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相似文献
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1.
酸化液缓蚀剂对地层的损害   总被引:1,自引:1,他引:0  
贺承祖  华明琪 《油田化学》1994,11(2):123-126
填砂层和天然砂岩岩心渗透性试验结果表明,酸化液缓蚀剂CT1-2和CT1-3可使酸液和模拟残酸(CaCl2溶液)以及氮气的渗透率下降20%-90%。岩心扫描电镜观察结果表明,这些缓蚀剂对砂岩岩心的损害可能与它们在粘土表面的吸附有关。  相似文献   

2.
在磷酸中缓蚀剂KA-01和硫脲对A3钢的缓蚀性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
王江  杨竞 《油田化学》1999,16(2):2-120,127
缓蚀剂 K A01 是室内合成的一种有机缓蚀剂。通过静态腐蚀检测和电化学测量对缓蚀剂 K A01 和硫脲及其复配物在15 % 和28 % 磷酸中对 A3 钢的缓蚀性能进行了评价,评价结果表明 K A01 和硫脲在30 ℃和90 ℃的15 % 和28 % 磷酸中单独使用时具有较好的缓蚀作用,而二者复配使用时缓蚀效果明显增加;在90 ℃的15 % 和28 % 磷酸中加入1 .8 % K A01 和0 .2 % 硫脲时 A3 钢的腐蚀速度低于1 g/ m2·h ,缓蚀率高达99 .8 % 以上;电化学测量结果表明 K A01 和硫脲是以阴极控制为主的缓蚀剂,而二者的复配物则表现出阴阳极混合控制的特征。  相似文献   

3.
声波引起的机械振动可使岩石表面的石蜡漂移分散。用贝雷砂岩岩心(直径2.54cm,岩心长度20.32cm,加压6.2MPa)进行试验,分别对含石蜡的岩心和渗入羟乙基纤维素的岩心进行声波处理,在岩心上标有1,2,3段,长度分别为 6.35cm、5.08cm、7.62cm。含蜡岩心在 20kHz的情况下,用1. 4kJ声能可完全清除第1段岩习析出的石蜡,使其渗透率恢复到未受损害的状态;使第2段的岩心渗透率提高100%,第3段岩心的渗透率没有改变。对羟乙基纤维素渗入的岩心,用大于1.4kJ一个数量级的声能…  相似文献   

4.
CZ3—1E气/液相双效缓蚀剂的研制与应用   总被引:7,自引:0,他引:7  
杨小平  向伟 《油田化学》1999,16(4):317-319,376
在原来复合使用的液相缓蚀剂CZ31 + 气相缓蚀剂CZ33 的基础上研制出一种改进的气、液相双效缓蚀剂CZ31E。该剂不仅保持原缓蚀剂缓蚀率高、用量少等特点,而且克服了原缓蚀剂有一定异味、加注不便、成本费用高的缺点。在室内评价中,在未作预膜处理、H2S分压1 .2 MPa、CO2 分压2.8 MPa、温度80 ±2℃、静态、腐蚀时间72 h 条件下,以加入CZ31E缓蚀剂1000 ppm 的脱氧磨溪气田地层水为腐蚀介质,NT80SS钢试片的气相腐蚀速率为0.0495 m m/a,缓蚀率91.2% ,液相腐蚀速率为0 .0643 m m/a,缓蚀率90.5 % ,测试后试片光亮,未见点蚀。对磨溪气田使用过的数种缓蚀剂进行全面对比,表明CZ31E 各项性能均较佳,可满足含硫气田气、液相防腐的需要。  相似文献   

5.
王江  杨竞 《油田化学》1999,16(2):118-120,127
缓蚀剂KA-01是室内合成的一种有机缓蚀剂。通过静态腐蚀检测和电化学测对缓蚀剂KA-01和硫脲及其复配物在15%和28%磷中对A3钢的缓蚀性能进行了评价,评价结果表明KA-01和硫脲在30℃和90℃和15%和28%磷酸中单独使用时具有较好的缓蚀作用。  相似文献   

