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《有色金属材料与工程》2017,(5)
针对Conform连续挤压机挤制导电铜排表面产生的"气泡"问题,运用质量管理工具"鱼刺图",对连续挤压全过程的人、机、料、法和环五大关键要素进行排查、分析和梳理,提出了切实可行的改进措施.试验证明,其改进措施能有效抑制和减少导电铜排表面气泡缺陷的产生. 相似文献
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本文对连续挤压生产铜材常见的质量缺陷的形貌、发生位置及产生原因进行了一一梳理。意在通过其质量缺陷的分析,能够对其工装及配套工艺设备的设计和改进,产品工艺路线的设计以及产品质量水平的提升会有一定的启示。 相似文献
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在热挤压半成品管材低倍取样中发现,浸蚀后在横向试片上有沿圆周长0.1~2.5mm的黑点或黑线条状缺陷,这种缺陷不仅在管材尾端,而且在中段,甚至在离挤压头端1~2米处有时也产生(图1),缺陷沿管材的纵向长度为0.5~100mm。生产检验上无法定性,有时以缩尾缺陷发出检验报告,直接影响了产品检验质量。为了进一步确定其缺陷性质,弄清本质机理,提高管材成品率及指导工艺,我们结合生产实际,在试验室专门进行了研究。试验结果表明:这种缺陷是由熔铸铸锭的氧化膜、小亮点以及气泡所形成的分层,它们和挤压制品尾端出现的缩尾缺陷有本质区别。现已用于常规检验,收到较好的经济效益。今年上半年和去年同期比较,管材符合标准合格率从40%提高到60%左右。 相似文献
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磷脱氧铜TP2管材在加工过程中极易出现气泡缺陷。本文通过系统的工艺试验,研究了氧含量、磷含量、气体含量、锭坯表层质量、轧制管坯扒皮工艺等因素对气泡的影响,分析了TP2管材气泡缺陷的规律和产生原因,并对TP2管材的工艺优化进行了初步探索。 相似文献
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H08A焊条钢属低碳、低硅、不含铝的钢种,国内各大钢厂在生产中均存在连续浇铸能力差、铸坯易产生气泡等共性问题。结合现场装备和工艺条件,通过研究脱氧工艺、精炼钢包渣组成控制、钢水可浇性及铸坯气泡控制等关键技术,形成了转炉+小方坯流程生产的H08A钢工艺技术。研究成果应用后,实现了H08A焊条钢夹杂物数量的有效控制,解决了铸坯气泡缺陷,焊条钢H08A单中间包连续浇铸时间由90~180提高到360~405 min,拉拔过程未出现断丝,满足了工业生产要求。 相似文献
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四、连续挤压工艺连续挤压生产工艺包括坯料供给、坯料表面处理、连续挤压、产品冷却以及卷取等工序。各种有色金属和合金适于挤压生产各种产品。以下以铝为坯料介绍挤压工艺。 相似文献
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低碳齿轮钢中点状偏析及内部气泡缺陷的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了低碳齿轮钢中点状偏析及内部气泡缺陷的特点,分析了影响缺陷的工艺因素,讨论了产生缺陷的原因,制定了消除缺陷的工艺措施,在生产中实施后取得较好的效果。 相似文献
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采用金相显微镜、扫描电镜、能谱仪、直读光谱仪等手段对09CrCuSb无缝钢管外表面出现的典型缺陷问题进行了系统性分析。分析结果表明,钢管外表面缺陷产生的原因是铸坯存在皮下气泡,在加热炉加热过程中铸坯近表面气泡被烧暴露,轧制后在圆钢表面形成纵向短裂纹,穿管后在钢管外表面产生缺陷。通过优化炼钢及连铸工艺,成功解决了此类质量问题。 相似文献
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张劭 《有色金属材料与工程》1996,17(3):125-128
本文综述了清除铸锭表层缺陷,以提高挤压材表面质量的方法。着重叙述脱皮挤压法的原理、工艺要素和质量控制的有关问题,并介绍了在挤压机上直接进行铸锭剥皮,并连续实施挤压变形等新的技术措施。 相似文献