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1前言198O年代以前,国内外10.9级以上的高强度螺栓多采用中碳合金钢制造[1],但中碳钢对氢脆断裂及应力腐蚀断裂比较敏感,常常使工件在远未达到使用寿命指标就突然破断。另一方面,中碳钢的冷缴锻性能较差,生产中模具消耗量大。解决此问题的有效途径是降低钢中的含碳量,并添加适量的合金元素。为了适应我国汽车行业发展的需要,大冶钢厂从1984年开始与某标准件厂共同试制ML22CrMnB低碳含金钢。该钢种可避免原用中碳合金钢时产生的上述缺点,同时具有较高的淬透性和强韧性,良好的冷激锻性,经过小批量试制,使用性能达到设计要求… 相似文献
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用金相检测、扫描电镜观察及能谱分析等手段,对45Si2CrB成品及盘条试样表面裂纹进行分析,发现裂纹周围存在氧化脱碳、氧化圆点、夹杂物聚集及晶粒粗大现象。结果表明,试样表面裂纹为高温裂纹,是由连铸坯原始缺陷经过加热及后期轧制演变而成的。 相似文献
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周梦雄 《热处理技术与装备》2004,25(6):45-47
管体经无损探伤检验 ,人工表面检验 ,利用扫描电镜和能谱仪对钻杆管缺陷试样进行微观检验 ,确定了连铸坯大型夹杂物是导致钻杆管裂纹的主要原因。根据钢管塑性变形理论分析了裂纹形成过程 ,提出了减少裂纹的改进措施 相似文献
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用作等温淬火的硝盐浴中含有的水份,影响着球墨铸铁凸轮轴在等温淬火过程中产生的马氏体量,在未经回火的状态下,经受磨削加工极易出现裂纹,补充回火是防止裂纹的一种简易方法。 相似文献
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高强度接头螺栓感应亚温淬火及自回火工艺的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
对高强度接头螺栓进行了中频加热感应亚温淬火及自回火工艺研究。结果表明,送料节拍由原来的12个/min提高到20个/min;在回火马氏体基体上保留有少量小块状铁素体,保证了螺栓的高强度和高塑性的良好配合。螺栓感应加热后在水中停留时间控制在5.40~7.50s范围内,利用淬火余热进行回火,取消原工艺中的低温回火过程,提高了生产率并减少了能源消耗。新工艺处理后的螺栓性能符合GB5098—85规定的10.9级标准。在生产实际中取得了良好的经济效益。 相似文献
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某厂生产35CrMo零件,车削表面裂纹废品率高达35%,为分析裂纹形成原因,采用低倍、金相显微镜,扫描电镜等分析手段对样品裂纹进行了检验和分析。结果表明:裂纹系由钢中夹渣和夹杂引起。这些夹渣和夹杂在车削过程中剥落,暴露于表面,形似宏观裂纹的变形痕迹。夹渣和夹杂是由炼钢浇铸过程中裹入的锆铬质引流砂及伴生物所形成的。 相似文献
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用金相显微镜、扫描电镜及能谱仪对微合金钢板的表面裂纹进行了观察和分析,发现裂纹周围存在氧化圆点及脱碳,裂纹处表面及内部物质的能谱成分分析表明有保护渣成分存在,说明存在于铸坯上的微裂纹及少量夹渣缺陷是形成钢板表面裂纹的原因,对减少该类裂纹的产生提出了建议。 相似文献