朱镭 《现代铸铁》1992,(2):46-47
阐述了由粉末压制而成的球化剂在筛选新球化剂配方、作特殊球化处理方法用球化剂、回收合金球化剂粉末和作低硅或无硅球化剂之用等四个方面的前景。  相似文献   

9.
介绍镁团块低硅球化剂和硅铁镁合金球化剂的化学成分,以及单一硅铁镁合金球化剂与两种球化剂复合使用效果的对比。镁团块低硅球化剂含硅量只有0-12%,远远低于镁硅铁合金球化剂的含硅量,用于球铁生产可以放宽生铁和回炉铁硅量限制,并且可以增大孕育量提高球化率和伸长率。  相似文献   

10.
双偏心蝶阀属厚大断面球铁铸件,铸造过程中用Mg8RE3轻稀土球化剂时,铸件的力学性能指标不稳定,甚至出现不合格的现象。采用钇基重稀土球化剂(TZ-3A),调整C、Si元素的含量,严格控制合金元素含量,球化处理和孕育处理按照原工艺执行,进行浇注控制后分析铸件组织和性能的变化,解决了阀体金相组织中部球化衰退、石墨球偏大、石墨开花等问题。结果表明,球铁铸件的抗拉强度≥450 MPa,伸长率≥10%;铸件本体金相组织高于客户要求。  相似文献   

11.
周亘 《现代铸铁》2005,25(1):22-28
上世纪60年代初,为了充分开发和应用我国丰富的稀土资源,包钢、锡柴、上海内研所和一机部系统的一些生产和科研单位曾各自或协同进行稀土球墨铸铁试验研究。结果发现稀土的球化作用较弱,稀土球铁的球化率不如镁球铁,但夹渣、缩松明显少于镁球铁。这种结果引起了用稀土和镁进行球化处理的设想,导致了稀土镁球铁的诞生,解决了当时国内球铁生产由于原材料和技术两方面原因引起的质量问题,对我国球墨铸铁的发展起了重要作用。研究表明,与镁球铁曲轴相比,稀土镁球铁曲轴的夹渣、缩松缺陷大幅度减少,疲劳性能和耐磨性能也明显提高,因而很快在全国范围内推广。在这之后,锡柴又试验成功稀土镁硅铁合金球化剂冲入球化处理法,取代比较不安全而且温降较大的压力包处理法,并将稀土镁球铁用于柴油机连杆、大断面曲轴以及重量达20t的16V300型气缸体,此外,1965年还研制成功等温淬火稀土镁球铁凸轮轴并投入大批量生产。稀土能中和微量元素及铁液中某些气体的反球化作用,而稀土使球墨畸变的作用也需要微量元素中和。稀土镁球铁发生石墨漂浮的临界碳当量是4.55%,与镁球铁基本相同。稀土在球铁中的应用要注意用量恰当,才能达到“扬长避短”,充分发挥其有利作用和免除其不利影响。  相似文献   

12.
介绍了厚大断面球墨铸铁的凝固时间长、共晶结晶平台长、石墨球数少、易畸变、基体组织异常等凝固特性,通过理论与生产实例相结合的方法,阐述了碎块状石墨问题,石墨球数少与石墨畸变的关系,球化剂、w(Mg残)量、RE与石墨畸变的关系,CE及化学成分的选择问题,厚大断面球墨铸铁件若干问题的措施,球化剂中RE问题以及如何增加石墨球数问题。最后指出:要保证厚大断面球墨铸铁正常生产,除上述问题外,还有浇注系统优化和浇注时间控制的问题,生产过程质量控制以及生产组织等问题,这些都需要注意和严格控制。  相似文献   

13.
详细介绍了喂线处理工艺和包芯线的规格,采用钇基重稀土镁球化包芯线生产汽车加重桥壳球铁铸件和风电铸件,试验结果表明:(1)钇基重稀土高镁球化包芯线应用于大断面球墨铸铁件生产,具有较强的抗球化衰退能力,能保证材料的质量要求;(2)喂线法球化处理工艺是保证球铁材料质量、改善作业环境的良好工艺。  相似文献   

14.
球墨铸铁工业生产60年的发展   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了球墨铸铁60年来在产量、球化理论、球化剂及球化处理工艺、热处理技术等方面的发展情况,以及各种球化剂及球化处理工艺的特点。认为球墨铸铁由于有生产工艺简单、性能稳定、价格便宜等优点,因此目前仍在不断发展。  相似文献   

15.
李伟柱 《现代铸铁》2012,32(4):21-23
采用覆砂铁型铸造工艺试制了铸态QT550-10工作锚板。采用废钢增C工艺熔炼原铁液,铁液出炉温度1 500~1 520℃;采用低Mg低RE球化剂冲入法进行球化处理,球化剂加入量为1%,球化处理时间不超过60 s;采用含Ca、Ba、Bi的孕育剂进行多次复合孕育处理。生产结果:铸件球化率为2级,铸态抗拉强度605 MPa,伸长率15.6%,满足要求。  相似文献   

16.
程向中  蒋川疆  王陲  赵毓伟 《现代铸铁》2006,26(1):78-79,82,83
以球铁衰退过程中蠕墨存在时间较长为依据,提出先把原铁液处理成球铁后,通过加入LS蠕化剂使其衰退成为蠕铁的“两步成蠕法”,是一种方便可靠的蠕墨铸铁的生产工艺。试验表明:(1)在球铁衰退过程中.蠕墨存在时间长达10min,w(Mg)和w(RE)也有较大的变化范围;(2)用LS瞬时蠕化剂可使球化铁液迅速蠕化.并且蠕化剂加入量范围较宽;(3)调整瞬时蠕化剂加入量能较准确地控制蠕化率。  相似文献   

17.
为克服普通冲入球化法球化剂加入量大、烧损严重等因素对高质量要求的汽配球铁件性能的不利影响,对处理包结构和覆盖方式进行了改进,取得了预期效果。  相似文献   

18.
许少红 《现代铸铁》2011,31(5):26-29
介绍了低Si高Ni奥氏体球墨铸铁轴类铸件的铸造工艺,包括化学成分、炉料配比、球化剂、孕育及热处理工艺的选择。通过加入微量Sb消除了厚大件的碎块状石墨;选用冒口补缩并采用冷铁防止了缩孔缩松;采用铁液高温出炉、快速浇注的方法,消除了皮下气孔缺陷;等,得到了质量合格的出口铸件  相似文献   

19.
采用冲入法在500 kg的堤坝包中进行球化处理,用RESiFeMg合金作球化剂,球化反应时间>40 s;用SiBa合金作孕育剂,在180 kg的浇包内进行孕育处理;用直读光谱仪分析球化处理前后铁液的激冷试样。发现:(1)球化处理后w(C)量比原铁液的w(C)量低;(2)石墨漂浮是导致球化处理后w(C)量降低的主要原因。  相似文献   

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