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37Mn5油井管钢的生产试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
徐景峰 《金属材料与冶金工程》1999,(1):1-5,9
对用电弧炉-LF钢包炉-水平连铸机生产37Mn5油井管钢进行了试验,研究了满足水平加铸生产要求的高纯度钢水的冶炼及精炼工艺,以及水平连铸钢管坯料的合理工艺参数,并提出了37Mn5油井管钢的内控成分圾该钢管的实际生产工艺。 相似文献
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《特殊钢》1998,(1)
1概况成都无缝钢管有限责任公司(原成都无缝钢管厂)是大型专业化无缝钢管企业,是国家一级企业。工厂始建于1958年,公司有平炉炼钢(4×70t平炉)、电炉炼钢(2×5t电炉)、318mm和216mm周期轧管、650mm热扩管,石油钢管和合金钢管加工、100mm自动轧管、冷轧冷拔钢管以及1991年底竣工投产的177mmAccu-Roll轧管机、弧形圆坯连铸机(包括钢包精炼)和1994年投产的90t超高功率电炉(包括钢包精炼和弧形圆坯连铸机)等主要车间及相应的辅助生产、动力公用系统。迄今为止,已生产Φ5~630mmXO.25~50mm的各类钢管190个钢种,7700多个规格… 相似文献
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陈明香 《金属材料与冶金工程》1998,(3):34-37
在涟钢60t电弧炉(偏心炉底出钢)→70tLF钢包精炼炉→4-4R6连铸机工艺线上,进行了2组电弧炉冶炼不同脱碳量的对比试验,比较了不同粗炼脱碳量下钢中气体、夹杂含量、钢坯质量和钢材力学性能。结果表明,脱碳量大,钢质好,并据此确定了电弧炉粗炼的脱碳量范围。 相似文献
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涟钢一炼钢厂EAF(EBT)—LF—CC三位一体最佳工艺探索试验 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了为探索涟钢一炼钢厂电弧炉-钢包炉-连铸三位一体最佳工艺制度而进行的现场试验情况。通过跟踪试验及对试样的检验、分析与研究,总结出适合我厂生产实际的电弧炉初炼、钢包炉精炼的工艺制度。 相似文献
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根据自升式钻井平台支撑系统用管的服役条件及使用要求,设计了X100QO厚壁钢管的化学成份。采用"70 t电弧炉冶炼→LF+VD→连铸Φ460 mm圆坯→ASSEL机组轧管→调质热处理"工艺流程生产Φ406mm×45mm规格X100QO大口径厚壁无缝钢管。通过生产过程控制钢的纯净度及尺寸精度,并根据试验结果确定了950℃淬火,水冷,530℃回火,空冷的热处理工艺。检测结果表明,该无缝钢管具有高强度及优良的冲击韧性、焊接性能好,完全满足自升式钻井平台支撑系统用管的设计及使用要求,并通过了ABS美国船级社的认证。 相似文献
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根据自升式钻井平台支撑系统用管的服役条件及使用要求,设计了X100QO厚壁钢管的化学成份。采用"70 t电弧炉冶炼→LF+VD→连铸Φ460 mm圆坯→ASSEL机组轧管→调质热处理"工艺流程生产Φ406 mm×45 mm规格X100QO大口径厚壁无缝钢管。通过生产过程控制钢的纯净度及尺寸精度,并根据试验结果确定了950℃淬火,水冷,530℃回火,空冷的热处理工艺。检测结果表明,该无缝钢管具有高强度及优良的冲击韧性、焊接性能好,完全满足自升式钻井平台支撑系统用管的设计及使用要求,并通过了ABS美国船级社的认证。 相似文献
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上海浦东钢铁公司特殊钢分厂从奥钢联引进1台不锈钢板坯连铸机,铸坯规格:厚130~220mm、宽700~1300mm,为了与现有的2台冶炼不锈钢的电弧炉(20t和10t)和1台30tVOD精炼装置能力相匹配,实现不锈钢两炉连浇工艺,采用了下述工艺路线:20tEAF(初炼)→VOD精炼→CC(连铸)10tEAF(全程冶炼)—一一一}该工艺路线的特点是保证20tEAF+30tVOD的二步法与10tEAF的一步法返回吹氧冶炼不锈钢,在时间上与连铸相衔接,所以二步法中的初炼时间受到一定限制,初炼炉只能在氧化气氛中出钢,脱硫较为困难。目前,废钢、不锈钢返回料供应… 相似文献