6.
利用微渗透率仪定量测定了不同射孔弹(常规YD89-1弹、大孔径YD127-4弹、深穿透BH54RDX
-1弹)、不同渗透率(1mD、10mD、100mD、1000mD)岩心条件下射孔孔眼周围压实带厚度和压实带渗透率。研
究结果表明,较低渗透率的贝雷岩心射孔时会产生微裂缝,进而导致压实带渗透率增大;中高渗透率贝雷岩心射孔
时压实带渗透率明显降低。岩心渗透率为1mD时射孔压实厚度在10~12mm之间、岩心渗透率为10mD时射孔
压实带厚度在10~14mm之间、岩心渗透率为100mD时射孔压实厚度在12~16mm之间、岩心渗透率为1000mD
时射孔压实厚度在14~18mm之间。  相似文献   

7.
实施保护油气层技术是当今石油勘探开发过程中的一项关键技术,成功的前提是要获得对地层损害客观,真实和准确的评价结果。模拟井下地层温度120℃,围压50MPa和钻井完井动静态滤失条件的高温高压多点岩心电阻率渗透率测量系统,沿着长达96cm的柱状岩心轴向上分布有16个测电测压点,通过多点岩心电阻率的渗透率的 时测量,不仅可以直接精确地确定工作液侵入深度和损害程度,并获得工作液动静态滤失数据。  相似文献   

8.
CMS—300岩心自动测定仪   总被引:1,自引:1,他引:0  
文章介绍了CMS-300岩心自动测定仪的基本结构,原理及性能特点,该仪器由计算机操作界面,样品夹持器,围压系统,氦气系统和电气系统组成,有两套进样系统及岩心夹持器系统;一套可装18个直径2.54cm长1.9cm~7.62cm的岩样;另一套可装12个直径为3.81cm长为1.9cm~7.62cm的岩样,围压可设定3.45MPa~68.9MPa,由计算机程序控制自动进样,可将岩心依次推入夹持器自动测试  相似文献   

9.
新型絮凝—缓蚀剂在油田污水处理中的特性   总被引:3,自引:0,他引:3  
尹华  彭辉 《油田化学》1999,16(4):329-332
通过絮凝搅拌实验和旋转挂片实验,研究了新型天然高分子改性阳离子絮凝-缓蚀剂FNT-C在油田污水处理中的絮凝、缓蚀性能。结果表明,在3-5mg/L凤药量下,对浊度的八方经在90%以上;当投药量为5mg/L时,30天旋转挂片均匀腐刨率、点蚀率均低于油田注水水质控制标准,且在一定的范围内,温度的升高和PH值的降低对其性能没有坏的影响。比较实验结果表明FNT-C的絮凝和缓蚀性能优于阴离子型絮凝-缓蚀剂CN  相似文献   

10.
数值模拟中网格方向的确定   总被引:8,自引:1,他引:7  
在达西定律的基础上,通过数学分析得出结论:各向异性储集层在各个方向的渗透率数值虽不相等,但存在某种相关性,三维和二维渗透率张量分别是三阶和二阶对称矩阵,因而模拟模型网格设计的关键是求解主渗透率的方向余弦,以主渗透率方向作为模型网格的坐标轴方向。对于二维模拟来说,可以由4口井(A,B,C,D)组成的典型井组为基本单元,先根据地质研究确定x方向的主渗透率(Kx),再求解A井、B井连线与Kx方向的夹角(θ)和渗透率方向系数(m),根据Kx、θ和m即可求出A井与B井、C井、D井连线方向的渗透率,得出该基本单元的主渗透率初值;求解出若干基本单元后,进行某种加权平均,可得到模拟层及整个模型的网格方向。以长庆气田北区陕81井组4口生产井2个主力生产层为计算实例。该方法在今后的数值模拟研究中有一定借鉴意义。图2表1参2(陈志宏摘)  相似文献   

