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相似文献
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1.
李建波  吴琼 《发电设备》2011,25(2):84-87
针对某厂600 MW机组锅炉长期存在的两侧汽温偏差问题,分别进行了各种工况下汽温偏差的测定、烟气温度偏差试验以及各风管一次风速测量试验.根据试验结果,分析了产生汽温偏差的原因,找出了汽温偏差的变化规律,提出了减轻汽温偏差的几点建议.  相似文献   

2.
以布连电厂660 MW超超临界机组锅炉燃烧系统为研究对象,结合锅炉燃用煤质易结焦特性及锅炉结构特点,分析炉膛热负荷分布规律、烟温偏差、锅炉热效率、NOx排放等特性。通过分析表明,660 MW超超临界机组锅炉容积热负荷为75.7 kW/m3,炉膛出口烟温偏差平均为19.6℃,偏差系数1.03,锅炉热效率达到94.93%,NOx排放质量浓度261 mg/m3,指标远优于同容量、同燃烧方式的亚临界机组锅炉,充分显示了超超临界机组锅炉燃煤发电技术的优势。  相似文献   

3.
阐述了平圩600MW机组锅炉"四管"失效情况和锅炉运行工况,分析了锅炉燃烧热偏差及汽温偏差问题是造成锅炉"四管"失效的根本原因.论述了锅炉燃烧热偏差和汽温偏差的形成机理,制订科学合理的改造思路和方案并成功实施,取得了很好的效果.  相似文献   

4.
某电厂锅炉自投产以来,锅炉存在较大的热偏差,由于长期存在隐性超温,导致锅炉产生了大量的氧化皮。并且氧化皮的大量集中剥落导致机组爆管频繁,严重影响锅炉的安全稳定运行。出于壁温控制要求,主、再热汽温运行只能降温运行。针对此情况,对锅炉热偏差产生原因进行分析,并进行试验研究分析。分析结果表明,造成锅炉热偏差的原因是四墙切圆锅炉残余旋转较大。在此基础上,结合PM燃烧器和MACT燃烧系统的特点,进行了附加风的反切和上下摆动试验,试验结果显示,经过调整,锅炉热偏差得到了很大改善。在严格控制壁温的前提下,主、再热汽温比原来各提高约8℃左右,节省供电煤耗约3g/kW.h。  相似文献   

5.
降低600 MW机组锅炉炉膛出口烟温偏差的试验研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
在分析了美国B&W公司设计制造的600 MW机组锅炉EI-XCL型低NOX双调风燃烧器结构特点的基础上,针对扬州第二发电有限公司600 MW机组2号锅炉存在的两侧烟温偏差过大问题,通过进行锅炉冷态试验和燃烧调整试验,确定了锅炉燃烧优化运行方式,降低了锅炉两侧烟温偏差,提高了锅炉运行的经济性和安全性.  相似文献   

6.
檀炜  闻德普  张琦 《湖南电力》2007,27(1):49-51
2台国产600 MW亚临界燃煤机组在实际运行中锅炉过热汽温一直存在较大的偏差.针对这个问题对2号机组过热汽温控制系统改造方法作了简要分析.  相似文献   

7.
锅炉四角切圆炉膛出口存在的残余旋转,会形成水平烟道烟气流量的不均现象,使锅炉再热器产生较大的热偏差。结合湛江发电厂300MW机组锅炉的实际运行情况,对再热器热偏差问题进行了试验研究。试验结果显示,高温再热器入口处右侧的平均烟速比左侧高2m/s左右,右侧下排烟温高于上排100℃左右,再热器右侧出口汽温和壁温均大于左侧,造成再热器右侧超温。通过运行优化调整和设备改造,缓解了再热器两侧热偏差,减少了再热器超温。  相似文献   

8.
介绍了贵州黔东电力有限公司600MW亚临界"W"火焰锅炉机组燃烧系统的特点.鉴于600MW机组"W"火焰锅炉在以往调试和生产中存在燃烧不稳、管壁超温、燃尽差等难题,有针对性开展劣质高硫煤燃烧实践,确定了适宜的一次风速与乏气风速、各负荷阶段风门开度、不同煤质下高负荷时各风门开度,以及最佳氧质量分数和煤粉细度等,分析了双旋风煤粉燃烧器前后墙"W"燃烧方式的运行特性,包括风粉均匀性、烟气、蒸汽温度偏差、炉膛结焦等.调试期间,1号机组累计消耗燃油2488.9t.锅炉燃烧稳定,未发生管壁超温现象,左右侧主、再热汽温偏差控制在5℃以内,飞灰含碳质量分数小于5%,燃烧效率保持较高水平,锅炉无明显结焦.  相似文献   

