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相似文献
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1.
梅山选厂细粒级尾矿综合利用进展   总被引:1,自引:1,他引:0  
杜建发 《金属矿山》2008,38(6):145-148
梅山矿业公司选矿厂每年产生细粒级尾矿85万t左右,现有尾矿库容只够维持6年,解决好细粒级尾矿的综合利用问题已迫在眉睫。为此,梅山矿业公司近年来从强化细粒级尾矿的浓缩脱水、减少细粒级尾矿中金属的流失、研发以细粒级尾矿为原料的新型建材等方面入手,就梅山选矿厂细粒级尾矿的综合利用开展了大量的工作,并取得了一定的进展。  相似文献   

2.
水平磁系高梯度磁选机在梅山选矿厂的应用   总被引:2,自引:2,他引:0  
杨龙  张军  汤玉和 《金属矿山》2009,39(7):86-89
脉动高梯度磁选是分选弱磁性矿物的有效方法之一。目前有垂直磁系和水平磁系脉动高梯度磁选机。通过采用多梯度技术和水气卸矿技术的水平磁系脉动高梯度磁选机在上海梅山选矿厂的试生产试验,结果表明在同等条件下该设备的选别指标达到生产现场垂直磁系脉动高梯度磁选机的选别性能,其长期运行的选别效果变化不大。上海梅山选矿厂在该设备没有更换选别介质盒的情况下,生产运行3个月基本无堵塞,说明该设备设计合理,卸矿方式先进有效。  相似文献   

3.
王丰雨 《现代矿业》2013,29(6):155-156
南京梅山铁矿选矿厂由于矿石性质及生产工艺的原因,其矿浆及其循环水呈酸性,对强磁作业高梯度磁选机的分选介质盒和磁系具有一定的腐蚀作用,进而影响分选指标和增加运营成本,南京梅山选矿厂针对上述问题在生产中采用广州有色金属研究院研发的SSS-Ⅱ型水平磁场高梯度磁选机代替原有的垂直磁场高梯度磁选机进行改造。改造后SSS-Ⅱ型水平磁场高梯度磁选机的新型磁系设计以及多梯度直排介质方式,解决了介质和磁系腐蚀的问题,取得了显著的经济效益。  相似文献   

4.
南京梅山选矿厂针对水平磁系高梯度磁选机在现场使用中暴露出的精矿管堵塞的问题,通过测量水平磁系高梯度磁选机不同位置的漏磁场强度,对磁系的漏磁场分布特性进行研究。研究得出,精矿管堵塞为漏磁场导致,从力场计算结果得出,磁系漏磁产生的最大磁场力可使粒度大于0.3 mm的磁铁矿颗粒在精矿管中发生沉积。  相似文献   

5.
王键敏 《矿业快报》2007,23(11):55-56
通过应用SLon立环脉动高梯度磁选机,对海南某废弃尾矿库中堆存的细粒尾矿进行的工业试验和生产实践,阐述了该设备在资源综合利用、节能环保等方面所具有的实用价值。  相似文献   

6.
为了探寻选分微细粒级弱磁性铁矿物的强磁选机,在小型试验研究的基础上,我们于1978~1980年研制一台φ1000高梯度强磁选机。通过对该机磁通分布和磁场强度的测定,证实磁系达到了设计要求,现正在进行对红铁矿的初步探讨试验。本文仅对该机磁系设计与研究作一介绍。一、简介φ1000高梯度强磁选机主要技术性能  相似文献   

7.
脉动高梯度磁选垂直磁场与水平磁场对比研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
熊大和 《金属矿山》2004,(10):24-27,42
SLon立环脉动高梯度磁选机采用垂直磁场磁系,它们已在工业上广泛用于氧化铁矿、钛铁矿、非金属矿的选矿。为了探索进一步改进设备的可能性,又研制了水平磁场磁系的脉动高梯度磁选机试验设备,并通过理论分析和试验对2种磁场磁系的脉动高梯度磁选机进行了对比,结果表明,垂直磁场磁选机具有磁场强度较高、漏磁系数较小、激磁电耗较低、对细粒弱磁性矿物回收率较高、选矿效率较高和设备处理量易于放大的优点。  相似文献   

