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1982年底,我厂硫酸车间新建一台4万吨/年硫酸的沸腾炉,为适应现系统年产3万吨硫酸的能力,沸腾层衬里需加厚。在沸腾炉衬里的设计、施工及烘炉中遇到了一些问题,有成功的经验,也有失败的教训。 一、设计 硫酸沸腾炉衬里材质有两种,大厂一般采用耐火砖衬里,小厂一般采用全耐火混凝土衬里。两种材质各有利弊。耐火砖的耐磨性较好,使用寿命长,但缺点是需要根据沸 相似文献
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我厂的重油制氨,气化炉炉压3.24MPa,炉膛温度1350~1400℃,炉膛内径1490mm,保温层总厚度455mm(见图1),炉壳温度控制在200℃以下,介质为 CO+H_2≥90%。该炉衬里系参考兴化由意大利引进的气化炉的结构而设计的,至今已十余年。几家中型油头厂仍使用该项设计。经过十多年的运行考验,在衬里使用方面积累了不少经验,也发现了一些问题。我 相似文献
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圆筒转化炉是大邑县氮肥厂“天然气、蒸汽连续转化工艺技改工程”的关键设备,设计能力为年产12000吨合成氨。辐射室呈圆筒型,底烧、烟囱及对流室在辐射室之上,炉管呈圆周排列,上悬挂支承,全炉高38米,重142吨。结构简图及流程简图如图1,2所示。圆筒转化炉是新型试验转 相似文献
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随着目前国内外天然气需求量的增加,天然气处理规模越来越大,气质指标要求也越来越高,为了满足大处理量和高排放要求,高含硫天然气处理工艺采用低温克劳斯酸气处理技术,它是高含硫天然气处理的一项关键工艺技术,而尾气灼烧是这项工艺技术的重要组成部分,尾气灼烧炉是尾气处理工艺的主要设备,其衬里质量直接影响处理厂的正常运行。在工程实践中,尾气灼烧炉坍塌现象时有发生,主要原因就是衬里强度和密实度不够,为此针对灼烧炉衬里这些质量问题进行分析,研究相应的质量控制技术。 相似文献
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1 前言 尽管有了20年的发展,但在玻璃工业中熔炉修补仍保持着一个较大的费用。改进炉衬性能可以延长熔炉使用寿命,降低修补费用。 在欧洲的玻璃工业中,每年都得花费相当于2亿英镑的费用以修补炉子,来延长其使用寿命,保持一个好的生产优势。所改进的项目涉及到炉子的许多部分。本篇讨论了有关熔炉炉衬结构、性能和材料等方面的内容。 相似文献
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1炉体损伤的表现1)斜道“牛腿”断裂.目前国内干熄焦斜道区结构设计普遍采用30个“牛腿”,“牛腿”砖均使用莫来石-SiC砖.马钢6m焦炉配套干熄槽采用36个“牛腿”支撑,损坏表现为:“牛腿”发生崩溃性损坏和单方向折断;在拱顶部位高温段发生砖体烧熔现象. 相似文献
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郑泉杰 《中国石油和化工标准与质量》2011,31(5)
本文就以水煤浆为原料的GE煤气化工艺气化炉衬里的结构设计特点进行分析,对衬里设计结构、损毁模式、施工注意事项进行了剖析。气化炉衬里为砖、浇注料及纤维可塑料混合式结构,其设计、施工、操作的好坏直接影响气化炉运行状况。 相似文献
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