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通过严格控制进厂原物料指标,优化工艺配料方案,尤其是用煤系陶土按一定比例替代页岩进行配料,碱含量满足要求,熟料的产质量均保持正常,提高了废物的利用率,减轻了黏土资源的浪费,从而实现了高碱地区低碱硅酸盐水泥熟料生产。 相似文献
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天山股份塔里木分公司为保质保量、按期满足库尔勒机场扩建工程对低碱抗硫型道路水泥的需求,打破以前在湿法窑上生产这种水泥熟料的常规,利用干法窑的技术优势生产该特种水泥熟料,获得了优质高产的效果。 相似文献
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我公司设计有两条2 500 t/d熟料生产线,随着矿产资源开采的不断深入,石灰石中氧化钾、氧化镁含量逐渐升高,有害成分的增加会影响熟料产质量。近几年,我们通过总结经验、技术创新,掌握了应用高镁高碱原材料煅烧熟料的生产方法,熟料产质量有了较大的提高。 相似文献
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<正>1市场反馈的问题我公司常年生产的P·O42.5水泥主供抚顺周边的商混公司,用户反映一直很好。但进入2013年6月份以后,用户陆续反映水泥与外加剂相容性不好。主要表现为水泥净浆发黏,加入外加剂后初始流动度小,1h后的经时损失大等,与用户要求的初始流动度不小于250mm,放置1h后流动度不小于初始流动度的要求相差很大。使用单位被迫采取了提高外加剂掺量和提高拌合水量等措施,虽然症状有所缓解,但造 相似文献
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为满足市场对水泥早期强度的要求,生产中尝试通过调整熟料硫碱比来提高熟料早期强度。分别采用高硫工业废渣配料以及高硫煤搭配利用的措施来调节熟料硫碱比,结果表明,提高熟料硫碱比可以提高熟料3 d强度,但28 d强度呈下降趋势,硫碱比在0.67左右时,熟料3 d强度和28 d强度均能满足公司内控指标要求。 相似文献
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当阳公司#2线自投产以来,间断性出现熟料需水量高(有时≥140 ml),净浆流动度有时为“零”,28 d强度波动大(时常≤53 MPa)的情况。配料上通过“钢渣+粉煤灰”、“掺入脱硫石膏”、“提高硅酸率”等方案;工艺上采用了“强火急冷”思路。降低了原材料波动大、熟料中镁、碱偏高等不利因素,对熟料使用性能的影响。 相似文献
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碱对熟料强度的影响的报道大多基于实际生产或实验室研究的数据,侧重于实证[1-2],而对碱对熟料强度影响的机理研究报道较少。文献[3]认为,少量的碱对熟料形成过程有一定的矿化作用,在一定范围内会促进熟料的活性。但超过一定限度,将对熟料质量带来不利影响。碱含量的高低决定了它在熟料中以不同的化合物分布。当碱含量较低,并且存在于晶格之中,这类含碱熟料与无碱熟料所制成的水泥强度区别不大。少量的碱能够降低液相形成温度和增加液相量,在750~800℃范围内,有碱的存在,即能生成R2Ca(CO3)2或R2Ca(SO4)2复盐,这种复盐在780~820℃温度下熔化成流动性很高的液相,这就加速了熟料矿物的低温合成过程。 相似文献
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新型干法水泥生产使用高硫碱比物料的几个问题 总被引:3,自引:0,他引:3
原燃料的硫碱比是新型干法水泥生产及设计的一个重要参数指标,国内外原有 关硫碱比的限制指标有一定的片面性。试验研究及珠江水泥厂生产实践证明,使用明显超过原硫碱比的原燃料,实施新的优化工艺技术,不采用旁路放风,完全可以优质高产地生产泥熟料。 相似文献
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采用工业原材料石灰石、高碱页岩、铁矿石按照常规三率值KH=0.92±0.02、SM=2.5±0.1、IM=1.4±0.1进行配料,并引入适量的磷渣制备硅酸盐水泥熟料,通过化学分析、XRD、岩相等检测手段对高碱硅酸盐水泥熟料的化学组成、矿物组成、矿物形貌及物理性能等进行了分析。分析表明,引入适量的磷渣,可改善高碱熟料的液相黏度,促进A矿的发育,改变B矿的晶型,使熟料的标准稠度用水量、凝结时间等物理性能发挥良好,3 d抗压强度可达到39.5 MPa,28 d抗压强度达到59.5 MPa。 相似文献
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生产低碱熟料遇到的问题及解决措施 总被引:1,自引:0,他引:1
我公司Ф5.2m×61m预分解短窑,因产量高、质量稳定、能耗低获得水泥界和客户的好评。2005年之后,由于市场对低碱水泥的需求加大,我公司生产的普通硅酸盐水泥难以满足市场的需要。因此,开始进行低碱熟料的生产。 相似文献
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矿山质量发生变化,石灰石SiO2含量高,导致生产困难。通过在矿山开采、生料配料、熟料煅烧等环节加强管控与技术创新,不需外购石灰石,全用自有矿山高硅石灰石(SiO2含量12%)配料,能够稳定生产熟料硅酸率达到3.1左右的优质硅酸盐水泥熟料(3 d抗压强度29.0 MPa,28 d抗压强度59.0 MPa)。 相似文献