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阐述了氯油密度这个工艺控制指标对氯油生产的重要影响,分析指出原工艺中氯油密度合格率低的原因包括:片面追求产品中含醛合格率的高低,忽视氯油密度合格率对生产的重要影响;氯油塔开停车操作程序欠妥;氯油塔顶排气与塔釜出料操作欠妥;职工责任心不强.实施改进措施后氯油密度合格率显著提高. 相似文献
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合成氨装置原料天然气更换,CO_2和N_2含量增高,通过增加预脱碳装置和深冷空分装置,使原料气满足生产需求。同时针对试车和投用后出现的问题,采取相应的处理措施,使问题得到解决。 相似文献
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山东兖矿国宏化工有限责任公司的500kt/a甲醇系统的低温甲醇洗装置设计处理气量为218000m3/h(标态)。甲醇生产以高硫煤为原料,经德士古气化制得原料气、中温部分变换、低温甲醇洗工艺脱硫脱碳, 相似文献
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符合环境友好、原子经济和可持续发展要求的过氧化氢法制环氧丙烷工艺技术反应系统的过程系统工程(PSE)研究能够取得良好的技术与经济效果。本文介绍了100~400kt/a的HPPO装置工艺流程PSE研究,降低149~720t/a过氧化氢原料消耗和184~889t/a丙烯原料消耗;在反应压力1.5~4.5MPa和反应温度39~95℃条件下,400kt/a的HPPO装置自动控制PSE研究,降低509~757t/a过氧化氢原料消耗和629~935t/a丙烯原料消耗;不同工艺参数,不同生产规模HPPO装置反应系统PSE研究,增加反应器总传热系数至2400~2800W/(m2·K)、延长催化剂使用寿命至4.8~5.0a。由此2014年中石化建成我国第一套100kt/a工业规模HPPO装置,产品优级品率100%,成为世界上第三个拥有工业规模HPPO全套技术专利商,物耗国际领先。截止2022年底,过程系统工程部分研究结果正在或即将应用在4套HPPO工业生产装置中,总产能1.00Mt/a,装置数量和生产规模居世界首位。 相似文献
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结合化工生产的特殊性,分别提出了两人原料消耗核算体系,论述了以表格形式系统地核算原料消耗的原理和程序,对两个核算体系进行了分析和比较。 相似文献
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对碳酸丙烯酯脱碳闪蒸气的3种回收方案进行了比较。通过计算分析,尽管闪蒸气先脱碳再压缩的投资费用较大,但操作费用低,是理想的脱碳闪蒸气回收方案。 相似文献
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川化股份有限公司第一化肥厂200kt/a合成氨装置是我国第1套国产化样板装置,其脱碳系统采用苯菲尔法脱碳。装置2004—2005年脱碳系统化工原料消耗较高,主要药品消耗大大高于设计值。据统计,2004年消耗碳酸钾150t、钒3t;2005年消耗碳酸钾112t、钒3t、二乙醇胺16t。脱碳系统化工原 相似文献
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结合化工生产的特殊性,分别提出了两个原料消耗核算体系;论述了以表格形式系统地核算原料消耗的原理和程序;对两个核算体系进行了分析和比较。 相似文献
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针对双氧水浓品装置单耗逐年上升的问题进行了原因分析,认为主要是由于27.5%双氧水内存在金属盐,在浓品生产设备内沉积为绿色附着物和丝网碎片导致双氧水分解造成的,提出了改进和维护措施,使浓品单耗控制在2.1-2.2t。 相似文献
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碳酸丙烯酯溶剂除变换气中的CO2是典型的物理过程,常规碳酸丙烯酯脱碳装置吸收温度为40,当吸收压力≥2.8MPa(绝)时可使净化气CO2保持在≤0.2%但在1.8MPa下操作时净化CO2往往上升0.5%。为了在较低操作压力下获得需要的气体净化度,降低溶剂循环量,节省动力消耗,降低溶剂蒸发损失,可将吸收过程温度由40℃降到5℃,此时CO2的平衡溶解度可提高近一倍。 相似文献
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