11.
分析了塔里木LN地区的储层特性。根据分析结果,在该地区采用MMH正电胶钻霹液体系,并加入暂堵剂JHY和QS-Ⅱ,以起到屏蔽暂堵作用。该体系具有较好的流变性、抑制性较水层水的配伍性较好,保护油支效果好。动、静损害评价试验表明,在岩心4~6cm段,动、静态损害评价试验测是的渗透率恢复值均大于90%。  相似文献   

12.
陶世平  王学良 《油田化学》1998,15(1):13-17,27
用大量环氧树脂胶结储层油砂岩心进行了钻井液和水泥浆双重动态污染实验研究,发现钻井液是引起岩心渗透率损害的主要因素。去除岩心端面上钻井液滤饼导致水泥浆滤液侵入深度增大。测定水泥浆滤液与岩心反应时生成的固体颗粒量和滤液对岩心渗透率的损害率,发现水泥降滤失剂木质素磺酸钠可减少滤液中固体颗粒析出量和对岩心的损害,CMC特点是RC800可增大固体颗粒析出量,加重滤液对岩心的损害。  相似文献   

13.
美国爱达荷州SPE ,EG&G公司使用地衣杆菌JF 2 (ATCC 3930 7)进行提高采收率的试验 ,地衣杆菌JF 2是兼性菌 ,生长温度上限是 50℃ ,耐盐度是 10 %NaCl。实验所用的岩心是Beres砂岩岩心 (渗透率 0 0 84~0 50 3μm2 ) ,使用 4种原油 ( 0 9396~ 0 834 3g cm3,19 1~ 38 1°API) ,提高水驱残余油采收率 2 8%~4 2 6% ,在实验条件下细菌对重油和轻油具有相同的提高采收率效果。地衣杆菌JF 2无菌的上清液提高水驱残余油的采收率近似于含有地衣杆菌的菌液 ,而且对试验所用的 4种油都有效果。微生物降低了…  相似文献   

14.
低界面张力体系对相对渗透率影响实验研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
通过岩心流动实验,测定了80℃时胜利草桥某井地层水、两种磺酸盐类阴离子表面活性剂HD-1和HD-2的1%地层水溶液驱油时,油相和水相相对渗透率kro和krw的变化。岩心有刚玉砂胶结和高温灼烧地层砂填充两种,气体绝对渗透率约1.6μm^2。相对渗透率用Welge-Johnson公式表示。实验结果表明:与地层水相比,HD-1,特别是界面活性较高的HD-2使kro和krw有较大幅度提高,使残余油饱和度So和束缚水饱和度Sw相应降低;其中So由0.29分别降至0.26和0.25;与80℃时相比,在40℃下HD-1使kro明显减小,krw的减小则不明显;在地层砂填充岩心上,与地层水相比,HD-2使kro大幅度提高,So有一定程度降低,由0.28降到0.25,krw几乎无变化;表面活性剂(HD-2)对两种岩心相对渗透率的影响不同。讨论了影响相对渗稼率各因素的作用机理,包括界面张力降低、润湿性改变及温度改变。图5表3参4。  相似文献   

15.
通过絮凝搅拌实验和旋转挂片实验,研究了新型天然高分子改性阳离子絮凝缓蚀剂FNTC在油田污水处理中的絮凝、缓蚀性能。结果表明,在3—5 mg/L 投药量下,对浊度的去除率在90% 以上;当投药量为5 mg/L时,30 天旋转挂片均匀腐蚀率、点蚀率均低于油田注水水质控制标准,且在一定的范围内,温度的升高和pH 值的降低对其性能没有坏的影响。比较实验结果表明FNTC 的絮凝和缓蚀性能优于阴离子型絮凝缓蚀剂CMTA2 ,其缓蚀性能优于国产缓蚀剂EDTMP。  相似文献   

