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我公司2000t/t熟料生产线窑头及分解炉喂煤系统采用北京燕山粉研公司生产的粉研秤。生产过程中曾经发生窑头煤秤跑煤,若处理不及时,将造成烟室结皮、预热器堵塞。如果窑操作不当,熟料中fCaO大幅度升高,甚至跑生料。 相似文献
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我厂送煤秤选用德国的菲斯特转子秤,刚开始生产时,转子秤运行都很正常。运行一年后,转子秤出现冲煤和不下煤现象,特别是尾秤比较严重,不利于窑系统热工制度的稳定,不利于生产。 相似文献
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我公司2条5 000t/d熟料生产线的煤粉转子秤系统在投产后就存在频繁出现断煤及喂料量大幅度波动的现象,造成窑内37~45m处频繁长厚窑皮甚至造成窑尾漏料,烧成带窑皮频繁长落,加速烧成带耐火砖的损坏,给中控操作带来较大的难度,操作上需经常大幅加减产量来适应煤粉秤波动,对熟料质量及煤耗影响比较大,同时对窑系统安全运行造成较大隐患。 相似文献
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我公司2002年7月建成投产的2500t/d窑外分解窑熟料生产线,其窑头、窑尾喂煤选用2台PFISTER转子秤。试生产三个月中,喂煤稳定,计量精确;但随着时间延长,喂煤量逐渐跟不上,同时转子负荷率也开始变小,驱动电动机速度加快至极限,使生产受到严重影响。这种现象刚开始时,次数不频繁,每周出现1次。我们采取人工敲击煤粉仓下料管,迫使煤下至转子秤的转子格以达到要求;后又对下料管处的助流系统吹气间隔进行调整,但时间越长,出现问题次数越频繁,甚至每小时出现1次。经过我们认真分析,认为煤粉仓下直管的助流系统自从… 相似文献
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煤粉计量及输送的准确性直接影响熟料产质量,针对窑头菲斯特转子秤在使用期间经常出现的跑煤、断煤现象,通过在煤粉仓下增加变频分格轮及缓冲小仓与煤粉秤输送量连锁,分格轮变频调速保证缓冲仓仓重恒定,使煤粉经缓冲仓进行活化,达到稳定下煤目的,改造后成功解决了菲斯特转子秤跑煤、断煤问题。 相似文献
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我公司有2条2500t/d生产线,均由天津水泥工业设计研究院设计,煤磨系统热风来自窑尾废气。其中1号窑从2006年起窑头转子秤一直存在“窜煤”现象。具体表现为:窑头转子秤罗茨风机电流波动大,为86-94A,平均88A。使得分解炉温度突然升高或者降低,造成窑系统煅烧不稳定,二次风温提不起来。 相似文献
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<正>菲斯特转子秤在新型干法水泥生产线煤粉制备系统上应用广泛,主要承担着窑头燃烧器、窑尾分解炉燃烧器煤粉的计量、稳定供煤作用。菲斯特转子秤能否精准计量、稳定供煤直接影响到窑热工系统的稳定,甚至是正常生产。实际生产过程中经常出现不同程度转子秤不能稳定供煤的情况,通过认真分析形成原因以及对应的解决办法,将能使水泥企业更加安全稳定生产。1设备参数(以窑尾分解炉用为例)1)转子喂料秤:型号DRW4.12;喂煤量16.35 t/h 相似文献
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通过更换燃烧器提高回转窑的煅烧能力,改造篦冷机高温区风机改善熟料急冷效果,分解炉增加撒料板改善燃烧状况,改造高温风机及循环风机集风口降低熟料电耗,煤粉仓增加消风锥体及管道解决转子秤的断煤,调整并改造生料秤稳定入窑喂料量,控制入磨石灰石粒度和调整立磨挡料圈高度等技改措施的实施,解决了生料磨、回转窑长期处于设计台产及能耗指标的低位水平运行问题,技改后各项经济指标提高明显,达到同规格生产线较好水平。 相似文献
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我公司2500t/d生产线窑头、窑尾喂煤采用菲斯特转子秤,熟料冷却为推动篦式冷却机,两段液压传动,传动速度4~20次/min,于2005年5月投产。2007年4月26日发生一起因头煤喂煤转子秤故障跳停,造成篦冷机二段篦床压死,致使停窑时间长达15.5h的工艺事故。 相似文献
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我公司5条4 600t/d生产线的窑头和尾煤喂煤计量都采用DRW4.12菲斯特转子秤。在近4年的使用过程中发现,转子秤的出料头、出料管以及两个出料口补偿器(伸缩软连接)内的耐磨套磨损速度较快,一般3~5个月就会把管壁磨穿。特别是当输煤风机风速调整过高,或者煤粉细度较粗时,磨损速度更快。一旦出料头磨穿,就会造成转子秤计量不准,喂煤量不稳定,严重影响水泥熟料的煅烧。如果是出料管或者出料口补偿器被磨穿,大量煤粉将泄漏,严重影响煤粉输送和造成环境污染。由于输煤风机压力较高,很难有效堵漏,只有停机停窑进行更换,严重影响回转窑的连续运行。 相似文献
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转子秤下煤不稳的原因与解决措施 总被引:1,自引:0,他引:1
<正>我公司5000t/d生产线2009年9月投产,其窑头、窑尾喂煤均采用了某进口煤粉转子秤。运行半年来,出现了两次较为严重的下煤不畅甚至断煤现象,影响了窑系统的稳定运行。 相似文献
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我公司2003年投产的2500 t/d生产线,其主机设备为Φ4 m×60 m窑,TDF分解炉+五级双系列预热器,FLS的三通道燃烧器和申克秤(煤粉秤)等.经过3年多的运行,目前窑产量稳定在2850 t/d左右,熟料28 d强度达61 MPa,预分窑系统热工制度稳定.现就我公司的生产体会作一介绍,供同行参考. 相似文献