8.
垂直磁场高梯度磁选机普遍存在磁介质容易堵塞的现象,而且垂直磁系磁选机下磁极长期浸泡在矿浆中,易造成磁极的腐蚀,同时给矿对上磁极的冲刷也易造成磁极的磨损。为此,研制开发了SSS-Ⅱ型水平磁场高梯度磁选机,该磁选机采用特殊设计使磁系不接触矿浆,彻底解决了矿浆对磁系的腐蚀及磨损,采用多梯度直排介质和水气联合卸矿方式克服了介质堵塞的难题。通过在攀钢密地选钛厂微细粒矿磁选车间的使用表明在同等条件下该新型设备的精矿品位和回收率明显高于生产现场垂直磁场高梯度磁选机,且其长期运行的选别效果稳定。  相似文献   

9.
张祖刚 《现代矿业》2020,36(9):150-154
针对梅山混合铁矿石两段连续磨矿易过磨、微细粒级含量高的问题,利用高效外磁系选矿机对球磨排矿样和-3 mm混合矿样分别进行选别试验,研究了有无介质、分选筒坡度对选别指标的影响,确定了最佳选别条件。与现有流程对比,球磨排矿经高效外磁系选矿机预选抛尾,在一段磨矿后预先抛出产率24.51%的尾矿,二段球磨可少磨尾矿24.51%,+0.30 mm粗粒级尾砂产率增加6.37个百分点、-0.30 mm细粒级尾矿减少5.63个百分点;与现有流程对比,-3 mm混合矿经高效外磁系选矿机预选抛尾,预先抛出产率25.00%的尾矿,一段球磨可少磨尾矿23.59%,二段球磨可少磨尾矿25.00%,+0.30 mm粗粒级尾砂产率增加9.39个百分点、-0.30 mm细粒级尾矿减少8.64个百分点。  相似文献   

10.
SLon-2000磁选机在调军台选矿厂的工业试验与应用   总被引:2,自引:4,他引:2  
熊大和  张国庆 《金属矿山》2003,(12):37-39,52
SLon-2000立环脉动高梯度磁选机分选细粒弱磁性矿物,具有富集比大、回收率高、磁介质不易堵塞、设备作业率高的优点。采用1台SLon-2000磁选机在调军台选矿厂与Shp-3200平环强磁选机进行分选鞍山式细粒氧化铁矿的工业对比试验,当脉动冲程为20mm时,在给矿量和给矿性质一致的条件下,SLon-2000磁选机铁精矿品位高1.19个百分点、尾矿品位低1.56个百分点、作业回收率高8.19个百分点,取得了良好的技术经济指标。  相似文献   

11.
资源综合利用是矿山走可持续发展之路及其治理环境的有效方法。本文从梅山矿业公司的实际出发提出了尾矿资源综合利用的途径。  相似文献   

12.
梅山强磁选尾矿强磁再选—分步浮选试验研究   总被引:4,自引:1,他引:3  
杨龙  韩跃新  袁志涛 《金属矿山》2010,39(4):183-186
梅山铁矿石中弱磁性铁矿物含量很高,主要为赤铁矿和菱铁矿,造成强磁选尾矿的铁品位高,有较多的的赤铁矿和菱铁矿没有被回收。对该尾矿先采用较高的磁场强度进行强磁再选,然后再对强磁再选精矿通过分步浮选进行菱铁矿与其他矿物的分离及赤(褐)铁矿与脉石矿物的分离。试验获得的最终精矿铁品位为42.75%,高于目前生产过程中强磁扫选的精矿品位,略低于强磁粗选的精矿品位,可以提高梅山铁矿选矿厂铁回收率5个百分点以上。  相似文献   

13.
攀枝花选钛厂废弃的-0.04mm的磁选尾矿中金属分布率高达39.19%,文中论述了有效回收这部分细粒钛铁矿对充分利用国家资源和提高攀矿企业经济效益所具有的重大意义,并推荐采用离心.离心-强磁-浮硫的选别流程和建设适当规模的氧化球团厂以有效回收这部分资源。  相似文献   