16.
酒东油田注水井近井地带易堵塞,严重影响了该油田的采收率。为了研究酒东油田注水井堵塞原因,对其注入水主要水质指标进行了测试分析,并通过岩心驱替实验量化分析了注入水水质指标对岩心渗透率的损害程度。首先,采用单因素分析法开展了注入水矿化度、悬浮物含量、悬浮物粒径、含油量对岩心渗透率的损害率实验,然后根据单因素实验结果设计正交实验,通过正交实验研究了矿化度、悬浮物含量、悬浮物粒径、含油量协同作用对岩心渗透率的损害率,并对正交实验后的岩心进行扫描电镜分析,进一步明确了注入水对岩心的损害情况。由正交实验结果可知,悬浮物含量对岩心渗透率的损害程度最大,其次是悬浮物粒径和矿化度百分比,含油量对岩心渗透率的损害程度最小。当模拟注入水矿化度百分比90%、悬浮物含量8 mg/L、悬浮物粒径2 μm、含油量6 mg/L时,岩心的渗透率损害率最低。  相似文献   

17.
我们调查了不同类型的凝胶降低孔隙性岩石气,水渗透率的方式,总结研究了五种凝胶:(1)弱间苯二酚甲醛凝胶;(2)强间苯二酚甲醛凝胶;(3)Cr-生物胶-凝胶;(4)Cr-醋酸盐-HPAM凝胶;(5)硅胶。为了确定渗透率降低的特性以及水、气反复交替循环的稳定性,我们用每种凝胶都做了广泛的岩心驱替试验。  相似文献   

18.
岩心封堵率与返排解堵率影响因素的试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
影响岩心封堵率和返排解堵率的因素很多,分别以低渗、中渗和高渗岩心作为岩样,评价了岩心原始渗透率对岩心封堵率和返排解堵率的影响.另外还对正压差、温度和剪切速率对岩心封堵率和返排解堵率的影响进行了试验研究.试验结果表明:岩心原始渗透率不同时,岩心封堵率和返排解堵率均相差较大,钻井液中的固相颗粒与储层孔隙尺寸配伍性好,储层损害深度就小,岩心封堵率和返排解堵率均较高;正压差增大时,岩心封堵率先增大后减小,而返排解堵率先减小后增大;温度升高时,岩心封堵率变化不大,返排解堵率呈明显上升趋势;剪切速率增大时,岩心封堵率呈下降趋势,而返排解堵率先减小后增大.  相似文献   

19.
研究了1,5-环辛二烯配位的P—O—Ni型螯合物(η3-C8H13)Ni(Ph2PCH2COO)(A)和(η3-C8H13)Ni(o-Ph2PC6H4COO)(B)的合成与表征。用这种螯合物作单一的催化剂母体可进行乙烯齐聚反应,测试了反应前后螯合物A的结构,同时与以NiCl2、Ph2PCH2COONa或Ph2PC6H4COONa和NaBH4为原料原位制备的催化剂的活性进行了比较。  相似文献   

20.
储气库库容和产能受多种因素影响,孔隙度和渗透率是其中的主要因素。为了揭示储气库不同类型砂岩储层在储气库工况下孔隙度和渗透率变化特征,针对渤海湾盆地辽河坳陷S储气库5块不同类型砂岩样品,开展应力敏感对比实验研究。结果表明,该储气库储层孔隙度与渗透率随有效应力的增加而减小,进而影响储气库的库容与产能,可以用孔隙度和渗透率的损害率来表征储气库库容和产能的损害程度。首次提出了表征库容与产能的损害因子,可用于定量评价交变载荷工况下储气库的库容和产能。S储气库储层孔隙度和渗透率损害率随有效应力的增加呈线性增加,泥质粉砂岩储层孔隙度应力损害率最大,中砂岩储层孔隙度应力损害率最小。该储气库泥质粉砂岩储层渗透率损害率同样也最大,且自身渗透率过低,应急保供时这类储层贡献较小;中砂岩储层渗透率损害率最小,对调峰保供能力影响不大。通过研究,明确了应力对储气库库容的定量化损害程度。依据不同类型储层的损害率合理优化储气库运行工况,可实现储气库库容和产能最大化。  相似文献   

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