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高压变频调速技术是"国家重点节能低碳技术推广目录(2015年节能部分)"中推荐的节能技术,它的推广应用对钢铁企业节能降耗有着重要意义。高压变频调速技术采用单元串联多电平技术或者IGBT元件直接串联高压变频器等技术,实现变频调速系统的高输出功率(功率因数>0.9),同时消除对电网谐波的污染。对高压、大功率风机、水泵的节电降耗作用明显,平均节电率在30%以上。柳钢烧结厂对其厂区内大量高压风机进行了高压变频调速改造,取得了良好的节能效果,并在高压变频调速技术的应用上积累了一些经验。文章对高压变频调速技术在烧结厂的应用过程中遇到的问题和解决方案进行了简要的分析说明。 相似文献
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变频器在锅炉控制系统中的应用与节能效果分析 总被引:2,自引:0,他引:2
风机、泵类是消耗电能的主要负载,因为它们的负荷变化大而异部电机的转速却不变,造成了“大马拉小车”,浪费了大量的能源。交流变频器不仅调速性能优越,而且节能效果明显。实践证明,驱动风机、泵类的大中型笼式感应电机,如采用变频调速技术。平均可节能40%左右。本文介绍变频器在锅炉中的应用,说明其节能效果。 相似文献
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介绍了ACS1000高压变频器在中铝山东分公司熟料窑引风机的应用情况,通过对熟料窑引风机运行工况的分析,论证了引风机系统变频调速改造的必要性,并对该高压变频调速装置构成、性能及特点进行了详细地论述,对其节电情况进行改造前后的对比,说明了高压变频装置的应用前景。 相似文献
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基于DSP的数字化控制逆变式空气等离子切割电源研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用数字信号处理器DSP56F805,建立了逆变式空气等离子切割电源数字化控制系统.利用霍尔电流传感器检测电源输出电流,通过采样与A/D变换、数字滤波和PID控制实现了稳定的恒电流输出特性,并通过大林算法克服了数字PWM控制以及功率变换电路输出本身的延迟效应.此外,电源系统还采用Boost电路进行有源功率因数校正,输入EMI滤波电路滤除高频干扰,从而有效地提高了电源系统的功率因数和工作稳定性,以及数字化控制系统的抗高频干扰能力.实验结果表明,该数字化控制逆变式空气等离子切割电源切割过程稳定,切割质量良好. 相似文献
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首先对全桥零电流(FB-ZCS)开关变换器进行了详细的稳态分析——零电流(ZCS)开关变换器的超前管(或滞后管)之间有一段重叠时间,使开关管在零电流状态下开关,因而大大减小了开关损耗,据此得出了零电流开关变换器的平均模型。由变换器的平均模型建立了弧焊逆变器的系统模型,并用仿真软件(Matlab)对弧焊逆变器系统进行了仿真。由模拟示波器上输出的典型参数波形,可以看出全桥移相零电流弧焊逆变器具有良好的控制性能。采用该变换器原理试制了一台弧焊逆变器,得到了良好的效果。 相似文献
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针对降低CO2逆变焊机的开关损耗、输出电压纹波以及数字化控制等问题,分析了一种在直流母线回路增加两只功率开关器件的半桥DC-DC变换器软开关工作机理.基于先进精简指令微处理器(advanced RISC machines,简称ARM)设计具有电流和电压双闭环控制策略的全数字化CO2逆变焊机.在Matlab/Simulink环境下,对新型半桥DC-DC变换器的软开关工作过程进行仿真分析.结果表明,与传统模拟控制的半桥逆变焊机相比,这种ARM控制的新型半桥软开关逆变焊机具有开关损耗低、电压纹波小、编程灵活、稳定性好等优点. 相似文献
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微机控制多功能IGBT逆变焊机的研制 总被引:3,自引:0,他引:3
详述了自行开发研制的微机控制IGBT的多功能逆变焊机的原理和电路结构,主电路采用双逆变技术,前级采用半桥式逆变电路,后级采用全桥式逆变电路。以80C552单片机为控制系统的核心,简化了控制电路,利于安装调试。通过对一系列功能转换器件的电流和电压的波形测试和分析,证明了该焊机硬件电路设计合理,软件程序运行无误,规范参数调节灵活,可靠性大幅度提高,能够满足直接手弧焊/TIG焊,直流脉冲焊,交流方波手弧焊/TIG焊和变极性交流方波TIG焊等多种焊接方法的需要,实现了一机多用的功能。 相似文献
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传统车床的主轴电机常采用机械齿轮箱进行有级调速,采用机械换向机构实现正反转控制.本文从CA6140型车床对控制系统的要求出发,用PLC、变频器对系统进行改进,给出了一个更为高效节能、安全可靠、操作便捷的改进方案. 相似文献