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由重介质选矿介质系统的水量平衡,导出了介质系统的动态特性数学模型为一阶线性微分方程,方程中的时间常数T0、容量系数R-和放大系数K0均具有明确的物理意义。研究了系统受干扰后介质密度的稳定过程。返回系统内的已净化的介质浓度不能过低也不宜过高,否则密度自控系统就会“失灵”,影响分选指标。 相似文献
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在重介质选厂中,其作业成本中有20%-40%属于介质损耗,影响介质损耗的主要原因是作业密度和停产次数,还有介质密度和粘度、等。本文对重介质选厂中影响介质损耗的原因进行了分析,并提出了减少介质损失的建议。 相似文献
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西峡县红柱石矿石,晶体较粗,晶形完好,通过重介质旋流器的扩大试验,可以得到红柱石品位55.4%的精矿,回收率74.97%。重介质选矿用磁铁矿作加重剂,粗选介质密度2.25,精选介质密度2.55。介质回收分粗选和精选系统,采用一粗一精两次磁选回收介质。在设计中介质密度采用自动控制。 相似文献
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笔者通过对平邑石膏矿石膏选矿研究证明,用重介质选矿法分选石膏在技术上可行,经济上合理,精矿的品位和回收率都达85%以上;文中还提出了选矿尾矿的处理方案。 相似文献
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重介质选矿过程中,若介质是硅铁,其损失所耗费用占总操作费用的40%-50%。作者分析了介质损耗的种类并提出了改进措施,使其损失水平降至250g/t原矿,清水用量也下降了30%-50%,从而降低了选矿成本。 相似文献
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湖南洗溪磷矿属低品位硅钙质胶磷矿。矿石呈条带状构造,磷条带与脉石带较分明;条带较厚,其间来有镜煤,易于解离。经重介选半工业性,证明工艺可行。其精矿和部分中矿、尾矿均可利用。资源利用率在90%以上,效益较佳。 相似文献
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本文以湖北宜昌磷矿为例说明重介质选矿技术在沉积型磷块岩中的应用,研究突破了回收磷块岩单矿物的传统观念,将分选单元扩大到磷块岩集合体条带,从根本上解决了该类型矿石选矿存在细度、温度、药耗高和浮选时间长的难题。半工业性选矿试验采用“重介质 浮选”联合工艺流程,从P_2O_5晶位为23.50%、MgO3.40%的原矿中选得P_2O_5品位为31.19%、MgO1.41%的优质磷精矿,P_2O_5回收率达87.99%。该工艺应用于沉积型磷块岩中既获得精矿又抛弃尾矿在国际上尚属首次,为我国磷矿资源的利用开辟了一条新的途径。 相似文献
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对磷矿石重介质选矿的尾矿进行筛分,筛下物再次经过重介质选矿,获得了品位27.5%左右的磷精矿,降低了尾矿品位和生产成本,提高了磷矿石的回收率和资源综合利用率,并为企业增加了可观的效益。 相似文献
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难选萤石矿选矿工艺研究 总被引:5,自引:2,他引:5
针对某难选萤石矿石,采用合理的流程结构及有效的精选抑制A10,解决了萤石精矿品位低,含杂量超标等问题,提出了萤石回收率,取得了满意的选矿指标;同时验证了不同水质对浮选的影响,采用H10作调整剂,消除了含高阴亢子水对浮选的影响。 相似文献
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萤石矿石选矿工艺的改进 总被引:3,自引:0,他引:3
改进了萤石矿石浮选工艺,其中包括:用廉价而有铲的新药剂Ж-1替代流化钠。在该药剂制度下制定了新的工艺流程,即先浮选萤石后浮选有色金属铅和锌的硫化物。该流程降低了生产费用,提高了生产率。改进后的药剂制度及工艺流程对多个矿床的萤石矿石进行试验,都获得了满意的结果。 相似文献