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将实华嘉盛与长岭炼化两套采用第三代催化干气制乙苯技术的循环苯塔再沸系统进行了比较与分析,采用3.5MPa蒸汽热虹吸再沸器方式的循环苯塔的操作较为灵活,流程较紧凑,调节反应较快,但受蒸汽压力波动影响较大;采用再沸炉方式的循环苯塔操作稳定,但流程较复杂,出现问题时处理难度大。同时,采用再沸炉比采用3.5MPa蒸汽热虹吸再沸器的单位产品综合能耗低1244.96MJ/t.EB,但乙苯产品的单位能源成本高27.46元/t。 相似文献
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分析了二乙苯产品开发的难点和问题,介绍了高附加值二乙苯产品的开发和产品流程改造,通过丙苯塔、多乙苯塔的优化操作,实现了二乙苯的高效优质回收,降低了装置物耗、能耗,避免了二乙苯产品被污染的风险。二乙苯产品的开发可为公司增加经济收入642万元,经济效益可观。 相似文献
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1存在问题我厂的精苯装置是以粗苯和轻苯为原料,装置的处理能力为1万t/a,由两苯塔、初馏塔、吹苯塔、纯苯塔、甲苯塔和二甲苯塔组成,采用全连续精馏工艺生产纯苯、甲苯和二甲苯产品。几年来,精苯装置的运行情况良好,产品质量稳定,只是纯苯塔的运行情况不很稳定,特别是该塔在开工时的调整周期长,一般需经30h左右调整才能生产出合格的产品,操作条件稍有变化,立即影响纯苯的质量,甚至出现不合格品,成为整个装置的生产瓶颈。2标定纯苯塔我厂的纯苯塔为35层浮阀塔,直径1m,塔板间距450mm,每层塔板上安装70个浮阀。为… 相似文献
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我厂的精苯装置于1991年投产,采用连续吹苯后半连续精馏工艺.已洗混合分在吹苯塔中连续吹苯,吹出苯经冷凝冷却和油水分离流入贮槽,用泵连续送入纯苯塔提取纯苯,再用半连续间歇釜式精馏从纯苯残油中提取甲苯和二甲苯等产品.1997年改用导热油供热,2000年采用微机自动化集中控制. 相似文献
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分析芳烃抽提工艺中存在的问题,初步找出问题的原因;立足本系统提出解决方案,对方案进行具体实施,在实践中检验其可行性。 相似文献
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根据常压塔顶系统低温轻油部位的腐蚀形貌、腐蚀产物组成和工艺特征,分析了这些部位的腐蚀原因。这些部位主要发生"HCl-H2S-H2O"腐蚀。"HCl-H2S-H2O"腐蚀会严重影响设备正常运行。该系统可采用"一脱三注"工艺进行防腐。全面提升"一脱三注"工艺防腐管理水平,有利于实现石油行业的设备安全管理。 相似文献
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甘肃刘化(集团)有限责任公司20万t/a合成氨气体净化装置,经过近四年的运行,到2013年4月开始出现低变废锅产汽量下降,溶液再生度上升,吸收塔出口气质超标等问题,通过原因分析和采取针对措施,解决了存在的问题,使净化装置恢复了高负荷生产。 相似文献
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脱硫系统再生塔异常现象分析及其对策 总被引:1,自引:0,他引:1
通过研究脱硫系统再生塔及吸收塔的不正常的生产波动情况,分析造成生产操作波动的主要原因为脱硫剂富液含有较多的轻烃物质和亚铁离子,采取有针对性的措施,及时实现稳定生产。 相似文献
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我公司是国内唯一一家采用劣质褐煤鲁奇加压气化制合成氨原料气的企业,粗煤气中酸眭气体的脱除采用低温甲醇洗流程。由于鲁奇炉气化温度低,造成气化炉出口粗煤气中含有一定量的气态轻油及芳香烃类物质。为保证甲醇洗工艺的.洗涤效果,须在脱除H2S、CO2、COS等酸性气。之前,用1.61m^3/h的冷甲醇洗涤粗煤气,以脱除粗煤气中的气态轻油、HCN和水等。这股洗涤甲醇经萃取器Ⅰ段、Ⅲ段闪蒸脱气后,送往萃取器混合室,用软水作萃取剂进行萃取,使轻油与甲醇、水分离,轻油送煤化工工号处理回收,甲醇与水的混合物先送至共沸塔, 相似文献
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分析了冷却塔飘水的原因及危害。认为布水器喷射方式、收水器的安装位置、扬程等对冷却塔飘水有直接影响。通过对原因分析制定了相应对策,消除了冷却塔飘水现象。 相似文献
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通过对中国石油化工股份有限公司广州分公司100×104t/a催化重整联合装置重整催化剂连续再生系统烧焦循环气碱洗塔水冷器(E302)的腐蚀泄漏原因进行综合分析,找到了造成腐蚀的主要原因并为装置的日常生产维护和技术改造提供了依据和思路。 相似文献
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碳化塔制作过程中容易出现水箱接管纵焊缝棱角超标、筒体与水箱接管焊接接头处产生裂纹、水箱铝管胀接不牢固等问题。通过对其产生的质量问题进行分析,提出用模具调整纵焊缝棱角、重开坡口并规定焊接顺序防止焊接裂纹、改变制作工艺解决铝管胀接不牢固等措施,在生产中取得了满意的效果。 相似文献