9.
对某超临界600 MWe W火焰锅炉启动过程中水冷壁壁温分布特性进行了分析,研究结果表明造成水冷壁壁温偏差的首要因素是热偏差,水冷壁壁温达到最大的负荷点并非一定是机组的最高负荷点,在锅炉点火阶段水冷壁管壁温度分布十分均匀,壁温偏差基本在±5℃内。从并网至负荷150 MW,水冷壁整体平均壁温随着负荷的上升呈缓慢增长趋势,负荷越高水冷壁壁温越高;此负荷段前墙后墙水冷壁壁温分布较均匀,前后墙水冷壁平均壁温相差不大,平均温度差值在±5℃内。而在转直流升负荷阶段水冷壁壁温变化较大,约在280 MW负荷时最高壁温/最低壁温偏差达到最大值,整体呈现"中间高两边低"的规律。在60%BMCR负荷以上时,下炉膛水冷壁壁温最大偏差在50℃以内,而上炉膛水冷壁壁温最大偏差在100℃以内,锅炉运行中存在上辐射区水冷壁出口段的壁温偏差比下辐射区大的现象。为了防止水冷壁超温以及壁温偏差增大,注意水煤比和燃料量的增加速率,控制水冷壁管内工质焓增和管外热负荷的偏差是减小水冷壁壁温差的有效措施。  相似文献   

10.
针对安徽淮南平圩发电有限责任公司3号和4号 600 MW超临界机组存在的变负荷速率仅为1%/min、主蒸汽压力和温度的波动分别达0.7 MPa和15 ℃以上及再热汽温无法投入自动控制的实际情况,采用广义预测控制技术,提出了先进的协调及再热汽温控制策略。实际应用表明:新的协调控制策略使机组的变负荷速率达到1.5%/min以上;在变负荷过程中主蒸汽压力和温度的最大动态偏差控制在0.4 MPa和6 ℃以内,且参数不再振荡,有效提高了机组的运行稳定性;新的再热汽温控制策略实现了烟气挡板对再热汽温的有效控制,再热汽温的最大动态偏差控制在6 ℃以内,且减少了再热喷水量20 t/h以上,提高了机组的运行经济效率。  相似文献   

11.
国内某600 MW机组锅炉经旋流低氮燃烧器改造后,NOx排放浓度明显下降,但在运行中出现了诸多问题。针对改造后突显的再热器壁温超温、锅炉运行两侧氧量偏差变大、高负荷下NOx得不到有效的控制等方面进行分析并提出了改进措施,保证了锅炉低氮燃烧器运行的高效性和安全性。  相似文献   

12.
左帅  张峰  周波 《中国电力》2011,44(5):60-64
超超临界锅炉冷态启动时水冷壁容易产生超温,影响水冷壁管材的使用寿命。介绍了1 000 MW超超临界锅炉机组冷态启动时水冷壁的超温情况,通过对比玉环电厂4台锅炉多次冷态启动时的超温记录,分析超温原因。煤水比失调和水冷壁产生壁温偏差是水冷壁超温的2个主要原因。重点分析了造成煤水比失调的影响因素和引起水冷壁壁温偏差的原因。全炉热负荷值过大或水冷壁质量流速不足,造成了煤水比失调;局部热负荷值过大、流量偏差和吸热偏差造成了水冷壁的壁温偏差。针对水冷壁的超温特点,提出了超超临界锅炉冷态启动时水冷壁的壁温控制策略。  相似文献   

13.
一、工程概况北仑港电厂位于浙江省宁波市杭州湾、金塘水道南岸,占地面积108.4公顷,终期规划容量为2400MW(4×600MW),一期工程安装2台600MW机组。一、二号机组均为亚临界(170kgf/cm~2、537℃/537℃)一次中间再热燃煤机组。在冷却水温33℃(补给水率为零),额定汽温、汽压时的保证出力为600MW;在冷却水温20℃(一号机组补给水率为零,二号机组补给水率为2%),额定汽温、超压5%,调节汽门全开时的最大出力,一号机组为656596kW,二号机组为661210kW。一期工程总投资近20亿元,每kW单位投资为1665元。其中:外资部分,由世界银行贷款,采用国际竞争性招标方式,分汽机、锅炉、输煤、出灰、电气、仪控6个合同,采购主、辅设备。一号机组各设备分别由日本东芝公司、  相似文献   