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介绍了涟钢一炼钢厂为探索电弧炉─钢包炉─连铸最佳工艺制度所进行的现场试验情况。通过对试验样的分析及研究,总结出了适合生产实际的电弧炉初炼,钢包炉精炼的工艺制度。 相似文献
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用电弧炉冶炼超高强度凹螺纹钢,钢中气体含量易偏高而造成氢脆和时效,从而影响钢的质量,通过冶炼工艺,采用钢包吹氩等措施,改善了钢的质量,满足了钢材的性能要求。 相似文献
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本文对VHD真空处理,电渣重熔和钢包喷粉三种精炼方法生产的H13钢与一次电弧炉冶炼的钢进行了对比研究,对H13钢中夹杂物的类型,数量、尺寸及性质的分析结果表明,三种精炼工艺对减少钢中的氧化物夹杂都有明显作用,以VHD处理作用最显著,成本较高的电渣重熔工艺效果并不突出,钢包喷粉处理对消除可热加工变形的硫化物夹杂有突出的作用。 相似文献
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用电弧炉冶炼油田抽油机连杆钢,通过改革冶炼工艺,采取钢包吹氩、钢包喂铝线和添加少量合金元素可以改善钢的质量,满足钢材的性能要求。 相似文献
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湖南衡阳钢管厂AC(交流)EAF-LF(钢包炉)-HCC(水平连铸)电炉短流程炼钢系统自1995年5月热试出钢以来,已生产碳素结构钢、合金结构钢等各种钢15万t,并试炼成功液压支柱管钢等钢种。作为该流程的中间调控精炼处理装置-LF,由于具有加热、吹氢、还原气氛下可控炉渣精炼等功能,在提高生产率、降低钢中气体及夹杂含量、准确控制并均匀钢水化学成分及温度等方面起到了重要作用。下面将该工艺研究及生产实践情况进行介绍。1设备及工艺1.1设备主要技术参数(AC)EAF-LF-HCC电炉短流程炼钢系统采用40t钢包炉,其主要技术参数如… 相似文献
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近年来 ,北满特钢电弧炉炼钢厂开发应用三联法冶炼工艺 ,利用现有 40tLF(VD)精炼设备对1 5t电弧炉和 30t偏心底出钢电弧炉混合钢水进行二次精炼 ,提高了钢的实物质量 ,充分利用了合金废钢 ,降低了产品成本。1 三联法工艺的提出由于用户需要的高合金钢须进行二次精炼处理 ,如出口量较大的锻件产品高碳铬不锈钢 (代表钢种Cr1 2MoV ,1 .5 %~ 1 .6%C ,1 1 .0 %~ 1 2 .0 %Cr) ,低碳铬不锈钢 (代表钢种 1Cr1 3,≤ 0 .1 5 %C ,1 1 .5 %~ 1 3.5 %Cr)等。而原冶炼工艺采用氧化法、返回吹氧法或不氧化法冶炼 ,白渣出钢 ,钢包… 相似文献
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超高强度钢一个长期困扰的问题是回火脆性,以致低压蒸汽涡轮转子用NiCrMoV钢的工作温度限制在350℃。为弄清楚杂质对回火脆性的影响,先用高纯原料在真空感应炉冶炼重75150 kg钢锭,研究了不产生回火脆性的最佳成分,又通过先进的精炼工艺冶炼了两个重35和105吨的钢锭,制成转子进行验证试验。采用的冶炼工艺主要是,在电弧炉氧化精炼,于钢包炉脱硫去锰,用真空处理脱硅,获得低硅、锰合量的超纯3.5NiCrMoV钢。实验和生产钢的锰含量和硅含量分别控制在0.02~0.05%和0.01~0.03%范围。 相似文献
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攀成钢公司采用92 t EBT(偏心底)UHP EAF-LF(钢包炉)工艺冶炼成分(%)为0.17~0.23C-≤0.15Mo的高压锅炉钢20G。操作实践表明,在EAF(电弧炉)炉料中配加35%的生铁,并通过添加3~10 mm的碳粒和强化供氧,形成500~750 mm的泡沫渣,以利去除钢液中的部分氮,使EAF出钢时钢中氮含量平均达到45×10-6。LF精炼时采用大渣量埋弧操作,氩气弱搅拌和缩短加热时间,以便控制精炼时钢液增氮量不超过10×10-6,并使LF精炼后钢中氮含量达(60~66)×10-6,有效地防止钢材产生时效脆性。 相似文献