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介绍乘用车/轻型载重车子午线轮胎氮气硫化工艺条件及工序。采取严格控制定型压力、增加胎侧板排气孔、及时更换老化胶囊、采用双工位后充气装置和加强设备管理等措施,解决氮气硫化轮胎出现的缺胶、重皮、胎里打褶和胀肚等外观缺陷。轮胎的氮气硫化工艺能耗低、硫化时间短、效率高,成品轮胎的外观合格率高,高速性能、耐久性能、动平衡性能和均匀性能好。 相似文献
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在轮胎市场激烈竞争的情况下 ,降低轮胎成本、提高轮胎质量 ,已是企业生存和发展的关键。桂林橡胶机械厂经过多年潜心研究 ,并结合国外目前最新动向 ,成功地研制出一种新的轮胎硫化工艺。该工艺打破了常规硫化所采用的等压等温硫化模式 ,而是运用等压变温原理。采用该工艺 ,仅需在原硫化机管路上进行极少的修改 ,通过调整工艺参数即可降低能耗。热水消耗量 (按年产 1 0 0万套 9 0 0 -2 0轮胎计算 )由原来的 50 2 5万m3减小到 88 7万m3,电能消耗为原来的 1 5%~ 2 0 %。实施该工艺还可缩短轮胎硫化时间 ,增产率为 1 5%~2 0 % ,轮胎行驶里… 相似文献
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针对充氮硫化工艺的温差等问题,建立模型进行原因分析及工艺优化,并对充氮硫化工艺独特的优越性进行论证,既节约了硫化能耗,又提升了轮胎动态性能. 相似文献
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针对全钢子午线轮胎变温变压硫化工艺展开研究。在不更改硫化工艺步序的前提下,缩短内压蒸汽循环时间,将过热水循环时间与不循环时间比例调整为1∶2,可以提升硫化效率,减少能耗,同时成品轮胎的耐久性能和高速性能提升。 相似文献
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在大型汽车轮胎生产过程中 ,硫化是保证质量的重要工序。该工序工艺繁琐 ,一个硫化罐仅操作阀门就有 1 5个 ,我公司新增硫化设备 1 2台 ,仅控制阀门就有 2 0 0多个 ,如果用人工来操作 ,劳动强度很大 ,经过考察分析 ,决定采用DCS控制系统。我公司采用北京和利时系统工程股份有限公司的FODCS控制系统 ,经投入运行生产 ,减轻了工人的劳动强度 ,减少了生产过程中的人为影响因素 ,充分保证了产品质量 ,节约了能源 ,大幅度降低了生产成本 ,取得了非常好的经济效益。1 轮胎硫化工艺过程控制回路1 1 工艺过程将轮胎胎坯装入硫化罐后 ,封… 相似文献
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针对轮胎充氮硫化工艺的温差等问题,建立模型分析原因。结果表明,进行工艺优化,可以有效降低轮胎硫化温度,降低轮胎硫化能耗,提升轮胎动态性能。 相似文献
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基于有限元方法的轮胎硫化过程数值模拟 总被引:1,自引:0,他引:1
利用有限元技术对轮胎硫化过程进行计算机仿真,不仅可以得到硫化过程中轮胎温度分布,而且还可以观察轮胎硫化程度的变化情况。数值模拟结果可优化轮胎硫化工艺,提高轮胎制品质量,降低轮胎生产能耗和成本,提升行业水平。 相似文献
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全钢子午线轮胎变温变压硫化工艺的应用研究 总被引:1,自引:0,他引:1
设计全钢子午线轮胎变温变压硫化工艺,并探讨变温变压硫化工艺的应用。结果表明,在全钢子午线轮胎变温变压硫化工艺中,在前期注入内压高温蒸汽以提高胶囊传热速率,并将热水循环时间与不循环时间比减小至1:2,可以有效提高轮胎硫化效率,缩短硫化时间,达到节能降耗、改善成品轮胎耐久性能和高速性能的目地。 相似文献
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桂林橡胶机械厂开发的轮胎硫化新工艺———轮胎等压变温硫化工艺经过上海某轮胎公司 1年的试生产 ,于日前通过该公司组织的专家技术验收。验收报告表明 ,采用轮胎硫化新工艺生产的轮胎质量达到或超过了公司现有同种轮胎的水平。 9个规格轮胎的耐久性能试验结果表明 ,新工艺轮胎的耐久性能平均提高 5 0h。同时 ,应用轮胎硫化新工艺 ,可以减少热水和蒸汽的用量 ,节约除氧能力 ,节约热能 60 %~ 70 %、电能 1 0 %左右。用新工艺生产的轮胎目前行驶里程已达到6.5万km ,没有发现质量问题。专家们一致认为 ,新工艺技术成熟 ,在工艺操作上没有… 相似文献