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乙酸乙烯酯-乙烯共聚乳液生产过程中会产生大量的尾气,其主要成分为乙烯和醋酸乙烯,在没有气体定量管装置的气相色谱仪中用气密进样器代替微量进样器用色谱法对尾气进行分析,方法方便快捷,为回收尾气工序提供准确的分析数据。 相似文献
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采用现代先进技术对醋酸乙烯生产中循环气部分加以改造,成功地应用了美国MTR公司研究开发的VaporSep膜分离技术,从工艺排放气中选择性地分离出氮气等杂质气体,回收其中的乙烯,每年可减少乙烯排放损失约230吨。 相似文献
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利用甲醇、甲酯、乙醛溶解于水,用水将醇解尾气中的甲醇、乙醛吸收后再放空,吸收液送回收工序进行回收处理。这不仅可降低甲醇消耗,提高醋酸收率;而且避免了因排放尾气中有机物含量超标对大气环境造成的污染。 相似文献
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通过对淤浆法高密度聚乙烯工艺装置溶剂回收系统的流程分析,及现有聚乙烯装置溶剂回收系统尾气回收技术的比较,分析比较膜分离和深冷分离组合回收技术在高密度聚乙烯工艺装置溶剂回收系统应用的优势,并通过工业案例对该组合技术的投用效果进行验证:膜分离和深冷分离组合技术回收效果显著,可以有效分离高密度聚乙烯装置溶剂回收单元排放尾气中的异丁烷和乙烯组分,异丁烷的回收率大于90%,乙烯回收率大于80%。本文同时结合工程实例对该技术进一步的优化进行探讨。 相似文献
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蒽油加氢尾气回收装置无法对低压硫化氢进行回收,因此需要对尾气回收装置进行改造。通过对尾气回收装置中的水洗塔、硫氢化钠反应器进行改造,使尾气全部回收,减少硫化氢气体排放,并提高硫氢化钠产量,取得良好的社会及经济效益。 相似文献
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针对聚乙烯装置含烃类尾气排至火炬燃烧造成环境污染及经济损失问题,通过尾气回收技术诸多方案的对比,确定采用双膨胀自深冷分离工艺技术,对聚乙烯装置尾气进行回收利用。结果表明:项目实施后,排火炬尾气中99%以上的烃类得到回收利用,其中回收乙烯、异丁烷、异戊烷78%,回收氮气85%,聚乙烯装置平均能耗下降了0.8 kg标油/t PE。不仅减少了资源浪费,并且降低了装置能耗,保护了大气环境。 相似文献
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环保标准提高后,针对常规克劳斯硫黄回收装置停工过程中尾气排放不达标问题,通过洛阳石化硫黄回收装置环保停工过程的优化和简单的技术改造,实现了新标准下停工过程尾气达标排放。停工过程尾气二氧化硫平均排放75 mg/m3,较历次最好(400 mg/m3)降低了81.25%。为其他同类装置提供了实践经验。 相似文献
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为了适应新排放标准中对硫磺回收装置二氧化硫排放浓度的要求,对现有硫磺回收装置的工艺进行改进,介绍了带碱尾气改造、硫池尾气处理、吸收塔改造、提高循环溶剂浓度等工艺改进措施,指出设计达到了《石油炼制工业污染物排放标准》征求意见稿制订的酸性气回收装置二氧化硫排放浓度小于400 mg/m3,特定地区排放浓度小于200 mg/m3的指标限值。 相似文献