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调宽压力机调宽时板坯变形影响因素 总被引:2,自引:0,他引:2
通过模拟试验和ABAQUS有限元分析计算,分析了板坯在调宽压力机调宽过程中侧压量、板坯宽度、工具倾角和板坯送进量对板坯变形的影响,结果表明板坯在工过程中产生的截面“狗骨”形是不均匀的。不均匀变形是由于规则 压变形不连续造成的。板坯变形参数通过影响变形区的形状参数进而影响“狗骨”形的分布。 相似文献
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板坯SP调宽用新型侧压模块的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
针对热轧厂SP侧压调宽后出现板形不良而造成热轧成材率下降的问题,提出采用新型双斜面侧压模块以改善SP侧压后的板坯形状、降低板坯的尾部翘曲。有限元数值模拟与实验的研究结果表明:采用新型双斜面模块调宽后,板坯中部的狗骨峰值有较大程度的降低,其狗骨的最大高度值小于目前热轧厂普遍使用的单斜面模块,而宽度方向上中心部位的厚度大于单斜面模块;同时,双斜面模块的调宽效率高于单斜面模块;相同变形条件下,经单斜面模块侧压后的板坯尾部翘曲程度大,双斜面模块能够明显减小SP侧压后的板坯尾部翘曲,采用双斜面模块可以改善板坯SP侧压后的板形。 相似文献
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首钢京唐钢铁联合有限公司炼钢作业部4号连铸机的结晶器在线宽度调节系统采用西门子PLC进行运动控制,实现浇注过程中的自动或半自动宽度及锥度调节,通过与优化剪切等连铸二级模型的协调配合,实现板坯产量的优化,并依靠有效计算的调宽曲线以及宽度、锥度和浇注速度对应关系表,使三个变量始终工作在安全范围内,保证调宽过程中板坯质量的可靠以及连铸生产的安全,最大限度减少了发生漏钢的可能性。本文旨在对该系统自动在线调宽的工艺、控制算法及实现进行说明。 相似文献
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由于在连铸过程中进行调宽时,会使结晶器滑伤,导致其寿命降低,连连铸时间也减少。日本川崎的千叶钢铁厂研究指出:在调宽时,根据板坯宽度进行自动控制结晶器长短边间的夹紧力,对防止上述缺陷取得良好的效果。由于结晶器内钢液的静压力是随板坯宽度变化的,因此夹紧力就不能保持恒定不变。该装置是依据板坯宽来控制油压缸的油压,获得可变的夹紧力。 相似文献
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板坯定宽过程狗骨分布的有限元分析 总被引:5,自引:0,他引:5
利用有限元方法建立了板坯定宽的有限元模型 ,系统研究了板坯定宽过程中金属的流动规律 ,并模拟了板坯狗骨形成过程。得到狗骨的分布规律 ,对研究板坯定宽有重要指导意义。 相似文献
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热连轧工艺中定宽压力机的性能特点 总被引:1,自引:0,他引:1
结合鞍钢新建1780mm热连轧带钢机组,介绍了当代热连轧带钢机组的最新设备之一-定宽压力机组的组成、作用儿技术特征。通过具体实例,论证了定宽压力机的设置,不仅提高了钢材的收得率,而且大大减少了板坯连铸机的浇铸宽度规格,从而提高了板坯连铸机的生产能力。 相似文献
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研究了700 MPa 级Ti 微合金化高强钢(/%:0.05~0.07C,0.05~0.10Si,1.10~1.25Mn,0.075~0.095Ti)230 mm ×(1580~1780)mm连铸板坯粗轧工艺中定宽量100~300 mm和2~6道次分配量对最终10 mm板组织的影响.结果表明,定宽量的增加会增加组织的不... 相似文献
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结合设备特点、产品宽度控制手段以及宽度控制理论,详细分析了2250mm热连轧生产线的成品宽度尺寸波动的影响因素。通过对定宽机的短行程控制消除头尾宽展的异常变化,以板坯宽度尺寸的测量消除来料宽度尺寸波动的影响,以精轧张力控制以及立辊的自由张力控制系统的优化消除头尾拉窄现象,有效地解决了宽度控制中存在的问题。 相似文献
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在线调宽技术是热连轧生产过程中实现连铸与连轧之间板坯宽度上衔接的关键技术。目前,该技术在我国仍需技术引进,且使用中存在一定的盲目性。文中对2250 mm 热轧线SMS定宽机侧压模块进行了机构分析,采用矢量法建立了侧压机构运动的数学模型并应用 MATLAB软件进行了运动学分析。侧压模块为双驱动二自由度九杆Ⅲ级机构,根据结构特点,可简化为曲柄滑块机构进行运动分析;锤头侧压方向的位移、速度、加速度随时间t按近似正弦曲线变化,均为非线性曲线;锤头侧压方向单侧最大行程达到160.228 mm,侧压正方向最大速度为351.8584 mm/s,侧压方向最大加速度为1632.2 mm/s2。结果表明:锤头侧压模块能实现单侧175 mm的最大侧压量要求;曲柄在247°~357°范围内运行时锤头对板坯进行侧压效果好;利用 MATLAB对侧压过程进行运动模拟分析,避开各构件具体结构而得到了机构运动的解析解,为进一步分析相关参数的影响及进行优化设计提供方法。 相似文献
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为了研究连铸坯表层夹杂物在轧制过程中的演变行为,对板坯表层线缺陷进行分析发现,缺陷距表层几十微米,宽度约为200 μm,对其内物质进行能谱分析,发现有钠、钾元素,说明该缺陷可能是由于结晶器流场不合理等原因造成保护渣卷渣。通过建立连铸板坯表层夹杂物轧制过程有限元模型,对连铸坯头部、尾部不同位置夹杂物轧制过程中的演变行为进行了分析。结果表明,随着轧制道次的进行,夹杂物周边出现裂纹,并且随着轧制过程的进行,夹杂物周边的裂纹越来越大。轧件头部、尾部夹杂物逐渐向轧件表面移动,距离表层越近的夹杂物越容易迁移到轧件表面,而深度相同、水平位置不同的夹杂物,距轧件边缘距离越远,在轧制过程中越容易迁移到轧件表面。 相似文献