14.
锅炉炉膛上部容积热负荷与煤粉锅炉烟温偏差的关系   总被引:3,自引:3,他引:3  
针对大型四角切向燃煤锅炉炉膛出口烟温偏差问题,本文首次提出锅炉炉膛上部容积热负荷概念,在系统分析及可靠的运行数据基础上,相对600MW、300MW、200MW机组锅炉,分别给出了炉膛上部容积热强度的上限值,即0.85×106kJ/3h、0.95×106kJ/m3h、1.05×106kJ/m3h.并依此概念提出了减小大容量煤粉锅炉烟温偏差的一些措施,如三次风直接下移、上层(组)燃烧器下倾、停运或少运行最上层一次风喷嘴等,锅炉改造实践证明,都是一些有效的方法.  相似文献   

15.
T型锅炉改造是由超临界参数升级为超超临界参数,主、再热汽汽温达到605/623℃高等级参数,实现延寿跨代升级改造,机组寿命延长30年.改造后的T型锅炉机组的能耗指标达到国内同类机组领先水平,多种耦合汽温调节方式下锅炉偏差控制技术;可实现超低宽负荷范围灵活性运行的T型炉;锅炉实现国内先进高效低NOx排放指标,烟气余热梯级...  相似文献   

16.
李祥苓  张伟 《电力设备》2006,7(4):26-30
超(超)临界锅炉、汽轮机、发电机三大主机是超(超)临界技术引进中的关键。针对超(超)临界锅炉的特点,介绍了锅炉受热面管型、金属材料、燃烧系统的应用情况和研究现状;汽轮机选型要考虑轴系的稳定性、机组的可靠性和经济性。根据对已投运的超(超)临界机组的分析,认为选择单轴、5缸6排汽或4缸4排汽,汽轮机参数为25.0MPa/600℃/600℃或25.0MPa/600℃/610℃,滑压运行、全周进汽的调节方式,垂直管屏的直流锅炉及额定电压为24kV,冷却方式为水—氢—氢的1000MW级发电机是一种较为科学合理的选择。  相似文献   

17.
320MW机组锅炉加装低温省煤器的经济性研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
对某台320MW机组锅炉在尾部烟道加装低温省煤器,利用烟气余热加热机组凝结水,以降低电袋复合除尘器入口烟温。试验结果表明:加装低温省煤器后,汽轮机热耗率下降40.3kJ/(kW.h),机组供电煤耗降低1.425g/(kW.h);进入电袋复合除尘器的烟气温度降至130℃左右,满足进入脱硫装置排烟温度≤150℃的要求,同时消除了锅炉两侧烟道的烟温偏差,使机组可在任何负荷下安全运行。  相似文献   

18.
针对大型电站超临界锅炉烟温与汽温偏差问题,结合国内首台600 MW超临界W型锅炉,重点研究不同负荷下汽水分离器出口汽温偏差,以及尾部受热面汽温偏差变化规律,并从优化汽温偏差出发,首次提出汽水分离器出口管道交叉布置结构,从而改变汽水流动方向,并结合锅炉热力计算,验证交叉布置结构减少汽温偏差的效果:当采用汽水分离器出口交叉布置结构后,屏式过热器入口左、右侧汽温偏差减小到原汽温偏差的1/2左右。  相似文献   

19.
李芳富 《热力发电》2006,35(4):62-63
1基本情况华能沁北发电公司国产首台600MW超临界机组DG1900/25.4Ⅱ1型锅炉,由东方锅炉厂与日立巴布科克公司联合设计、合作制造,国产化率达到90%以上。锅炉采用一次再热、单炉膛对冲燃烧、尾部双烟道、挡板调节再热汽温、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构,蒸汽参数为25.4MPa/571℃/569℃,是目前我国已投运超临界机组中参数最高的锅炉之一。一期工程2台600MW机组已分别于2004年11月和12月移交生产。自投运以来,机组运行稳定。本文针对国产首台超临界机组直流炉用材特点进行分析,以期为我国超临界或超超临界机组选材用材提供借鉴。2对材料…  相似文献   

20.
张洪刚  朱军 《广东电力》2002,15(3):51-52,75
某些大型燃煤机组,包括进口机组,锅炉受热面不同程度地存在着设计偏差。针对珠海电厂2290t/h燃煤锅炉存在的再热器超温爆管问题,进行了分析研究,论述了具体的改造措施。改造后,越温问题得以解决。  相似文献   

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