14.
储德应 《中国矿业》2001,10(3):59-60
梅山铁矿尾矿粒度细,难沉降,由于生产能力的提高和流程的变化,尾矿量大幅度增加,因此尾矿井出现了较严重的跑泥现象,为此与长沙矿冶研究院合作,进行了尾矿高效浓缩试验研究,取得了较理想的技术指标,为梅山铁矿尾矿浓缩工艺的技术改造提供了依据。  相似文献   

15.
针对梅山铁矿原磁选回收工艺流程存在的问题,研究了水平磁场和垂直磁场脉动高梯度强磁机对磁性矿物的吸附作用力,分析了2种磁场脉动高梯度强磁机的优缺点和适用范围,结合梅山混合矿矿石性质差异,优化了磁选高效梯级回收工艺。新工艺实施后,弱磁-强磁回收系统尾矿品位下降了1.28个百分点,精矿产率上升了1.47个百分点,金属回收率提高了1.68个百分点,减少了选矿湿尾排放量,降低了尾矿输送成本,缓解了尾矿库堆积压力。  相似文献   

16.
攀枝花某钛铁矿选矿厂尾矿库中尾矿TiO2和TFe品位分别为10.28%和10.38%,采用弱磁选铁-强磁预富集钛-浮选工艺回收其中的铁和钛。弱磁选铁可获得铁品位57.5%、回收率22.19%的铁精矿; 弱磁选铁尾矿经强磁预富集得到TiO2品位15.63%、回收率79.69%的强磁钛粗精矿; 强磁钛粗精矿经一次粗选一次扫选四次精选浮选闭路试验可获得TiO2品位45.97%、对强磁钛粗精矿回收率76.32%、对尾矿库尾矿回收率60.82%的钛精矿。该工艺实现了钛铁矿尾矿二次资源的综合利用。  相似文献   

17.
梅山铁尾矿强磁再选粗精矿深度还原试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
杨龙  韩跃新  袁致涛  高鹏 《金属矿山》2012,41(7):148-150
由于梅山铁矿石中弱磁性铁矿物含量很高,导致梅山尾矿的铁品位较高。梅山铁矿选矿厂对该尾矿进行了强磁再选,获得了铁品位为31.80%的再选粗精矿。为获得合格的铁产品,东北大学对该再选粗精矿进行了深度还原工艺技术条件研究,结果表明,在还原温度为1 275 ℃,还原时间为60 min,料层厚度为30 mm,配碳系数为2.0,煤粉粒度为-2.0 mm情况下进行深度还原,金属化率为89.20%的还原物料经1段弱磁选可获得铁品位为80.05%、回收率为98.03%的弱磁选铁粉。  相似文献   

18.
胡义明  刘安平  徐望华 《金属矿山》2013,42(8):47-52,87
为了给梅山铁矿选矿厂降低铁精矿硅含量提供技术支持,在查明现场铁精矿SiO2含量高的原因基础上,采用4种方案进行了从现场浮硫尾矿获取SiO2含量<4%的铁精矿的选矿试验。结果表明,方案1(在现场选铁流程基础上增加弱磁精选并在高梯度磁选时采用低场强)、方案3(弱磁选-高梯度磁选-细筛分级-筛上再磨再选)和方案4(弱磁选-高梯度磁选-弱酸性正浮选)均可获得SiO2含量<4%的铁精矿,但方案1精矿铁品位相对较高而铁回收率相对较低,方案3和方案4则铁回收率相对较高而精矿铁品位相对较低。因此,究竟采用哪种方案,还应通过进一步的扩大试验乃至工业试验予以确定。  相似文献   

19.
为降低某磁铁矿选矿厂的浮选尾矿品位,进行了新型磁浮选脱硅试验研究。结果表明,相比常规旋流-静态微泡浮选柱1次粗选、2次扫选反浮选工艺流程,浮选柱柱体附加脉冲磁场后采用1次粗选、1次扫选工艺流程,在入浮原矿性质和精矿品位基本相同的情况下,浮选时间缩短了30%,尾矿品位降低了6.35个百分点,回收率提高0.95个百分点。磁浮选方法在磁铁矿反浮选中的应用,为我国磁铁矿分选开辟了一条新的途径。  相似文献   

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